UASB-A2/O 工艺处理生猪养殖废水工程实例
2022-08-30付晶韩淇
付晶, 韩淇
(1.珠海科技学院 化工与新能源材料学院, 广东 珠海 519000; 2.广东省禹弘膜科技有限公司, 广州 510000)
1 工程概况
某养殖公司以进口品种种猪为父本、 地方优良黑猪品种为母本, 经杂交合成和继代选育培育出瘦肉型黑猪, 每年可出栏成品黑猪约8 000 头。 该公司采用干清粪方法进行集约化养殖, 生猪的干粪定时、 定点进行清掏后外运作为农田肥料, 剩余少量的干粪残渣及粪水采用水冲方式进行清扫, 之后通过猪棚边沟渠流入到集水池中, 在此过程中会产生大量高CODCr、 高SS 和高NH3-N 废水。 公司拟新建1 座废水站, 采用斜筛/调节-UASB-A2/O 工艺处理该废水, 出水各项指标均达到GB 18596—2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表5 中标准后,排入下游园区污水厂。
2 设计规模及水质
根据项目环评资料, 结合GB 18596—2001 中生猪集约化畜禽养殖业排水量控制表核算, 废水处理站规模为100 m3/d。 经处理后各项出水指标均须达到GB 18596—2001 表5 中标准, 排入下游园区污水厂。 根据对其他厂区排水取样检测, 确定废水站设计进水和出水水质指标见表1。
表1 设计进出水水质Tab. 1 Design influent and effluent water quality
3 处理工艺流程
因养殖场生产方式和管理水平不同, 用水量和排水量均存在较大差异, 本项目采用干清粪管理模式, 干粪与尿液、 冲洗水分流, 可保持干粪的肥效, 降低粪便中有机污染物溶解入水中, 减少废水中污染物浓度, 同时使得废水产生量较少[1-2], 废水在猪棚内通过边沟收集后进入猪棚旁的集水池进行汇合, 通过泵提升至废水站。
该项目产生废水主要由尿液、 残余粪便饲料等与冲洗水混合而成, 以及部分办公、 宿舍楼产生的少量生活污水, 废水具有CODCr、 NH3-N、 SS 浓度高, 可生化性较好的特点, 比较适合采用生物处理方法。
部分同类型养猪废水NH3-N 浓度较高, CODCr浓度略低, 均采用厌氧-好氧工艺进行处理[2]。 本项目因废水CODCr浓度较高, 同时有脱氮除磷需求, 故最终考虑采用斜筛/调节-UASB-A2/O 工艺,对废水中悬浮物、 CODCr和NH3-N 进行去除。 具体的工艺流程见图1。
图1 工艺流程Fig. 1 Process flow
猪棚周边集水池内废水通过泵和管道压力流至废水站内斜筛网上, 拦截废水中大颗粒悬浮性干粪颗粒、 饲料等, 肥料定期进行回收。 经过滤后的废水自流入下端调节池, 对废水进行均质、 均量调节, 池内设置潜水搅拌机进行机械搅拌, 防止废水中的细小颗粒性有机物沉积发酵。
废水在调节池末端经泵提升进入UASB 池[3-4],UASB 池内设置三相分离器, 实现气、 液、 固三相分离, 厌氧污泥被三相分离器截流返回至反应器中继续参与厌氧反应, 利用厌氧微生物的新陈代谢作用将有机污染物去除, 沼气经收集、 净化后, 通过沼气火炬燃烧排放[5-6]。 出水自流入中间沉淀池,底部污泥通过污泥泵回流至UASB 池内, 沉淀池上清液可根据业主需要通过泵不定期抽至厂区内的果蔬大棚, 用作肥料进行浇灌。 中间沉淀池出水自流入A2/O 前段的厌氧区。 在厌氧区, 回流的含磷污泥释放磷, 使得厌氧区磷含量升高, 同时对难降解有机物进行分解, 提高废水可生化性; 在缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机物作为碳源, 将回流的硝化液和回流污泥中的硝态氮转化为氮气, 释放到大气中达到脱氮的作用[7], 缺氧区水自流入好氧区, 在有氧的条件下利用硝化细菌将进水中的NH3-N 转化为硝态氮, 利用微生物的新陈代谢作用将有机污染物转化为二氧化碳和水, 同时给吸磷微生物提供能量, 过量吸磷后富集在微生物内, 达到去除有机物、 氮、 磷的目的。 生化池的出水自流入二沉池进行泥水分离, 大部分污泥回流至A2/O池前端和UASB 池内, 保证生化系统的污泥浓度,小部分剩余污泥由泵输送至污泥储池, 二沉池出水自流入消毒池, 投加次氯酸钠进行消毒, 杀死废水中的粪大肠杆菌及其他致病菌, 消毒后的出水通过标准排放口达标排放。
UASB 池和二沉池的剩余生化污泥排放至污泥储池进行预浓缩。 浓缩后的污泥经叠螺脱水机进行减量化处理, 压滤污泥定期直接在厂内绿化场地内堆肥处理。
4 主要工艺单体设计
(1) 筛网/调节池。 设计尺寸为9.0 m×6.0 m×4.0 m, 有效水深3.5 m, 筛网置于调节池上, 倾斜角度为65°, 调节池停留时间为45.4 h, 搅拌功率为6 W/m3。 调节池设置提升泵2 台(1 用1 备),潜水搅拌机2 台。
(2) UASB 池。 成套厌氧反应器1 套, 采用碳钢防腐结构。 设计尺寸为φ9.0 m×9.0 m, 有效水深8.5 m, 反应区停留时间为114 h, 污泥浓度为8 000 mg/L, 有效容积负荷为3.5 kg[CODCr]/(m3·d), 上升流速为0.8 m/h(脉冲平均值), 内循环回流比为100%。 设置脉冲布水器1 台, 内循环泵2 台(1 用1 备)。
(3) 中间沉淀池。 采用竖流沉淀池, 设计尺寸为3.0 m×3.0 m×5.0 m, 有效水深为4.5 m, 设计表面负荷为1.0 m/h(脉冲瞬时出水), 泥斗角度为60°。 设置污泥回流泵2 台(1 用1 备)。
(4) A2/O 池。 设计尺寸为30.0 m×3.5 m×4.5 m, 总停留时间为108 h, 其中厌氧池24 h, 缺氧池35 h, 好氧池49 h, 污泥浓度为3 500 mg/L, NH3-N负荷为0.07 kg[NH3-N]/(kg[MLSS]·d), 污泥负荷为0.1 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), 总 磷 负 荷 为0.014 kg[TP]/(kg[MLSS]·d), 设计混合液回流比为400%, 污泥回流比为100%, 气水比为80 ∶1。采用旋流曝气器, 单套通气量为0.15 m3/min, 氧利用率为18%。 设置旋流曝气器36 套, 潜水搅拌机4 台, 混合液回流泵2 台(1 用1 备)。
(5) 竖流二沉池。 设计尺寸为3.0 m×3.0 m×4.5 m, 表面负荷为0.46 m3/(m2·h), 泥斗角度为60°。 设置污泥回流泵2 台(1 用1 备)。
(6) 消毒池。 设计尺寸为3.0 m × 1.0 m × 2.0 m, 停留时间为1 h, 设计次氯酸钠(10%)投加量为100 mg/L。
5 调试及运行情况
该项目于2017 年3 月开始运行调试, 半年后进水稳定, 废水站平均进水量可达80 m3/d。 废水站进水CODCr、 NH3-N、 TP 及SS 的质量浓度分别为10 000、 550、 60 和1 500 mg/L 时, 出水分别为300、 60、 6 及100 mg/L 左右, 满足设计出水要求。 目前废水站运行效果稳定, 人工操作方便。
6 投资及经济分析
项目直接工程费用约230 万元, 其中土建部分费用110 万元, 设备及安装等其他费用120 万元,吨水投资2.3 万元。 项目直接运行成本为2.8 元/m3, 其中人工费0.95 元/m3, 电费1.6 元/m3, 药剂费0.2 元/m3, 生产水费0.05 元/m3。
7 结语
该工程实践表明, 采用斜筛/调节-UASB-A2/O 工艺处理生猪养殖废水, 出水ρ(CODCr)≤300 mg/L, ρ(NH3-N)≤60 mg/L, ρ(SS)≤100 mg/L,出水各项指标均达到GB 18596—2001 表5 中标准,达标排入下游园区污水厂。 该工艺对于养殖废水具有较好的处理效果, 出水水质稳定。
斜筛对于悬浮性的猪粪类物质拦截效果较好,能有效控制厌氧进水悬浮物浓度, 但是在实际运行过程中, 人工清渣量较大。 建议后续在类似水量较大的养殖废水处理工程中, 前端尽量设置能自动清渣的圆网过滤机或固液分离机, 以便减轻人工劳动强度。
该工程因进水前端未设置初沉池, UASB 进水悬浮物偏高, 在UASB 池后端设置中间沉淀池, 这对于厌氧跑泥及运行控制有极大帮助, 具有较强的抗冲击负荷能力, 同时对于维持厌氧污泥浓度也起到很好的保障作用。