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天然气净化厂公用介质优化研究

2022-07-14庾年伟

四川化工 2022年3期
关键词:克劳斯公用氮气

庾年伟

(中国石化达州天然气净化有限公司天然气净化厂,四川达州,635000)

1 前言

某天然气净化厂公用介质主要包括:中、低压蒸汽、氮气、净化风、非净化风、燃料气和循环水等。公用介质不仅是装置生产运行、停工保护的必需要素,也是全厂降耗、增效的有效突破点。据统计,该天然气净化厂生产运行能耗占普光气田生产运行能耗的97%,净化厂自耗气量占分公司自耗气量的95%,净化厂节能增效对普光气田意义重大。对此,天然气净化厂从优化生产组织、公用介质供给方面下功夫,针对联合装置关键设施不同运行状态下公用介质平衡,开展系统性研究,以技术、数据为支撑,促进公用介质供给精细化管理水平进一步提高,提升天然气生产效率,为气田降本增产增效打下坚实基础。

2 单列净化装置不同状态下公用介质消耗分析

2.1 正常生产工况

2.1.1 氮气

氮气主要用于联合装置气密、置换、燃烧器管嘴保护。单列装置用量为550方/小时,其中尾炉、克劳斯炉、加氢炉仪表保护用量330方/小时,占总用量的60%,过程气切断阀HV-31007A/B两侧保护氮气150方/小时,占总用量的27%。

2.1.2 燃料气

满负荷生产工况:燃料气用于尾炉、加氢炉燃烧器及长明灯,总量约3350方/小时(包含闪蒸汽),其中尾气焚烧炉用量1950方/小时,加氢炉550方/小时,克劳斯炉用量0,管网充压消耗平均850方/小时。

2.1.3 中压蒸汽

中压蒸汽产出/消耗:产出点为克劳斯炉、尾炉余热锅炉,累计产出量68t/h,消耗点为联合装置汽驱,单套消耗20t/h,一级二级反应加热器、TEG重沸器等换热设备消耗量较少,约8.8t/h。累计产出19.2t/h。

2.1.4 低压蒸汽

低压蒸汽产出/消耗:利用硫磺冷却器、加氢反应换热器,回收装置过程气余热,产出低压蒸汽25t/h;汽驱中压蒸汽做功转化低压蒸汽;消耗方面,重沸器E-104消耗51t/h,占总消耗量的70%。累计消耗7.2t/h。

表1 单列装置正常生产中、低压锅炉水使用情况

2.1.5 中、低压锅炉水

2.2 停工过程

2.2.1 氮气

停工初期氮气用量高达980方/小时,主要增加用量为:C-104塔顶氮气加速胺液再生、酸性气管线置换、加氢开工循环线投用。中期用量720方/小时,主要增加用量为:原料气过滤器置换、开工喷射器EJ-401置换。后期稳定于600方/小时。

2.2.2 燃料气

停工过程消耗:硫磺单元钝化结束前,燃料气用量约3050-3250方/小时,其中克劳斯炉吹硫、钝化燃料气用量1100方/小时,尾炉1100-1300方/小时。硫磺单元降温后,克劳斯逐步降至300方/小时,尾炉逐步降至400方/小时。

2.2.3 停工过程中、低压蒸汽产出/消耗

对联合装置胺液再生、吹硫、钝化、降温的全过程进行了蒸汽平衡分析。较准确地反应了装置停工全过程的蒸汽产出、消耗情况。可用于全厂生产组织统筹的蒸汽平衡分析。

2.3 开工过程

2.3.1 开工过程氮气消耗

开工准备初期,氮气充压气密,单列总用量约20000方;随着克劳斯炉、尾炉保护氮气投用,用量稳定于500方/小时。加氢炉点炉、开工循环线投用后,氮气用量上升至700方/小时。

2.3.2 开工过程燃料气消耗

尾炉、克劳斯炉升温,燃料气用量分别由400方/小时、300方/小时,逐步增加为1100方/小时。装置热备期间用量为3250方/小时。引气开机后,克劳斯炉转为酸性气模式,燃料气用量由1100方/小时降为0,但尾气炉由1100方/小时增加为1850方/小时,加氢炉由200方/小时增加至550方/小时,因此,总用量保持3250方/小时。

2.3.3 开工过程中、低压蒸汽产出/消耗

对联合装置汽驱投用、建立循环、热备、引气开机的全过程进行了蒸汽平衡分析。较准确地反应了装置开工准备过程中蒸汽产出、消耗情况。

2.4 停工保护

2.4.1 停工保护氮气

依据长期停工保护方案,对联合装置停工保护期间氮气投用点、投用量进行了统计分析,与正常生产相比,停工保护氮气用量点更为分散。停工保护单列用量为570方/小时,较正常生产期间用量多20方/小时。

3 公用介质优化研究

3.1 氮气供给计算

3.1.1 充压工艺氮气用量计算

充压氮气体积=充压体积×(充压压力/大气压力)

经计算,常用氮气充压氮气用量如表2。

表2 冲压氮气使用量

3.1.2 氮气管网压降计算

依据可压缩流体力学原理建立管道压力损失公式。从微元流束中沿轴线S任意取ds段,应用理想流体欧拉运动微分方程,有:

(1)

式(1)中,v——气体体积m3;ρ——气体密度 kg/m3。

微段dl上的单位质量气体摩擦损失量为:

(2)

式(2)中,λ——气流的摩擦阻力系数;D——管径,m。

将其加到理想气体欧拉微分方程中,得到实际气体的一元运动微分方程为:

(3)

式(3)中:λ——气流的摩擦阻力系数;ρ——气体密度 kg/m3;D——管径m。

对长度为L的1、2两断面进行积分并简化,求得:

(4)

式(4)中,p1——1断面的压强,Pa;ρ1——1断面的密度,kg/m3;p2——2断面的压强,Pa;k——气体绝热指数;λ——气体摩擦阻力系数;Q——气体质量流量,kg/s;D——管径,m;l——管线长度(包括附件当量长度),m;A——管段截面积,m2。

经计算,空分空压站出口至五联合界区,压降为0.4MPa。联合装置内部管路错杂,压力进一步损失。经实际测算,为保障末端压力,氮气管网充压消耗量约3000方/h。

3.2 联合装置燃料气用量分析

表3 联合装置不同状态下燃料气用量

结论:(1)酸性气负荷的增加,各系列加氢炉、尾炉燃料气用量以及管网充压消耗,均呈现非线性增长。(2)装置休眠运行期间燃料气消耗量约为满负荷运行工况下的57%。停工吹硫期间燃料气消耗量约为满负荷运行工况下的74%,钝化期间约为91%。

3.3 联合装置中压蒸汽产出量计算

3.3.1 克劳斯炉余热锅炉(D-302)蒸汽发生量的计算

克劳斯炉中发生的主要化学反应有:

一是1/3的H2S高温放热反应:

二是2/3的H2S与SO2的放热反应:

S8→4S2+4327kcal/Nm3

发生蒸汽从克劳斯炉中移除的热量:Q1=Q-Qs

蒸汽产量有:F1=Q1/HS1

式中:Q1——克劳斯炉过剩热,kW;Q——反应热,kW;QS——酸气升温热、燃烧空气升温热及设备散热的总和;HS1——单位3.5MPa饱和蒸汽焓值(2801.3kJ/kg)。

其中,进料酸气组分含量(V)%如表所示(参考工艺技术规程):

带入放热量公式:

a%——H2S与SO2在克劳斯炉中反应率。

热量损失:

Qs=F酸×b1+F空×b2+Q散热=F酸(b1+Mb2)+Q散热

b1——酸气升温系数;b2——燃烧空气升温系数;Q散热——设备散热,当相关组分确定、温差一定时,可认为三者均为常数。M——酸气配风比,取1.21。

采用实际记录数据反推,确定常量值,其中:Q散热=10849140.01956 kJ,得到克劳斯炉余热锅炉(E-302)蒸汽产生量F1(t/h)与酸气量(Nm3)关系式:

F1=F酸×0.0019395-3.872895

3.3.2 尾气焚烧炉余热锅炉(D-401)蒸汽产量的推算

利用烟气温度差计算蒸汽移除的热量。利用烟气放热量公式:

Q2=∑Cpimi(Tin-Tout)

烟气产蒸汽量:

F2=Q2/HS1

式中:Cpi——烟气组分的比热容,kJ/(kg·℃);mi——烟气各组分质量流量,kg/h;Tin——蒸发段入口烟气温度,450℃(取自工艺技术规程);Tout——出口烟气温度,255℃;HS1——单位3.5MPa饱和蒸汽焓值(2801.3kJ/kg)。带入Q2并简化:

式中F烟——烟气流量,Nm3/h;Vi %——各组分体积比;22.4——气体摩尔体积,L/mol;ni——各组分摩尔质量,g/mol。烟气组分参考工艺技术规程。求得尾炉蒸汽产生量(单位:t/h)与烟气量(单位:Nm3/h)的关系式:

F2=F烟×0.00009857581

经实际测试,实际蒸汽产量与理论计算值误差小于3t/h。

3.4 低压蒸汽产出计算

3.4.1 胺液再生塔重沸器用量

根据能量/物料平衡,推算胺液再生塔重沸器用量。利用物体吸收/放出热量公式:Q=C_p mΔt,式中Cp——物体比热容,kJ/(kg·℃);m——质量流量,kg/h;Δt——温度差。

胺液吸收的热量等于低压蒸汽放出的热量。对胺液重沸器E-104胺液系统进行物料平衡分析。数据代入热量公式,胺液吸收热量为1933230.19kJ。查表135℃饱和蒸汽比热容,计算得出蒸汽流量55.234t/h。

3.4.2 联合装置及图幅伴热量

利用蒸汽和凝结水的质量平衡,计算伴热用量。各装置凝结水外输量(有计量),减去各使用点蒸汽转化凝结水量(有计量),得到装置及图幅伴热用量(无计量)。推算得:联合装置伴热、图幅管网伴热共计使用蒸汽190.28t/h,其中单列联合装置伴热蒸汽量15t/h,图幅管网伴热蒸汽量55.28t/h。

3.5 各单元公用介质使用量优化

经理论计算、实际测试,综合考虑节能、环保、保护效果等因素,确定各单元(系列)公用介质使用量参考最优值,如表4。

表4 各单元(系列)公用介质供给参考最优值

4 现场应用效果分析

2021年9月20日开始,以最优值为参考,净化厂全面开展公用介质优化。相同的生产组织模式下,各系列装置再生蒸汽用量下降2-3t/h,动力站锅炉负荷由35t/h降低至28t/h,燃料气用量减少770方/小时;联合装置燃料气用量共减少200方/小时;全厂氮气用量由8300方/小时降低至8000方/小时。经计算累计每天可减少成本4.39万元,2021年已累计降低成本395万元。

5 结论

本研究对天然气净化厂各项公用介质供应能力、全厂公用介质物料平衡、净化装置不同状态公用介质消耗进行了全面、细致地统计和分析;明确了净化厂联合装置不同状态下公用介质物料平衡分析方法,为生产组织提供了依据。同时,该成果为国内同类企业提供了借鉴。

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