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合质金收熔干式制片技术及应用*

2022-07-02陈德海刘俊林梁祖祯余万元王仁辉

云南冶金 2022年3期
关键词:王水坩埚水循环

周 兴,陈德海,刘俊林,梁祖祯,余万元,王仁辉

(云南黄金矿业集团云南滇金投资有限公司,云南 昆明 650000)

合质金即粗金,是经过初步冶炼的尚含有很多其他元素的一种自然金合金。合质金大多与其他金属伴生,如银、铂、锌等,在其他金属未提出之前称为合质金。合质金产于不同的矿山而所含的其他金属的成分不同,因此成色高低不一,一般在50%~90%[1]。而黄金提纯的方法很多,主要包括火法氧化精炼、氯化精炼法、电解精炼法、化学精炼法、溶剂精炼法等[2]。

目前,某企业黄金提纯采用化学精炼法,俗称王水还原法[3],与电解法和萃取法相比,还原法工艺具有流程简单、生产效率高、流程金积压少、所得金纯度高等优点[4]。该方法需将合质金进行破片处理,传统工艺采用水循环淬珠烘干工艺进行破片,主要工艺流程为:熔前称重—中频炉熔融—水淬珠—烘干—熔后称重。合质金水循环淬珠工艺存在诸多缺点:

1)作业环境差,中频炉熔融合质金以及使用乙炔枪烘干过程中会产生大量烟尘,造成作业环境差,不利于职业健康和环保要求;

2)自动化程度低、劳动强度大,金液倾倒淬珠过程采用2名操作人员用抱钳夹坩埚并抬至吊葫芦的方式进行(坩埚使用后期会在夹抱钳处造成损伤从而可能断裂),烘干过程需要操作人员手持乙炔枪操作,上述两个过程使操作人员直接面对热辐射,同时每一炉熔炼过程中需对不锈钢大桶加水和人工舀水(采用自吸泵吸水会将极细金粒抽出,造成金损耗增加,不利于维护客户稳定性),进一步增加劳动强度;

3)金损耗高,在熔融过程中由于石墨坩埚受热不均,同时在电磁感应作用下金液不断翻滚,使金珠在坩埚周围跳动,造成金损耗增加;而在坩埚使用后期,随着坩埚内壁被金液来回冲刷和人工清扫造成腐蚀,使金液渗入坩埚无法清出,造成金损耗增加;同时采用乙炔枪烘干过程中,由于凭经验调整乙炔焰压力,会吹飞极细的金屑,造成金损耗增加;敞开式熔炼环境会使金液少量氧化蒸发于环境中,造成金损耗增加;而合质金采用水淬会生成极细的粉末状漂浮于水面,随水一起舀出,进一步增加金损耗;

4)淬珠易形成致密的块状物料,合质金水淬珠时由操作人员凭经验对金液温度高低、金液流速大小进行控制,操作难度大,在合质金成色高时淬珠易形成致密的块状物料,造成一次王水作业余金量过大从而反复淬珠,进一步增加生产成本和劳动强度。

该企业旗下“滇金”品牌是中国黄金行业知名品牌,近年来黄金生产加工量随企业发展逐年增加,且1 kg标准金锭的产量占比越来越高,2018年金锭产量达40 t,其中1 kg标准金锭超过30 t[5]。并且每年产量在持续增加中,每年黄金市场采购合质金大概10 t左右,为进一步维稳客户,满足生产需求,减少王水作业过程余金量,降低企业环保压力,缩短金锭出入库时间,提升公司合质金收熔制片相关工艺技术,在进行充分调研后,引进了某品牌合质金制片机设备和工艺,并通过进一步技术优化改造解决了制片机技术短板,整体技术达到国内先进水平,对我国合质金王水作业工艺具有良好的示范作用。

1 工艺流程

1.1 设备流程简介

合质金制片机设备简图如图1所示,其工艺是将合质金填装进制片机中,采用惰性气体保护,PLC自动控制加热熔融,密闭无烟气,快速熔化后并保温,放料口设置高速旋转石墨碟盘进行制片,石墨碟盘下方配有定制小推车接金片,在小推车金片接满后,可手动关闭放料口,替换小推车,继续放料制片,此时已制金片可直接称重,制片结束清扫腔体。主要工艺流程为:熔前称重→熔融→制片→熔后称重。合质金水淬和制片实物对比图如图2。

图1 合质金制片机结构示意图Fig.1 Schematic diagram of crude gold sheet processing machine

图2 合质金水淬和制片实物对比图Fig.2 Comparison diagram of crude gold water quenching and flaking object

1.2 主要技术参数

工艺主体设备是合质金制片机,采用大功率中频感应加热,全固态进口IGBT变频及功率调节,HMI触屏参数设置,PLC控制系统进程,其主要技术参数如表1。

表1 制片机主要技术参数Tab.1 Main technical parameters of sheet processing machine

2 生产实践

2.1 传统水循环淬珠

传统工艺中,把“合质金”放入坩埚熔化[6],金液温度升至1 200℃左右进行人工倾倒,冷水在气动搅拌下形成旋涡进行淬珠,淬珠完毕清扫坩埚,烘干淬珠片,熔后称重,水淬法示意图如图3。

图3 水淬法示意图Fig.3 Schematic diagram of water quenching method

实际生产中3批合质金共240 kg,采用原有水循环淬珠烘干工艺参数统计如表2,此时人工需要8人,金损耗高,在50.4 g左右,现场作业环境差,安全隐患大,自动化水平低。

表2 水循环淬珠工艺统计结果Tab.2 Statistical results of water cycling quenching bead process

2.2 制片工艺优化前结果

合质金制片工艺技术优化改造前制片时间长、产能低、金片成片率低,金片厚度太薄,王水作业反应剧烈,不易控制,统计如表3。

表3 合质金工艺优化前统计结果Tab.3 Statistical results of crude gold process before optimization

2.3 实施改进

针对制片机在工业实践中出现的上述问题,研究在不大范围改变原工艺流程的情况下,对生产线进行全面改造优化:①通过优化设备主板过载报警系统,设备功率由30 kW提升至45 kW,第一批次合质金加热熔化制片时间由60 min降低至40 min,第二、第三批合质金熔化时间由30 min降低至20 min;②通过将制片温度由1 100℃降低至1 000℃,石墨转盘速度由(700~750) r/min降低至(550~600) r/min,该优化措施明显增厚了金片厚度,利于王水作业;③制片孔径由1.0 mm加大至2.0 mm,制片时间由30 min减少至10 min,并且金片成片率>95%,且金片厚度完全满足王水作业;④通过工业实践找到设备坩埚冷却时间与温度的关系,自主组装定时延时开关,起到节约能耗与人工的目的。优化改造后统计如表4。

表4 合质金工艺优化后统计结果Tab.4 Statistical results of crude gold process after optimization

2.4 王水作业效果对比

公司合质金提纯采用王水溶金还原法,针对水淬工艺和合质金制片工艺金片提纯工艺技术参数统计如表5,从表5看出:①合质金制片工艺王水作业中硝酸用量明显降低,相应的废水及废气产生量减小,产生的废气为酸雾,主要含有氮氧化物、硫化氢和二氧化硫等,该废气用引风机抽入酸雾净化塔碱液淋洗中和吸收,达到国家大气污染物综合排放标准后排入大气[7],处理成本降低,作业环境得到有效改善,同时降低了王水作业易冒槽的可能性;②通过制片处理后增加了其比表面积,与化学试剂能够充分接触,有利于提高化学反应速率[8],余金量大大降低,减小了合质金积压量,可提高资金周转率,减小余金返溶带来的作业强度;③明显降低溶金时间,提高出金速度;④减少加热时间,降低能耗,节约成本。

表5 合质金水淬工艺与合质金制片工艺提纯参数对比Tab.5 Comparison on purification parameters of crude gold water quenching process and crude gold flaking process

3 经济效益分析

针对合质金收熔干式制片工艺在工业实践上出现的不足,通过一系列的技术优化改进,提高了整机输出功率,大大降低了合质金收熔制片时间,制片成片率大大提高,且金片制片质量能更好满足后续王水作业过程,成熟的合质金收熔干式制片工艺与传统水循环淬珠工艺经济技术分析如表6。

表6 240 kg合质金水淬工艺与合质金制片工艺效益对比Tab.6 Comparison on benefits of crude gold water quenching process and crude gold flaking process 单位:元

应用合质金制片工艺后,王水作业也明显等到了有效改善,技术指标如表5:减少了硝酸用量,同时减少了酸气及氮氧化物生成,减小了余金量,减少了溶金时间,减少了加热时间,全年公司采购合质金10 t,经济效益分析如下:

制片过程:50+(42.28+2.4+48+120-65+11 520)×10 000/240=98.6万元;

王水过程:76 000(资金利息)+105×10 000/240(电费)=80 375元;

综上,采用合质金收熔干式制片技术后,公司全年可形成经济效益约106.6万元。

4 结语

1)合质金制片工艺应用工业实践后,彻底取代了合质金传统水循环淬珠工艺,合质金制片结束金片可直接称重,无需再行烘干,消除了乙炔枪烘干带来的安全隐患;

2)在合质金总量不变的情况下,人工由8人次减少至3人次,金损耗由0.021%降低到0.009%,单批王水作业余金量减少3.8 kg,提高了资金周转率,加快了产品出入库,王水作业硝酸用量明显减少,相应的减少了废气和氮氧化物的生成,降低了企业环保压力;

3)研究的合质金制片工艺技术在全封闭环境下操作,采用惰性气体保护,无氧化蒸发,隔绝了高温所产生的热辐射、烟气和明火焰等对员工身体的伤害,作业环境好,安全环保,金片回收方便,自动化程度高,操作简单,劳动强度低;

4)无飞溅无金料的损失,金片质量完全满足后续王水作业,提高了企业技术装备水平,增强了精炼企业的核心竞争力,对其它精炼企业有一定借鉴指导作用。

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