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朗迈URS-9901-3 型自动尿沉渣分析仪的工作原理及常见故障维修

2022-03-06徐君

医疗装备 2022年3期
关键词:尿沉渣薄板分析仪

徐君

余姚市人民医院维修中心 (浙江余姚 315400)

尿液分析是临床常用的检验方法之一。自动尿沉渣分析仪可对尿液样本进行自动分析、数据整合,能够极大地减少人力和时间的投入,同时也便于资料的保存和传输。朗迈URS-9901-3型自动尿沉渣分析仪以神经网络控制为原理,具有自动识别功能,可通过显微拍照影像技术提供尿液有形成分的清晰全景视野图[1]。本研究首先介绍该仪器的工作原理及流程,然后对该仪器常见故障的维修措施进行分析,现报道如下。

1 工作原理及流程

朗迈URS-9901-3型自动尿沉渣分析仪的工作原理为:通过数字成像自动识别法(即形态学方法)对离心后的尿液进行自动对焦照相,形成样本图,再利用神经网络(自适应共振理论[2])对尿液中的有形成分进行自动识别和分类计数,最终得到检测结果。

朗迈URS-9901-3型自动尿沉渣分析仪的具体工作流程见图1。(1)进样:将试管架拉入进样轨道,扫描样本编号,通过均匀吸样法吸取一定的样本量并注入从计数薄板转盘中推出的计数薄板。(2)分离:将已有样本的承载板推入具有260 g 离心力的离心机中进行10 s 的离心沉淀,使得样品中的有形成分能够均匀分布在计数薄板上。(3)扫描:将已进行过离心处理的计数薄板推入具有20个摄像位的影像系统,运用自动对焦计数进行照相。(4)分析:通过数字成像自动识别法对尿液微粒进行智能化地检测,自动识别样本中的有形成分,无法被智能识别的成分将进行人工辅助识别。(5)报告:将结果以报告的形式传送至电脑。

图1 朗迈URS-9901-3型自动尿沉渣分析仪的工作流程

2 常见故障维修

2.1 故障一:转盘位置错误

仪器报转盘位置错误通常由以下原因引起。(1)转盘未转到位:转盘未正常安装或转盘齿轮有损坏均可导致转盘不能转到位,需正确安装转盘或更换损坏的齿轮。(2)计数薄板未正常从转盘推出:原因可能为出片口有计数薄板堵塞或推臂未能顺畅从出片口推出计数薄板,此时需检查出片口位置,取出堵塞的计数薄板,并调整推臂使其能准确推出计数薄板。(3)转盘口红外感应器未能正常感应计数薄板:原因可能为红外感应器读数有偏差或损坏,可打开仪器维修软件,选择“Fiber optic test”一栏,依次点击“Start reading”“Stop reading”“Read limit values”,观察“Cuvette”一行的数值,其中“Value”值为实际值,“Limits”值为有薄板感应值与无薄板感应值的均值,高于此值为有薄板,低于此值则为无薄板,根据有无薄板的实际情况对比此数值,如未能一一对应则需要对红外感应器进行定标(选择“Motor test”,点击“Pushing arm”的“Check”,推出一张计数薄板,选择“Fiber optic test”一栏,点击“Cuvette”,并依次点击“Start teaching”“Channel selection”“1st state teaching”,读取有薄板的数值,点击“Pushing arm”的“Check”,将计数薄板推出红外感应区后,点击“Pushing arm”的“Base”,将推臂复位到初始位,点击“2nd start teaching”,读取无薄板的数值,完成定标),定标后再次点击该界面右侧下方的“Start reading”“Stop reading”“Read limit values”,查看故障是否排除,如故障仍未排除,则可判定为红外感应器损坏,需进行更换。

2.2 故障二:空承载板

空承载板的原因为注样针位置发生偏差导致无法将样品注入计数薄板内,此时只需重新调节注样针的位置即可排除故障。调节方法如下:打开仪器的维修软件,选择“Position setup”一栏,点击“Pipetting position setup”内容下的“Setup”,开始位置调节;注样针的位置由6个按键控制,“Robot up”“Robot down”控制上下位置,“Robot backward”“Robot forward”控制前后位置,“Pushing arm left”控制推臂向左,“Pushing arm right”控制推臂向右,从而控制承载板的左右位置,通过点击以上6个按键使注样针能准确扎进计数薄板的加样孔时,点击“Save”,保存位置数据,退出维修软件。

2.3 故障三:承载板无法进入离心转子

由于仪器长期使用,离心机的离心臂位置产生偏移,进而可导致承载板无法进入离心转子,此时需要调节离心臂的位置。调节方法如下:打开仪器的前盖板,依次取下承载计数薄板的轨道,取下离心机隔离盖,此时可以清楚看到仪器的离心臂;将右侧承载板转盘转到空位使推臂能无阻碍进出;打开维修软件,选择“Motor test”一栏,点击“Pushing arm”的“Check”,直至推臂到达离心臂前端;调节离心臂的位置,使得推臂能直接穿过离心臂的承载板装载位;点击“Pushing arm”的“Base”键,推臂将回到初始位置;打开仪器的后盖板,按下仪器背面的离心臂位置保存按键,保存该位置。

2.4 故障四:试管架位置错误

试管架位置错误主要由以下原因引起。(1)试管架前端位置传感器有污物:仪器长期使用,位置传感器上有尿液或灰尘残留可导致试管架位置错误,用干净的棉签擦拭干净试管进口两侧的位置传感器即可。(2)位置传感器损坏:打开维修软件,选择“Sensor tests”栏,查看“Rack in”和“Rack out”指示灯(分别表示试管架移动臂的缩进和伸出情况),两个指示灯均为红色或均为绿色时可判断为传感器损坏,需更换传感器。

3 小结

尿液分析作为一项医院基础检验项目,其应用频率极高,一旦自动尿沉渣分析仪发生故障,将严重影响医院医疗活动的正常开展。因此,维修工程师应熟练掌握该仪器的基本工作原理及常见故障的维修措施,以便能快速找到故障原因并排除故障,保障医院临床诊疗工作顺利开展。

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