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柱塞式油气混输装置在小区块油田的应用

2021-12-30新疆油田公司准东采油厂

内江科技 2021年1期
关键词:柱塞压缩比油气

◇新疆油田公司准东采油厂 易 敏

彩508井区是位于彩南油田西部的一个边缘小区块油藏,开发建设时采用单螺杆油气混输泵工艺技术降低井口回压,提高输送压力,实现油气密闭集输。由于气液比较高且波动大,单螺杆油气混输泵在运行过程中存在故障率高、效率低等问题,较严重的影响了区块的正常平稳生产。针对这种情况,引进了柱塞式油气混输泵并根据实际情况进行了优化改进,有效解决了高气液比油气混输中存在的问题,使用维护成本大幅下降,节能降耗效果明显。

彩508井区三工河组油藏位于彩南油田西部,距离彩南集中处理站约10.5 km,区域内建有1座计量配水站,2台30 m3/h的单螺杆油气混输泵。地面工艺采用井-计量站-集中处理站三级布站,混输泵降压密闭集输流程。目前该区块日产液量约57 m3,日产油量约20 t,日产气量约200 m3,日注水量55 m3,井口气液混合物经混输泵增压2.5 MPa~2.8 MPa进入计量站集油支线,混输泵进口压力控制在0.8 MPa~1.0 MPa,油井回压控制在1.0 MPa~1.2 MPa。

1 单螺杆油气混输泵应用存在问题

根据地质预测,该区块远期日产液量为104 m3/d,日产气量为5600 Nm3/d,区块开发建设时混输泵选型为排量为30 m3/h的单螺杆混输泵,电机功率为25 kW,具备变频功能,一用一备。投产后日产液量为57 m3/d,日产气量约400 Nm3/d,远低于地质方案预测。单螺杆混输泵实际运行中主要存在以下问题:①负荷低,仅为额定负荷的15%,无法长时间连续运行;②含气率高(大于46%)且不稳定,定子干磨严重,造成混输泵主要部件如定子、转子故障率居高不下,使用寿命在2000~2500小时左右,年维护费用仅材料费用就超过40万元;③单螺杆混输泵在停运时无流通能力,因停电或故障等原因异常停泵时,进口端憋压,存在憋压风险。

2 目前国内外主要油气混输泵主要特点

油气混输装置性能优劣,主要由含气量、内压缩功能、集气抗气阻特性、压缩比、密封寿命与效率等特性指标来衡量,上述指标优良表明其性能就越好。目前国内外油气混输装备均不具备内压缩功能,存在油气混输功能不强、压缩比小、效率低、集成性欠缺等诸多技术问题。

3 柱塞式油气混输泵

鉴于国内外油气混输装备存在的诸多技术问题,油气混输装备技术研究与产品开发工作,需要突破传统技术束缚,由单一泵机组向集成装置复合创新技术发展,使其既具有独特的内压缩功能,又同时具备泵与压缩机功能,适应复杂油气工况。解决现有产品压缩比小、效率低、可靠性差的问题。针对上述问题,宁波合力机泵股份有限公司联合浙江工业大学等单位,通过长期的技术攻关,针对油气混输泵的抗气阻、内压缩等关键技术,成功研发出新一代油气混输泵装置典型样机,经现场测试,产品各项性能指标达到设计参数,产品运行平稳,排出压力高,油气混输功能强,可满足油田现场需求。与国内外主要混输泵相比,具有独特的内压缩功能,可更好适应复杂油气工况,压缩比大、效率高、密封可靠、寿命长。柱塞式油气混输泵主要特点包括:①抗气阻特性优良,同时具备泵和压缩机的功能,高效节能,可适应高含气、高压缩比复杂的油气混输工况;②基于液态介质可吸收热量,降低温度理论,提出将装置出口液态介质回流喷射至泵入口的创新技术,可满足散热要求,即延长了密封件寿命,又提高了泵装置的效率及输气功能;③该泵立式组合阀具有将气体介质压缩增压功能,使产品具备独特的内压缩功能,防止气体滞留腔内形成气阻,提高产品的输气功能与可靠性,可适应纯气和纯液工况,满足油气混输要求。

4 现场应用方案

为解决彩508计量站单螺杆混输泵难以连续运行,使用维护成本高的生产难题,2017年生产单位引进了柱塞式油气混输泵,并根据现场实际情况进行合理选型及优化改进。

(1)设备选型参数。根据地质预测,本区块远期最大日产液量200 m3/d,日产气量约2000 Nm3/d。选型后混输泵参数:型号3D P70-15/3.2;进口压力0.8 MPa~1.0 MPa;出口压力2.5 MPa~3.0 MPa;电机功率15 kW,变频控制。

(2)控制系统具备变频功能,频率与进口压力联动,当进口压力超过设定值时,运行频率增大,反之减小。

(3)控制系统采集泵进出口压力、运行频率、运行状态等自动化数据,并能无线传输至中心控制室。

(4)由于该区块距离油田生活驻地较远,且无人值守,在设备具备进口低压、出口超压停机的基础上,优化控制系统程序,使其具备停机后进出口压力恢复正常后自动启动的功能。

5 实际运行效果分析

(1)该泵自2017年9月安装完成并投入使用,运行稳定,进口压力0.8 MPa~1.0 MPa,出口压力2.4 MPa~2.8 MPa,运行频率18 Hz~25 Hz,耗电量仅为原单螺杆泵的1/3,节能效果显著。

(2)投入使用后运行平稳,计量站管汇压力控制在1.0 MPa以下,单井回压控制在1.6 MPa以下,消除了安全生产隐患,并提高了单井泵效及原油天然气产量。

(3)混输泵进出口阀集成了单流阀功能,混输泵故障或其他原因停泵时单流阀正常工作,消除了停泵时系统憋压风险。

(4)混输泵具备自动启停功能。当混输泵因进口压力低于保护值或出口压力高于保护停机值停止运行后,待进口压力恢复至设定压力后自动恢复运行,降低了操作员工工作量。

(5)运行维护成本低。自2017年9月运行以来,未发生过一次设备故障,设备仅做基本的正常维护,年维护费用仅为单螺杆混输泵的10%左右。

(6)柱塞式油气混输泵的成功应用,从节能降耗、现场管理、挖潜增效等方面综合考虑,具备极大的推广应用价值。

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