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XX联热水站建设模式优化研究

2021-11-29姜国强

全面腐蚀控制 2021年10期
关键词:储水高架装车

姜国强

(大庆油田第八采油厂规划设计研究所,黑龙江 大庆 163000)

1 XX热水站工艺及存在问题

1.1 XX热水站建设现状

XX热水站建于2011年,站内采用“管道泵+相变炉+装车鹤管”处理工艺,站内额定瞬时最大用水量为48m3/h,主要负责该地区转油站所辖油井加药、热洗、作业施工及水井洗井用水。其中,加热炉为利旧XX转油站拆除的2台2.08MW相变加热炉(2006年投产),由XX污水站提供污水(来水压力0.04MPa),污水管线采用单根电伴热保温,经管道泵升压后,进相变炉加热,加热至80℃,通过鹤管向罐车加水。

1.2 存在问题

经过多年运行,该热水站目前存在以下问题:一是换热效率低,经测试仅为71%,出口温度低于60℃;二是炉内无法形成负压,真空阀频繁开启。三是加热炉无法连续运行,需经常补水;四是烧火间内加热面板变形,存在安全隐患。出口温度低,达不到温度80℃的要求。目前只有1台加热炉工作,单台加热炉功率约为1.7MW,由于炉效低,最大出水能力为24m3/h,高峰期热水量需求约为75m3/h,不能满足生产需求。理论计算单台加热炉出水能力约为24m3/h,折合每分钟用水量为0.4m3,生产中单罐车加水量约为10~12m3,加水时间约为25~30分钟,高峰期用水出现排长队等待现象,工作效率低。

结合加热炉结构特点,通过现场勘察已打开封头的1#加热炉,分析目前热水站加热炉存在的问题,判断产生原因有以下几方面。

一是盘管内壁结垢,造成换热效率低。由于来水为污水,易造成盘管内壁结垢,相当于在盘管内壁增加一层保温层,蒸汽产生的热量无法完全传递至盘管内。盘管内的污水未充分换热,造成出水温度低,经测试加热炉热效率仅为71%,低于90%的行业标准;

二是换热器内部压力过高,造成真空阀频繁开启。真空阀的设计压力为-0.1~0.03MPa,换热器内部压力一般在-0.03~0MPa,正常运行时,换热器内部压力始终低于外界大气压力,真空阀关闭,炉体内部形成负压真空状态运行。由于盘管结垢,蒸汽未充分换热,换热器内气相压力高于大气压力,真空阀频繁开启泄压,造成加热炉类近似于敞口运行,蒸汽均从真空阀流失,无法实现相变换热,炉内液位降低,需停炉不断补水,加热炉无法连续运行;

三是加热炉燃气管道是经过炉体内部预热后供加热炉燃烧使用,该预热管道常年侵泡于水中,有腐蚀穿孔的可能性,一旦发生燃气泄漏,加热炉存在燃烧、爆炸的风险。

2 热水站建设模式确定

该热水站负责XX地区油水井、提捞井的生产用水,该区域内共辖油井706口,实际开井数为593口,水井173口。通过现场调查及与生产单位核实,升平地区热水用量主要包括以下几方面用水需求,根据用水量时间段不同,折合每小时用水量为75m3/h。

为满足高峰期加水需求,加水按最低75m3/h考虑,同时由于该区块位置偏远,工作有效时间按8小时计算,确定该热水站设计规模为600m3/d。目前常用的热水站流程有两种,一种为“加热炉+储水罐”流程,另一种为“加热炉”高架流程。

2.1 “加热炉高架”流程

该流程主要是由升压泵、加热炉、装车鹤管构成。主要原理:出水口位于加热炉的上部,底部加水,随着热水流出炉腔,液位随之下降,自动启动补水泵,低温水从加热炉下部上移,逐渐升温,上部出水口的温度始终保持80℃(设定温度)。该流程的装车速度(热水流入罐车的速度),是由炉腔内液位高度和出口管道的摩阻决定,根据以往的经验,液位在6.5m时,出口管道为DN150是,装车速度约为15分钟。

热水站来水温度为32℃,加热后温度要求为80℃,温升48℃,炉效按90%考虑。根据热量计算公式:Q=Cm△t*0.9,当采用2.5MW加热炉时,单台加热炉每小时产水量为40m3。根据现场需求,需选用带有一定储水功能的火筒式加热炉,当采用2.5MW加热炉时,其容积为110m3,加热后可提供的热水量约为50m3。单台罐车加水量为10m3,按15分钟一车的装车速度考虑,每小时加水量也为40m3,装车速率与加热速率匹配。

热水站预测日耗气量公式如下:

式中qv为日耗气量(m3/d);Q水为需要加热的水量(m3/d);C为水的比热(KJ/(m3/d));△t为温升(℃);qnet为基低位发热量(KJ/m3);η为加热炉效率。

热水站需要水量600m3/d,△t是48℃,代入公式计算预测热水站日耗气量为3454m3。

2.2 “加热炉+储水罐”流程

该流程主要是由升压泵(循环泵)、加热炉、加水泵、储水罐,装车鹤管构成。

该主要流程主要原理:来水先进入立式储罐,经循环泵输送到加热炉,加热到一定温度后再经升压泵循环至储水罐,达到设计温度后,再由加水泵装车。储水罐储水温度降至设计温度以下时,启动循环泵,实现罐内水到加热炉多次加热,采用循环泵实现循环加热。

储水罐:规模600m3/d,白天加热炉有效运行6h可产生热水288m3,其余312m3热水需依靠储罐储存,夜间加热时间6.5h即可达到所需温度,其余时间加热炉低负荷维温运行。储水罐容积确定为500m3,有效容积按80%计算,存水量为400m3。

在该流程下,装车速率是由现场加水泵的排量确定,为满足现场实际需求,罐车容积按每车10m3,每罐车加水时间为10min,则加水泵排量确定为60m3/h,需设装车泵2台,单台泵各对应单个加水鹤管。

该流程下加热炉需连续运行,实际加热的水量远大用水需求量,尤其在冬季,储水罐降温速度快,加热炉耗气量明显增加,折合实际加热水量为800m3/d,经计算热水站日耗气量为4605m3。

2.3 建设模式情况对比

“加热炉”高架流程新建2.5MW火筒炉2台,升压泵3台,总投资497万元,具有工艺流程简单,占地较小,便于管理,能实现无人值守,加热炉间歇运行耗较低,投资少的优点,缺点为加水速度较慢,当加水量超过8台/小时,会出现排队等候现象。“加热炉+储水罐”流程新建1.5MW火筒炉2台,循环水泵(升压泵)3台,加水泵2台,新建500m3储水罐1座,总投资595万元,加水速度快,工作效率高,能实现无人值守,加热炉功率较小的优点,缺点为工艺流程较复杂,占地面积较大,能耗高,补水时间集中,对污水站冲击较大,管理点多,投资高。

3 结语

(1)外围油田热水站采用加热炉高架流程及“加热炉+储水罐”流程均能满足现场对热水量的需求;

(2)采用加热炉高架流程在满足加水速率要求的情况下,具有占地面积小,投资低,工艺流程简单优势;

(3)采用加热炉高架流程在后期运行时,年节省气约为43.2万方,节约运行成本约70万元。

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