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超稠油油藏综合治理技术研究

2021-09-10曲美静

科学与生活 2021年13期
关键词:稠油油层油藏

曲美静

摘要:超稠油油藏受油藏特征影响,原油粘度高,开发中低周期开发效果较差,油井吞吐生产时间短,作业热采频繁,受超稠油出砂严重影响,油井井下技术状况差等一列些问题,严重影响了区块油井的有效开发。经过对油藏特征进行系统认识,分析开发特点,研究油井套损原因,实施针对性综合治理技术研究,恢复油井产能,改善区块开发效果。

关键词:超稠油油藏开劲旅侧钻套坏管外窜槽

前言

A块为超稠油油藏,开发目的层为兴隆台油层,2003年投入开发,受超稠油油藏特性影响,开发中出现吞吐周期短、油井注汽干扰现象逐步加剧、出砂问题严重、井下技术状况差、吸汽不均、低周期开发效果较差等一列些问题,油井出现管外窜槽、套坏等井况变差现象,制约了区块整体开发水平提高,为解决开发矛盾,通过对油井套管损坏机理研究,并实施修复,恢复油井产能,取得较好开发效果。

1区块概况

A块位于辽辽河盆地西部凹陷西斜坡,构造形态为四周被断层夹持的由北西向南东倾斜的单斜构造,开发目的层为兴隆台油层,兴隆台油层储层埋藏浅,压实作用弱,结构疏松。储层物性一般较好,属高孔隙度、高渗透率储层。兴Ⅰ~Ⅳ组平均孔隙度为32.4%,渗透率为1664×10-3μm2。纵向上兴Ⅳ油组物性相对较好,其次为兴Ⅲ、Ⅱ油组。

本区为湖盆边缘近源浅水扇三角洲沉积模式,位于扇三角洲前缘亚相,主要发育以下5种微相类型:辫状分流河道微相,分流河口砂坝微相,边、心滩微相,分流间薄层砂微相,分流间洼地微相。兴隆台油层埋深830-920m,钻遇率100%,含油井段长度在52-75m。纵向上主要集中在兴Ⅱ组、兴Ⅲ组,兴Ⅰ为水层,兴Ⅱ为主力油层,兴Ⅲ在构造高部位测井解释为油层,低部位解释为水层。平面上,油层分布主要受构造控制,构造高部位的油层厚度大,向构造低部位变薄。油层井段比较集中且连片分布,油层有效厚度平均26.8m,属于层状边水油藏。油水界面-920m。

2区块开发存在问题

A块2003年开始投入开发,目前共有56口井,开井31口,日产油93.8t,累产油42.24×104t,采出程度10.05%。

2.1原油物性差,吞吐开发效果

A块原油流体性质具有“四高一低”的特点:高原油密度,20℃时原油密度为1.0098g/cm3;高原油粘度,50℃时原油粘度为108880mpa.s;高凝固点为26.1℃;高沥青+胶质为51%;低含蜡为2.3%。由于原油粘度高,凝固点高的特点,油井投产初期周期产量低,前三轮注汽效果差,周期产量低,随着地层温度的升高,第四轮注汽后周期产量才能逐步上升。多轮次注汽后,随着地层压力下降,周期产量下降较快。

2.2油井易管外窜槽水淹,影响区块开发效果

A块兴Ⅱ油层与兴Ⅰ水层间隔层较薄,一般在3-8m之间。由于区块注汽压力较高(平均注汽压力为15.5MPa)易造成固井质量变差,管外窜槽出水,目前区块共有8口井因管外窜槽水淹关井,严重影响开发效果

2.3套坏井逐年变多,影响油井正常生产

A块油井生产过程中注汽压力高,周期生产时间短、作业频繁,导致套坏、出砂井逐年增多,油井利用率逐渐下降,目前區块总井数59口,共有套管损坏井26口井,占总井数的51%,其中带病生产12口井,套坏关井14口,直接影响区块油井正常生产。

3区块潜力分析

3.1采出程度低,剩余油潜力大

从剩余地质储量和可采储量来看,A块原始地质储量大,标定采收率16.9%,目前采出程度为10.05%,蒸汽吞吐可采储量为70.98×104t,剩余可采储量较多,有一定的潜力。

3.2油藏具有较大的提高动用程度的潜力

从剩余油分布挖潜来看,平面上井间剩余油相对富集,有一定的潜力。根据A侧钻井含油饱和度变化情况统计分析认为区块油井动用半径小于40m,区块以100m井距开采,因此,平面上井间剩余油富集,是剩余油挖潜的主攻方向。

4综合治理技术研究

4.1优化注汽参数及方式,合理安排注汽运行

A原油粘度高、油井利用率低,且随着区块的逐渐开发,区块内部矛盾逐渐加大,油汽比、返水率低,大部分油井已进入高轮次吞吐阶段,周期产油大幅下降,注汽效果逐年变差。通过实施优化注汽方案、优化油井注汽参数、实施组合注汽,来提高油井注汽效果。针对低注汽轮次的油井,确定实行少注多采的原则,减少油井地下存水量,以逐步建立温度场为目的,实现油井周期产油量的逐步上升。通过优化吞吐注汽参数,周期注汽量控制在1200t左右,周期产油量呈现逐步上升趋势。全年共完成注汽60井次,注汽量9.74×104t,增油1.71×104t。

4.2继续实施CO2辅助吞吐技术,改善区块开发效果

CO2辅助吞吐技术能够有效提高A块开发效果,根据区块地质体特征和油井生产效果,优选部分井实施CO2辅助吞吐技术。利用CO2原油降粘、膨胀效应、气体驱动增压和混相效应提高驱油效率,以提高降粘助排效果。高吞吐轮次油井周期产油量与助排前对比得到明显的改善。年共施CO2辅助吞吐技术52井次,其中36井次增油效果显著,年累增油9187t。

4.3套损井综合治理,激发油井新产能

针对区块套管损坏井较多,影响油井利用率的问题,结合油井潜力实施针对性治理,利用大修、侧钻技术治理套坏,恢复油井产能。年实施大修、侧钻井7口,治理后日产油24.8t,阶段累产油19188t,措施效果较好。

4.4加强资料录取工作,精确把握区块开发动态

为了掌握油井生产动态,分析剩余油分布规律,确保措施有效率,加大动态资料录取力度,努力构建科学合理的开发秩序,改善区块开发效果,实现油藏开发水平和油藏经营管理水平的全面提升。

5结论与认识

(1)A块属于典型的超稠油油藏,针对区块开发矛盾,实施有针对性的技术对策,改善注汽效果,提高油井开井率,区块开发效果得到明显改善。

(2)超稠油油藏地质体特点造成注汽压力高是导致油井套坏、管外窜槽的主要原因,需要优化注汽参数和油井化学助排等措施,提高油井返水率,降低地层压力,从而降低注汽压力,减少油井套坏、管外窜槽现象的发生。

(3)提高区块开井数,保持区块规模产能,是改善区块开发的重要条件。一方面通过精细油藏描述,井震结合技术,在井网控制程度低区域部署新井,提高区块井网控制程度。另一方面由于对套坏、管外窜槽等原因造成的停产井实施大型措施复产能取得较好的效果,可以继续对停产井实施措施复产,提高区块油井利用率。

参考文献

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