APP下载

杜229块蒸汽驱回字形井组动态调控效果分析

2021-09-10李正威

科学与生活 2021年13期

摘要:杜229块蒸汽驱回字形井组自2015年底转入蒸汽驱开发,转入初期各项开发指标生产正常,2017年受钻井、天然气压力低、水压低等多方面影响,井组注汽量一直处于欠注状态,导致油井受效变弱,开井数减少,日产油量降低,开发效果变差。本课题通过对井组开发情况重新评价及动态分析,注汽井方面恢复注汽井正常注汽,生产井方面对受效减弱井实施吞吐引效,并坚持“一线井控液防汽窜、二线井提液促连通”,的总体调控思路,改善井组整体开发效果。

关键词:回字形井组;蒸汽驱;杜229块

1研究区概况

杜229块回字形井组共8个井组,目的层为兴Ⅲ3、Ⅳ组,采用‘回字形’井网,总井数79口,其中注汽井8口,生产井71口,含油面积0.45km2,地质储量165.5×104t。

回字形井组1999年投入试采,采用直井蒸汽吞吐开发。通过2年产能建设实现区块快速上产,2001年产量达到高峰8.0×104t,由于没有新井投入,受套变出水影响,稳产时间短,产量递减快,到2012年产量下降到2.3×104t,进入吞吐开发后期,2013年完善井网后,井组实现重新上产。经过两年整体预热完成转驱。转驱后阶段累产油18.9×104t,油汽比0.24,采出程度10%。

2目前存在问题

2.1长期欠注连通性变弱,开井数降低

2017年受钻井、天然气压力低、水压低等因素影响,2017年平均日注汽量仅为330吨,对比正常设计日注汽量少510吨。长期欠注,导致注采井连通变弱,开井数呈下降趋势。

根据温度压力监测显示,目前井组热连通较弱,井底流压基本保持平稳,但温度较低,目前生产层位只有90-150℃,地层压力3.0-3.5MPa。

2.2长期欠注日产油量下降

由于长期欠注,导致蒸汽驱液量、油量下降。日产液量由1195t/d下降到1014t/d,最低到880t/d。日产油量由193t/d下降到150t/d。通过对一二线井的分别分析发现,一线井日产油量保持平稳,二线井日产油量下降明显。

3主要研究内容

3.1注汽井恢复正常注汽,保证正常驱替

针对长期欠注导致产液量、产油量下降这一问题,首先对中心注汽井恢复正常注汽,日注汽量由350t提高至740t,弥补地层亏空,保证正常驱替。注汽井套压由2.5MPa升高到3.8MPa,地层压力恢复。

3.2实施吞吐引效,促进注汽井和油井连通

针对日产油量下降这一问题,2018年积极组织实施的40井次吞吐引效措施,其中一线井12口,二线井22口。阶段注汽13.7万吨,阶段产油2.9万吨,油汽比0.21。

措施实施后,开井数提高,由10上升至26口;日产油量大幅度上升,由52t/d上升至124t/d,日产油量提高72t。

3.3调整一二线油井工作制度,减少平面矛盾

通过注汽井恢复正常注汽和生产井实施吞吐引效措施后,井组日产液量得到提升,但随之井组含水和温度也明显上升。

通过对一二线井分别进行分析,得出引起高含水的原因有以下四种:

(1)吞吐引效初期

(2)低效井动用

(3)采出程度高

(4)汽窜影响

为促进井组均匀受效,根据“一线井控液防汽窜、二线井提液促连通”的总体调控思路,分两批次集中对高含水井进行生产制度调整,其中对靠近断层汽驱效果一直较差的杜32-45-49、杜32-44-48、杜32-46-48三口井实施停关。

实施措施后,调冲次井总体冲次由5次降4次,含水由95.6%降到94.4%。“回字形”井组的生产指标表现出:冲次、日产液量下降,含水下降由91.8%降到87.7%,日产油量上升由137t/d上升到175t/d。

4实施效果及经济效益评价

4.1实施效果

(1)恢复注汽之后,有效的弥补了地层亏空,增强了井组各井之间的连通性。

(2)通过吞吐引效措施有效的改善了受效减弱井的生产效果,同时补充了井组的产油量。

(3)通过对低效高含水井的调控,井组的综合含水率得到了控制。

通过从4月份开始连续不断的多措施联用,蒸汽驱“回字形”井组复注之后取得了较好的生产效果,与2017年对比,日产液量由1224t/d提高至1373t/d,日产油量由145t/d提高至176t/d,恢复了正常生产水平。

4.2经济效益评价

根据目前生产效果,累计增油1860t,根据经济效益计算公式:E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)-I计算出创经济效益140万元,经济效益较好。

5结论

(1)蒸汽驱井组中心注汽井若长期欠注将会导致注采连通减弱,井组开发效果变差,对蒸汽驱的正常生产造成严重影响。

(2)通过注汽井恢复正常注汽和对受效减弱的生产井实施吞吐引效措施可有效提高井组日产油水平,改善井组生产效果。

(3)针对汽驱过程中出现因汽窜和受效弱的高含水井,采取“一线井控液防汽窜、二线井提液促连通”的调控思路,科学调整生产井工作制度,可促使井組向好的开发趋势发展。

参考文献

[1]周大胜,胡新正,孟强,等.杜229块超稠油油藏二次开发潜力研究及认识[J].特种油气藏,2007年,第14卷第6期:35-39.

[2]胡新正.曙光油田杜229块蒸汽吞吐后期转蒸汽驱试验技术[J].特种油气藏,2009年,第16卷第5期:61-65.

[3]符跃春.杜229块超稠油油藏蒸汽吞吐后期转蒸汽驱试验可行性研究[J].特种油气藏,2009年,第16卷增刊:37-39.

[4]李伟瑞.杜239块稠油油藏吞吐后期转蒸汽驱开发可行性研究[J].石油地质与工程,2012年,第26卷第4期:88-90.

[5]王春生,王旭,赵云婷,等.蒸汽驱注采井网对比优化设计[J].特种油气藏,2014年,第21卷第1期:92-95.

作者简介

李正威(1984-),男,工程师,2008年毕业于大庆石油学院资源勘查专业,目前在辽河油田特种油开发公司采油作业三区从事油藏开发工作。