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神府致密气区块井身结构优化研究与应用

2021-09-10夏忠跃李明杰

承德石油高等专科学校学报 2021年4期
关键词:泵压井身机械钻速

贾 佳,夏忠跃,冯 雷,李明杰

(中海油能源发展股份有限公司 工程技术分公司,天津 300450)

神府致密气区块位于陕西省榆林市神木县和府谷县,地跨鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东北段和晋西挠褶带西北缘,区块内地表复杂,黄土厚度10~150 m,起伏剧烈,受后期河流侵蚀而支离破碎,形成了树枝状冲沟及塬、梁、峁、坡并存的地貌特征[1-3]。自上而下钻遇地层有刘家沟组、石千峰组、上石盒子组、下石盒子组、山西组、太原组、本溪组、马家沟组。由于自然产能很低,需要低成本高效的开发方式[4-6],以实现非常规油气的快速发展。神府区块早期钻井采用的常规井身结构为:Ф311.15 mm井眼×Ф244.5 mm套管+Ф215.9 mm井眼×Ф139.7 mm套管,存在钻井工期长、钻速慢、岩屑量大等问题,尤其随着环保要求的严格,废弃物处理成本剧增,为了提速降本,需对常规井身结构进行优化和改进。

1 井身结构改进

以早期常规井身结构为基础,进行了逐步的改进,对不同井身结构对悬重、扭矩、泵压、侧向力、固井ECD、成本的影响进行了分析和研究。神府区块井身结构进行了多次改进研究,分别从井身结构1、井身结构2,调整至井身结构3和井身结构4,如图1所示。

以神府区块的定向井1D井为例,对不同井身结构下悬重、扭矩、泵压、侧向力、固井ECD、成本等进行比较分析[7-9],1D井轨迹情况为:造斜点300.0 m;造斜终点544.7 m;造斜终垂深537.3 m;造斜率3.0(°)/30 m;终点井斜角24.5(°);终点方位103.9(°);井底垂深2 270.0 m;井底斜深2 448.3 m;井底位移889.8 m。

1.1 钻进和下套管中受力分析

钻进过程中,在同等条件下井身结构1的钻具受力最大,其中在井口受力68 t(见图2),而井身结构3和井身结构4的受力情况相差不大,但两者都小于井身结构2的受力。所以,当使用常规井身结构即井身结构1钻井时,使用的钻机高于其他小井眼井身结构的钻机级别,当使用ZJ20进行小井眼井身结构的钻井时,则需要使用ZJ30钻机进行井身结构1钻井作业[10-11]。

在同等条件下,下套管过程中,井身结构1二开使用的是17磅的Ф139.7 mm生产套管,比其他井身结构使用的11.6磅的Ф139.7 mm套管重,其受力最大,其中在井口受力达到86 t,而其他三种井身结构的受力相差不大(见图3)。

1.2 扭矩分析

钻进过程中,在造斜段前扭矩保持定值,随着井深加深,扭矩逐渐减小;同等条件下,井身结构1的扭矩值比其他三种井身结构都大;三种小井眼井身结构中,扭矩值相差不大,但井身结构4略大于其他两种(见图4)。

1.3 侧向力变化

随着井深逐渐加深,侧向力呈现出不变、增大、减小、不变、增大、减小的总趋势(见图5)。其中,井身结构1的侧向力均明显大于其他三种小井眼井身结构的侧向力,而其他三种井身结构侧向力基本相同[12-13]。

1.4 泵压变化

钻进过程中,随着排量增大,泵压逐渐增大,但实现井眼清洁的最小排量不尽相同[14-15],井身结构1所需要的最小排量为1.5 m3/min,而其他三种小井眼井身结构所需要的最小排量为0.8 m3/min。同时,在相同排量下,采用小井眼井身结构,泵压均比常规的井身结构1泵压高,其中,井身结构2的泵压最高,当排量在1 m3/min,泵压可以达到16.3 MPa,其他三种井身结构的泵压均不超过10 MPa(见图6)。

1.5 固井井底ECD变化

在固井过程中,随着井深增加,ECD值逐渐增大[16-18];不同井身结构,ECD值不同,表现出的规律是:井身结构2的ECD值>井身结构4的ECD值>井身结构3的ECD值>井身结构1的ECD值。其中,井身结构2进行固井时,现场发生过因井底ECD过大压漏地层的情况(见图7)。所以,为了避免井底ECD过大,需要控制ECD值在1.88 g/cm3以下。

1.6 成本

1)钻井液用量。对不同井身结构的钻井液用量进行计算,小井眼井身结构使用的钻井液用量比井身结构1的用量少,井身结构1共使用钻井液113.9 m3(一开16 m3、二开97.9 m3),井身结构2使用钻井液57.9 m3(一开7.7 m3、二开50.2 m3),减少了57.9%;井身结构3使用钻井液79.8 m3(一开16 m3、二开63.8 m3),减少了29.94%;井身结构4使用钻井液67.1 m3(一开9.6 m3、二开57.5 m3),减少了41.09%。

2)套管用量。井身结构1的套管用量最多,共使用套管68.66 t(一开11.34 t、二开57.32 t),井身结构2使用45.42 t(一开6.30 t、二开39.12 t),减少了33.86%;井身结构3使用50.46 t(一开11.34 t、二开39.12 t),减少了26.52%;井身结构4使用47.4 3t(一开8.32 t、二开39.12 t),减少了30.92%。

1.7 对比小结

从管柱受力、扭矩、侧向力、泵压、固井井底ECD、成本等几个因素,对4种井身结构进行综合对比(见表1),井身结构4具有比较好的优势。在满足降低作业难度和作业风险,提高作业效率的情况下,可以有效地实现降本的目的[19-20]。

表1 不同井身结构综合对比分析表

注:√号表示该种井身结构更具有优势。

2 现场应用

2.1 钻井工期

4种不同井身结构钻井工期对比如图8所示。结果表明,使用井身结构1,折算2 000 m平均当量钻井工期23.92 d;使用井身结构2,平均当量钻井工期22.21 d;使用井身结构3,平均当量钻井工期19.49 d;使用井身结构4,平均当量钻井工期17.46 d;井身结构4相对于井身结构1,工期缩短了27%,说明井身结构4具有比较大的优势。

2.2 机械钻速

随着井身结构的不断改进,钻进时的机械钻速也呈现逐渐加快的趋势(见图9)。使用井身结构1,平均机械钻速7.4 m/h;使用井身结构2,平均机械钻速8.5 m/h;使用井身结构3,平均机械钻速9.8 m/h;使用井身结构4,平均机械钻速10.1 m/h;井身结构4相对于井身结构1,机械钻速提高26%,说明井身结构4更利于实现增效目的。

2.3 钻井成本

现场作业表明,使用井身结构4进行钻进,可以有效减少钻井液用量,岩屑产生数量减少40%以上;使用的钻具和套管尺寸小,可以节省30%钢材;对钻机的要求降低,钻井作业费得到了减少;对井场面积要求减少,更利于山区等土地匮乏地区的作业。

3 结论

经过改进的井身结构Ф311.15 mm×Ф244.5 mm+Ф215.9 mm×Ф139.7 mm,更适合目前神府区块的致密气钻井作业。使用改进后的井身结构,可以有效提高机械钻速26%,缩短工期27%;可以减少40%钻井液用量,减少30%管材用量,达到实现降本的目的;可以有效解决固井中ECD较高产生的井漏问题。现场应用表明,改进后的井身结构可以在神府致密气区块推广使用。

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