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餐厨污水调试期间遇到的问题及采取的措施

2021-09-02唐艳云杨辉和杜健新

绿色环保建材 2021年8期
关键词:我司含油量餐厨

唐艳云 杨辉和 杜健新

广东顺控环境投资有限公司

1 餐厨污水处理工艺对比

1.1 正常的处理工艺

在预处理阶段经三相分离后的沼液→气浮除油→冷却到常温→厌氧罐(停留时间40-50天)→多余的泥+初沉池的泥经离心脱水→AO系统→过膜处理。

1.2 我司的餐厨污水处理工艺

我司原渗滤液处理系统设计能力大于实际处理量,加上场地的限制,希望能利用原来已建好的厌氧池(污水停留时间只有20天左右)和反硝化和硝化池,MBR系统和膜系统,其处理工艺如图1。

图1

1.3 差异分析

很多单位为了厌氧段产生更多的沼气,预处理阶段用全混制浆法,经三相分离后的沼液COD会达100000mg/L~150000mg/L,氨氮和SS含量也相应增加。这么高的COD含量,需要在厌氧池里停留较长时间(很多公司设计停留时间为40~50天),产生的沼气也会大量增加。停留时间长,油脂也会在厌氧段降解大部分。

我司预处理阶段浆料没有粉碎,只有固、水、油分离。预处理出水的沼液COD浓度只有50000mg/L~70000mg/L,氨氮含量约2500mg/L,SS含量约25000mg/L。这就一定程度上解决了我司厌氧池小,污水停留时间只有20天左右的问题,但是在厌氧段停留时间短,油脂的去除率也会下降。

脱泥,一般处理工艺只脱厌氧池和初沉池底部的污泥。我司的工艺设计厌氧池出水的污泥都经脱泥处理。脱水后的上清液再气浮去油,这样也从一定程度上减少了含油量。

2 调试阶段遇到的主要问题及解决方法:

2.1 含油量的控制

进水含油量高,在调试初期,经三相分离后的污水含油量达到20000mg/L,在初沉池放置一段时间后,水面浮了一层固体状的油泥装的半固体物质(油加泥),将溢流堰堵塞。采取的措施:实验室测试沼液在初沉池沉降几天后,下层污水的含油量比进水含油量有大幅度下降,不到1000mg/L,所以我们采取每次进水后,在初沉池先沉降一段时间,只将底部的污水泵送至水解酸化池。上层的油,采取临时措施,用污泥车抽至预处理段再过三相分离。

预处理阶段的三相分离机调试正常后,进入污水处理系统的沼液含油量大幅度下降,只有几千毫克/升,污水处理段始终保证来水先沉降一段后再往后泵水,保持初沉池和气浮后暂存池有一定液位,定期检测表面层含油量的情况。有必要时,抽至预处理段再处理。厌氧出水,我们采取在厌氧池的取样口出水,避免从最高点出水,目的是让油在系统的停留时间尽可能长而降解。进硝化池前的气浮出水池,取表层的水样和底部的水样,含油量分别为1880mg/L和257mg/L。保持气浮出水池有一定的液位,也定期将气浮出水上层含油量多的污水抽到初沉池。总而言之,我们尽量让油不流往下一处理工段,通过沉降后将上层含油量大的污水送往前一工段。

2.2 控制A/O系统进水的C/N比

(1)厌氧出水C/N比低,开始阶段,由于进水量少,厌氧池出水的COD含量低于6000mg/L,氨氮含量约2500mg/L。

(2)厌氧出水的污水再离心脱水后C/N比更低,经离心脱水后的污水COD只有3500mg/L,氨氮含量变化不大,C/N比低至1.5~2,硝化池的总氮一度达到1100mg/Ll,对后续TN的控制带来困难,每天还需投加大量的片碱。

(3)解决方法:由于水解酸化池的COD含量高,我们在气浮出水池配水,将水解酸化池的污水泵送至气浮出水池,将COD的含量提高到12000mg/L~14000mg/L。硝化池的TN逐渐降低到合理水平。

2.3 反硝化池

反硝化池进水口和出水口靠得太近,由于进水口和出水口靠得太近,进水停留时间短,碳源没有得到充分的利用,我们将进水管道做了延伸,延长到离硝化池反硝化池连通口的最远端。让污水在反硝化池的停留时间大于2.5小时,保证有足够的反硝化反应的时间。在延长管道前,硝化池临时采取间歇曝气的方式。从一定程度上也对TN的控制有帮助。

2.4 离心脱水机脱不出污泥

借鉴别的厂家的运行经验,我们对离心脱水用的PAM药剂做了选型,但效果不佳,上机后离心机不出泥。在实验室实验,投加PAC后再加PAM效果不错,但调试初期,没有PAC的添加装置和设计添加点,我们采取临时措施,将厌氧出水池的液位降低到低位,在池子里面投加PAC,反应半小时后,开启两相分离机,在设计点再添加PAM,结果效果很好,产泥正常,上清液澄清。正常运行时PAC添加点位置:由于PAC和污泥反应需要时间,我们在两相分离机的进水泵的出口设置了添加点,距离两相分离机的管道长度约100m。

2.5 离心脱水机清液处理方式

离心脱水机上清液罐子太小,泡沫多,易从罐子顶部溢流。处理方式,在泡沫多时滴加消泡剂,选择聚醚型或脂肪酸类的消泡剂。我们观察发现,其实泡沫不是稳定的泡沫,放置几分钟后大部分泡沫会破灭,因此条件允许的话,最好是将罐子的体积加大。投加消泡剂,对后续的处理有影响。

2.6 调节池破水封

我司厌氧池压力控制在300Pa~1500Pa之间,微正压,我司有4个厌氧池,沼气管道连接在一起,餐厨污水厌氧池在最末端,厌氧池的有效高度为14m,设计方为了延长餐厨污水在厌氧池的停留时间,将餐厨用的厌氧池出水口设计在13m的位置,而垃圾渗滤液的出水高度在11.6m的位置。餐厨厌氧池气相的体积有限,在正常出水口位置排水,破过几次水封,我们降低排水口的位置,通过取样口排水,将厌氧池的液位控制与渗滤液厌氧池的液位保持基本一致后,未发生过破水封的现象。

2.7 进反硝化池前未有过滤装置

设计方认为,所有进反硝化池的废水都经离心脱水,所以在气浮出水池后没有过滤框。在实际运行中,由于在气浮出水池需要配水,经实际检查,发现从气浮出水池底的取样中发现有聚在一起的泥,并含少量渣,在进超滤前的滤袋中,还发现有绒毛状的物质和细小的颗粒状餐厨垃圾。所以在A/O系统进水前,必须加过滤装置。

2.8 臭气控制

餐厨污水有恶臭的气味,我司反硝化池未完全密封,设计方为了观察进水,反硝化池进水管道未伸到液面以下,沼渣沼液暂存池和气浮出水池设了安装搅拌装置的孔也未密封,尽管所有的池子设计了臭气收集管道,池内为负压,池面还是味道很大,采取的措施:将所有孔洞堵塞,将进水管道伸到液面以下后,臭气问题得到有效解决。事实上,管道是否在进水,可以通过流量计观察,也可以从池子液位是否上升来判断进水是否正常。

3 设备及控制系统方面的缺陷(见表1)

表1

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