APP下载

选煤厂跳汰中煤再选系统的优化与应用

2021-08-23

矿山机械 2021年8期
关键词:精煤原煤产率

齐 悦

北京华宇工程有限公司 北京 100000

随 着我国工业化的快速发展,煤炭资源利用率大幅增加,煤炭洗选行业的洁净煤技术也得到飞速发展。炼焦煤作为稀缺煤种,总储量相对较少,仅占我国煤炭储量的 27%,而且我国炼焦煤的可选性不强,难选型和极难选型炼焦煤储量占比高达 62%[1]。我国对于炼焦煤精煤品质的要求是灰分含量为 6%~ 10%,《煤炭工业发展“十三五”规划》中提到要对煤炭资源的洗选程序进行高精度发展,实现煤炭资源的提质[2]。因此,需要对炼焦煤原煤进行深度洗选,以保证稀缺的炼焦煤资源能够得到充分利用[3]。

1 存在问题

常村煤矿选煤厂年洗选能力为 120万 t,主要洗选原煤为炼焦煤,属于炼焦煤的群矿型选煤厂,为多家煤矿企业进行炼焦煤洗选工作,而多来源原煤造成煤质存在较大差异。

选煤厂原选煤工艺采用的是不分级混合入选,经过跳汰—浮选—浓缩压滤,将原煤分选为精煤、中煤及煤矸石。由于洗选原煤煤质差异过大,对于部分煤质较差的炼焦原煤,现有的洗选设备及洗选工艺无法适应,导致跳汰洗选时精煤产量降低,跳汰中煤内精煤含量增加,造成稀缺的优质炼焦煤资源的浪费,并降低了选煤厂的经济利益[4-5]。为解决这一问题,选煤厂集中技术力量对跳汰中煤做了筛分试验和浮沉试验,分别统计跳汰中煤内精煤的含量,结果如表 1、2 所列。

表1 跳汰中煤筛分试验结果Tab.1 Results of sieving test for jigging middle coal

由表 1 可知,跳汰中煤的颗粒度较粗,主要为-50 +6 mm。通过提升斗和振动筛进行脱水后,-0.5 mm 的煤泥含量很少;颗粒度越小,灰分含量越高,证明矸石的破碎程度比煤高。

由表 2 可知,1.4 g/cm3密度级以下的产率累计为 18.18%,灰分含量累计为 13.45%。密度级低的中煤产率高、灰分低,证明跳汰中煤含有精煤。

表2 跳汰中煤浮沉试验结果Tab.2 Results of float-and-sink test for jigging middle coal

为统计跳汰中煤精煤的含量,选煤厂对一周内(2020 年 3 月 11 日至 3 月 17日) 的中煤产品进行了检测,结果如表 3 所列。

表3 跳汰中煤中的精煤含量Tab.3 Content of clean coal in jigging middle coal

由表 3 可知,跳汰中煤内精煤含率较高,为8.13%~ 10.57%。可见,精煤损失量较大,需要对洗选工艺进行优化升级。

2 洗选工艺优化升级

2.1 方案思路与选择

针对洗选工艺的优化升级,选煤厂制定 3 种方案:方案 1,将主洗选设备中的跳汰分选设备更换为三产品重介质旋流器,保留煤泥处理系统;方案 2,对跳汰分选的中煤进行深加工,采用三产品重介质旋流器进一步分选;方案 3,使用原系统对跳汰中煤进行二次分选。

为确定以上方案的可行性,进行了论证对比。方案 3 优点明显,工艺简单,且无需资金投入;缺点是中煤与原煤的密度级差异明显,会导致灰分含量难以控制,造成其他产品的质量受到影响,同时对中煤进行二次分选时,一定会占用原煤的分选量,影响企业分选效率。因此,首先否决方案 3。

方案 1 和方案 2 在业内应用较为广泛,在同煤质的原煤洗选上,精煤灰分含量相差不大,精煤产率相当,主要是对成本进行比较,结果如表 4 所列。

表4 各方案的成本对比Tab.4 Comparison of various schemes in cost

由表 4 可知,方案 2 的投入成本少于方案 1,改造后的生产成本也较方案 1 更低。因此选择方案 2 对洗选工艺进行优化升级,在精煤产率和产品收益相当的情况下,节约成本支出。

2.2 中煤二次洗选

文献 [4] 认为中煤是矸石与煤炭的混合体,通过对矸石的解离操作能够提高中煤二次洗选的精煤产率。文献 [6-8] 对中煤的解离度无法制定系统标准,只能根据实际煤质来确定最符合企业需求的解离度,需要考虑成本投入和收益的对比。因此,选煤厂对中煤二次洗选的解离度进行试验研究,分别选择 6、13、25 mm 粒级的中煤进行破碎—筛分试验和破碎—浮沉试验,试验结果分别如表 5、6 所列。对破碎后的中煤可选性进行分析,绘制了各粒级的可选性曲线,分别如图 1~ 3 所示。分析结果如表 7 所列。

图1 25 mm 以下的中煤可选性曲线Fig.1 Separability curve of middle coal under 25 mm

表5 中煤破碎—筛分试验结果Tab.5 Results of breaking and sieving test for middle coal

表6 中煤破碎—浮沉试验结果Tab.6 Results of breaking and float-and-sink test for middle coal

表7 中煤破碎后的可选性分析Tab.7 Separability analysis on broken middle coal

图2 13 mm 以下的中煤可选性曲线Fig.2 Separability curve of middle coal under 13 mm

图3 6 mm 以下的中煤可选性曲线Fig.3 Separability curve of middle coal under 6 mm

由表 5、6 可知,当中煤的破碎等级为 25 mm时,1.4 g/cm3密度级以下的累计产率最高。这是因为当破碎等级为 13 和 6 mm 时,破碎煤泥量大幅增加,大量的低密度物质进入到煤泥中,造成大于 0.5 mm粒级的产量降低而导致的。

对图 1~ 3 及表 7 进行分析可知:在保证精煤灰分含量为 9.5% 的情况下,13 mm 破碎级中煤可选性最好;破碎至 25 mm 级时,精煤的产率最大,可达27.86%,并且破碎煤中泥量最小。因此,选择 25 mm破碎级进行中煤二次洗选。

经以上分析可知,本次优化升级的工艺是将中煤破碎至 25 mm 后,采用无压三产品重介质旋流器进行二次分选。工艺优化后的洗选流程如图 4 所示。

图4 工艺优化后的洗选流程Fig.4 Concentration process f low after technical optimization

3 优化效果分析

2020 年 10 月,选煤厂完成本次洗选工艺的优化升级,优化后的洗选效率得到了显著提高。工艺优化前后的产率对比如表 8 所列。

由表 8 可知,优化升级后,1.4 g/cm3以下密度物质含量显著减少,精煤产量得到提高,中煤产量以及发热量有所降低,矸石产量略有增加。按精煤价格为 850 元/t、中煤价格为 260 元/t,选煤厂设计年洗选量 120万 t 计算,优化升级后,每年洗选煤炭销售额为 8 955万元,增收将近 3 500万元,除去优化升级后增加的生产成本 360万元,每年可为洗煤厂带来3 140万元的经济效益。

表8 改造前后产品产率对比Tab.8 Comparison of product yield before and after optimization %

4 结语

常村选煤厂对原洗选工艺进行升级优化,新增无压入料三产品重介质旋流器对跳汰中煤进行了二次分选,升级方案用时 4 个月,简便易行。优化后的洗选系统效果显著,精煤产率明显提高,不仅避免了稀缺炼焦煤的浪费,而且为选煤厂创造了可观的经济效益。

猜你喜欢

精煤原煤产率
1-6月份全国原煤产量前10名企业排名公布
2022年1-8月份原煤产量前十名企业排名公布
1-5月份原煤产量前十名企业排名公布
前5 个月排名前10 家企业产煤9.4 亿t
逆水气变换化工流程热力学优化
污水厂污泥产率随季节变化研究
CeCl3和CeO2对松木屑的催化热解作用研究
高频筛在末精煤脱泥脱水工艺中的应用
田庄选煤厂精煤水分的研究和实践
加压过滤机自动排料在涡北选煤厂的应用