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煤矿综采工作面液压支架防倒调斜技术研究

2021-06-29王旭升

机械管理开发 2021年5期
关键词:拉架分力机尾

王旭升

(霍州煤电集团晋北煤业公司,山西 忻州 035100)

引言

在煤矿回采的过程中,当遇到的煤层是急倾斜状态或工作面是回采倾斜的状态时,加之综合回采机器的布置方式和作业时采用的循环型方式,以及煤层赋存的倾角大小和煤层与切眼之间的夹角等诸多因素影响,形成支架倒架及溜子窜上滑下的后果。煤层切眼内的溜子随倾角变化而下滑,造成转载机不能完美搭接机头,后果就是前溜的“回头煤”增多,严重磨损设备导致其运转负荷增加。同时,机头下滑时将转载机调整到合适的位置,这样做会将工作面的端头处预留的安全距离严重缩短,导致紧急避险的通道口不通畅。所以,在设备安全的前提下提升运行效率,解决煤层回采时因倾斜导致的设备下滑现象,十分具备研究意义。

1 28116采煤工作面情况

霍州煤电集团某矿28116采煤工作面,煤层在地下450 m左右,平均煤层厚度在4.1 m左右,主采煤层是8号,煤层倾角大概为8°,煤层可采的赋存基本稳定。工作面设计145 m的切眼长度,胶带顺槽533 m的长度,轨道顺槽530 m的长度。因为地质条件和煤层赋存的限制,将切眼施工的坡度设置为7°;因地质构造不同,在采前勘探时将工作面的切眼设置在110 m以外,局部的工作面坡度在12°~21°之间,坡度平均16.5°(因为胶带顺槽高程小于轨道顺槽)。回采过程中,坡度一直在变化,工作面出现前后明显溜出和下滑的现象,而切眼内的中段支架则发生局部挤架或倒架现象,对工作面能否正常采煤和生产都有着严重的制约影响。

2 导致设备下滑的因素

在综采支架上面放顶煤是28116的工作面进行采煤生产时所采用的工艺,它工作面里面普遍贯穿了不小的向斜构造。工作面中的不同标高分别是:顺槽煤层底板的不同,其中胶带是+748 m,轨道是+772 m;另外巷道间隔是24 m。在推进时若两巷和切眼互相垂直,则切眼内的底板,它会产生大约16.5°的坡度,非常接近溜子和支架之间的最大坡度,产生下滑分力导致下滑后果,而且管理上也增加了很多困难。

采煤机如果循环割煤,据实际观测,每班首先在机头处割一刀,向下顺着机尾推溜到拉架结束,这种循环可造成每排拉架前溜,下滑长度36 mm;每班从机尾开始割一刀,支架沿着机头往上拉架,这种循环造成的每排拉架前溜下滑距离是7 mm。实践得出,向斜构造导致底板斜面,是工作面出现设备前溜下滑的主导因素。采用调斜办法可以消除这个问题,其原理为在割煤作业过程中,由于要实时接煤运输,当割煤机将煤壁破除产生落煤后,拉架会顺着采动而推溜支架工,推移产生的移近量不同,且每一个煤壁空间也不一样大,所以前溜造成了不同的上、下层弯曲以及水平面,就会出现偏移。虽然偏移程度不大,但偏移后会产生分力作用,此分力在采煤机沿机尾处向机头运动割刀时,主要作用在机头;在采煤机沿机头向机尾割刀时,就作用在机尾。某些下滑分力会被设备调斜过程产生的分力抵消,剩余的则影响设备的移近量以及下滑速度。

3 支架防倒和调斜技术

3.1 理论计算

设备下滑是由于工作面增大的底板坡度,研究表明通过调整伪斜来通过较大的坡度区域。以下是调斜方式的计算方法[1-2]:

下页图1中,将调斜以后,轨道顺槽和切眼间夹角设为α,回采时如果没有前溜下滑,拉架导致的前溜,其上移距离是L sinα,L代表每刀截割的深度。为消除滑距,若前溜滑距为36 mm,L sinα=36 mm,得出α是3.4°,每刀截深是600 mm。

图1 工作面调斜示意图

设工作面的伪斜长为xm,即切眼内两巷间距的斜距差就是xm。

公式是:x=M sinα

式中:M为工作面的切眼长度;α为工作面的调斜角度。

例如,切眼长为145 m,调斜角度3.4°,代入数据,得到8.59 m的伪斜长度,也就是说工作面的机头要保持在机尾前8.59 m。

在生产实践中可以根据公式推导结果进行实际应用,当设备管理出现由于转载机和前溜不合理的搭接导致的异常时,调整支架,把溜子距离推移,缓解前溜导致的下滑幅度。推溜拉架时若下滑现象很严重,可微调机头与机尾的间距,进行校正。机头和机尾相比,先割较长的那边,然后在采煤机开始进行跑动以后,再进行拉架,使其回位,充分保证支架不会发生倒架或挤架的现象,并使工作面实现了“三平、一直、两畅通”。

3.2 采煤工艺的优化

除了采用调整伪斜的方法减小开采过程中的防滑以外,我们也可以根据采煤实际工作面的不同开采条件,将工作面开采煤层的顺序以及施工过程的工艺进行一系列的优化,达到防滑的目的。其工艺的具体优化流程如下[3]:

调整原来机头和机尾双向采煤时使用的通排割刀方法,更改为单向采煤法,即“先机头,再机尾”,具体流程是:调整机器的进刀方式,在开始作业前,先对机头割一刀,等割刀完全跑透以后,再把到停回原来位置。这期间先不进行推溜,因为采煤机在复位时状态是空刀,所以煤壁一侧的截深仅仅是一刀,拉架推溜要等完全复位后。此时,割煤机进行二次启动,对机头处进刀以后,再向机尾处完成刀割。割煤机在移动过程中,拉架同步进行移溜,且机头一直比机尾侧超前。将这两种不同的防滑措施相结合,可以适度调节转载机搭接机头的长度,此外,再配合调整机头的高度,拉人前的溜底链可避免因转载点的回头煤数量之多造成的设备损坏。

4 应用效果分析

实践应用表明,采用上述方法后,综采28116工作面,设备倒架或下滑的现象得到明显改善,作业循环实现了安全正规且高效的模式,职工检修和扶架的劳动强度得到了降低,设备管理和维护得到了加强,由设备损坏而产生的机电费和材料费得到了减少,安全作业时职工的环境条件得到了提高,其现实意义与实用效果及其重要。

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