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高新加压站改扩建工程的实践与研究

2021-04-26左敦晨

中国设备工程 2021年8期
关键词:出水管变配电泵房

左敦晨

(合肥供水集团有限公司,安徽 合肥 230011)

随着合肥聚力打造“五高地一示范”进程的不断推进,城市供水需求日益增大。为进一步满足高新区经济快速发展用水需求,合肥供水集团启动高新区供水加压站改扩建工程。2020 年10 月,高新加压站改扩建工程竣工达产,日供水能力由8 万立方米提升至12 万立方米,为周边区域的发展提供充足的供水要素保障。

1 工艺简介

高新加压站位于合肥市西南,玉兰大道与习友路交口,占地面积19 亩,水源取自三水厂。改造内容主要包括:新建清水库一座,有效容积6500 立方米,加压站蓄水能力由1万立方米提升至1.65 万立方米;新建吸水井一座,有效容积318 立方米;泵房更换三台水泵机组,流量1600m3/h,扬程46m,改造后泵房机组采用全变频调速的运行方式;新建一条DN1000 出水管与供水管网连接;外电增容及加压站内变配电设备、自控改造等内容。

2 供电增容改造

供水加压站的安全稳定运行,离不开供电安全。加压站如果出现供电故障,导致停产,将影响城市局部区域的居民用水和经济生产,后果非常严重。提供良好稳定的供电是加压站改造的基本条件,也是不可或缺的硬件配置。高新加压站原供电系统设变配电间1 座,高压柜10 台,低压柜11 台,630KVA 干式变压器2 台,供电容量1260KVA,泵房6 台水泵(380V)夏季高峰时段同时运行变压器已满负荷。本次改造将现状三台水泵更换为250KW 水泵机组,加压站总用电负荷增加约340KVA,需更换为两台1000KVA 变压器,供电增容至2000KVA。施工内容主要为外线和厂区内变配电系统改造,要在确保加压站连续生产的前提下,完成所有设备更换和负荷迁移工作。

2.1 外线改造

高新加压站现状10kV 主备用线路为架空公线T 接,全主全备,分别引自潜水变25#开关和创新变25#开关,自T接点沿JKLYJ-10-70 架空线至厂区转入地下电缆YJV22-10-3×95 敷设50 米后进入至变配电间。供电增容改造保留原电源点,由于原进线部分线路为同杆架设,检维修存在隐患,此次外线改造将架空线改为全电缆线路,电缆使用YJV22-10-3×240,电缆线径适当放大,有效地提升了供电线路运行可靠性。

2.2 变配电改造

由于加压站连续生产需要,无法对现状变配电设备停用后原位更换,设计时,充分考虑施工方案,确定在现状变配电间侧另设一座低配中心,在新变压器、低压配电柜安装和调试完成后,分段进行切换,逐步将加压站所有负荷迁移至新低配中心进行供电。配电改造施工过程中,应提前根据增容后的容量对进线智能真空断路器、高压柜整定值进行计算和调整,防止新变压器投用时涌流造成配电柜甚至公网跳闸停电,影响加压站生产。

3 工艺设备改造

3.1 水泵机组

高新加压站泵房内设有6 台水泵,单排布置,三台为变频,扬程均为46 米,其中1#~4#流量为1100m3/h,5#~6#为700m3/h。为达到日供水量12 万立方米,满足高峰供水需求,结合泵性能曲线的分析及并联台数的调整,确定机组配置为:

表1 泵房水泵配置

新更换的4#、5#、6#水泵从新建吸水井进水,进出水管分别更换为DN700、DN600,机组采用全变频调速的运行方式。新机组出水管设置多功能水力控制阀,保持与原机组的统一,相较液控止回阀,其操作简单、维护量小的特点,更适合于无人或少人值守的加压站。

3.2 工艺管道

为提升高新加压站供水能力,此次改造新建了一条DN1000 出水管与供水管网DN800 管道连接,预留DN600 接口,供远期使用。新建出水管安装电磁流量计一台,并设置流量计校核井一座,便于定期校核工作。加压站内生产管线为钢管,蝶阀均采用卧式安装,压力管线阀门使用传力伸缩节头,自流管线阀门使用限位伸缩接头。新老管道接驳是工艺管道施工的重难点,施工应充分考虑各种可能发生的不利情况,特别需要对停水关键阀门进行检查,试验启闭情况,必要时,提前更换,并制定应急措施,提升现场应急处置能力。

3.3 加氯系统

高新加压站加氯采用次氯酸钠投加,加氯间设数字式计量泵2 台,投加量85L/h,在中控室远程控制投加量;储料使用2 个有效容积为2m3PE 储罐,并在室外安装卧式钢衬塑储罐1 个,应急情况下可收集泄露的次氯酸钠。此次改造对设在清水库进水总管上的投加点进行改造,投加管插入进水总管0.5 倍管径处,斜口背向水流方向,确保混合效果。同时,在加氯点前增加取样点,通过监测进、出厂水余氯变化,精准控制次氯酸钠的投加量。

4 水厂加压站改造的总结与分析

4.1 加压站改造的设计与施工管理

加压站改造可以有效提升供水能力,满足高峰期用户用水需求,解决低压区问题。由于为改造项目,需要在确保现有供水能力的前提下,边生产边改造,逐步提升产量,前期设计时,就与后期施工管理相结合。

(1)高新加压站自建厂,已经历过两次改造,竣工资料不准确,废弃管线清理不到位,都会给改造施工带来困难,这也是改造的难点。前期设计要充分勘察现场,对关键数据如泵房出水母管标高、泵房地平标高、主要生产管线走向、阀门位置等信息进行重新复核。

(2)设计时,设备的选型要结合现场情况,如提升改造,新进场设备重量会增加,原吊车载荷、设备平台的承重是否满足要求;新建管线施工是否与原管线管位冲突,放坡开挖会对原有构筑物产生影响,提前考虑支护措施;新设备选型尽量保持与保留设备的一致性,便于日常使用和维护。

(3)加压站改造工程施工管理,必须有完整的规划,制定切实可行的施工组织设计。节点施工前,应制定详细的施工方案,通过细节管控确保质量和安全。高新加压站改扩建工程,共进行勾点施工5 次,配电切换4 次,完成所有改造内容。

4.2 清水库土建施工分析

高新加压站改扩建工程新建清水库1 座,有效容积6500立方米,基础选用直径600 钻孔灌注桩,共计256 根,为合肥供水集团第一座采用桩基结构的清水库。厂区西侧新建清水库预留地原为一座池塘,底部有较多淤泥,部分区域为回填土,结合现场情况,采用桩基结构,后期使用可减小清水库沉降造成伸缩缝渗水等情况的发生。清水库地上部分外立面宜采用贴砖工艺,整体效果美观大方,避免真石漆年久脱落的情况;顶部覆土沿四周设置排水沟,透气孔、人孔盖板应采用不锈钢材质;在清水库外部、内部均设置土建台步楼梯,便于日常巡检和清水库清洗时人员、设备进入清水库。

4.3 加压站变频机组运行

加压站在建设时,水泵型号的选定需要依据最不利的工况,且要考虑远期用水量的增长,配置大流量、高扬程的水泵确保了供水保障能力。但是,实际生产中,一天内供水区域用水量和管网压力的变化较大。高新加压站出口压力变化范围为0.31 ~0.38MPa,在夜间和下午供水低峰时段,压力远低于水泵46m 的扬程,已严重偏离水泵高效区。水泵在这个工况下持续工频运行,不仅浪费能源,还会损害水泵,电机甚至会因为超功率而过热。高新加压站机组改造后为全变频,经过对每日用水量和管网压力的趋势分析,及时调整开机台数和类型,优化调度方案,通过适时的变频调速,保证机组在高效区内运行,提高了经济效益。

5 结语

近年来,合肥供水集团以“抓细节建精品”理念建设现代化水厂,让一批精品水厂陆续建成投用,规划水厂争先上马,打出了城市供水保障综合能力大提升的“组合拳”。高新加压站改扩建工程坚持“边生产、边改造、边施工”的原则,2020 年克服了疫情和汛情的影响,圆满地完成了所有改造内容,成为加压站提升改造的典型成功案例。

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