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浅谈空分装置膨胀机切换实践与问题处理

2021-04-26李宏阳

中国设备工程 2021年8期
关键词:板式气量换热器

李宏阳

(中海石油华鹤煤化有限公司,黑龙江 鹤岗 154100)

1 概述

中海石油华鹤煤化有限公司(简称华鹤公司)配有1 套KDON-45000/53500 型空气分离装置,采用分子筛系统吸附净化,增压透平膨胀机空气进下塔,氧氮产品气内压缩的工艺流程。膨胀机制冷系统配有两台膨胀机组,一台为国产机组,一台为进口机组,在全系统进行生产时为进口膨胀机组运行制冷,国产膨胀机组停机备用状态。2017 年7 月进口膨胀机因通讯故障跳车,启动国产膨胀机运行维持生产,检修结束后,为了进行检修后运行试验,需要在线切换膨胀机运行。

2 膨胀机制冷系统介绍

增压机二段出口的工艺空气,压力为2.7MPa,温度为40℃。其中有63000Nm3/h 的工艺空气进入增压透平膨胀机,经膨胀机增压端加压至4.0MPa 后,进入冷箱的高压板式换热器与反流的氧氮产品气和污氮气换热,温度被降至-110℃,再经膨胀机膨胀端膨胀至压力0.485MPa,温度-173℃后,进入到精馏塔的下部。增压透平膨胀机通过等熵膨胀产生大量冷量,占空分装置总制冷量的70%左右。

3 切换过程风险分析及应对措施

在2 台膨胀机组进行切换的过程中,由于增压机来的总气量一定,切换过程会导致高压板式换热器正向流动热气源发生改变,导致板式换热器冷热平衡稳定状态被破坏,出现跑冷现象。所以我们在切换的时候重点关注高压板式换热器的跑冷情况,尽量缩短平衡被破坏的时间。避免出现以下风险:一是正流热气源减少,冷热平衡破坏跑冷损失严重,氧氮产品气体送出温度快速下降,导致氧泵氮泵联锁停车,装置生产中断;二是在切换过程操作过快,在国产膨胀机组退气的时候,导致增压机组憋压发生喘振,切换失败。

根据我们分析的切换风险,应对的总体思路就是控制切换过程气量的变化,稳定高压板式换热器冷热平衡,制定预防措施主要有以下几点:一是提前减少一部分产品气体送出,减少冷量采出,缩短在切换过程中正流气体减少,跑冷现象发生时间;二是在进口膨胀机组启动时,会出现增压机二段流量发生改变,注意运行机组的转速及压力变化,在进口机组提压过程中,国产机组要先降负荷,退回部分工艺气,避免出现压缩器入口气量不足的异常状态发生;三是控制两台机组的回流阀开度,在进口机组启动后,增压端初期排气压力低于国产机组,气体处于一个全回流状态,随着切换的进行,转速的提高,增压端排气压力会逐渐高于国产机组,这时国产机组的气量处于全回流状态,要及时开大国产机组回流阀,这个过程要注意气体温度和气量以及机组振动的变化;四是国产膨胀机组停机前应将负荷降至最低,防止停机时退回的气量造成增压机喘振动作,导致运行进口机组转速升高。

4 切换过程

4.1 第一次切换

(1)由于国产机组油压是手动通过回流阀调整,需要现场操作人员到国产膨胀机油压回流阀处,做调整油压准备,国产膨胀机在调整负荷的时候,油压会有波动,并且带有油压低联锁0.14MPa 停机,需稳定油压在0.25MPa 左右。

(2)按着进口膨胀机组启动操作规程,现场依次打开进口膨胀机增压端入口阀V01451,出口阀V01454,膨胀端入口阀V01461,出口阀V01463,做启动前准备,通知空压机组岗位稳定增压机二段出口压力在2.6MPa 以上,告知在给国产膨胀机降负荷的过程中,二段出口压力会有大的涨幅。

(3)通知到调度,得到允许切换指令后,开始缓慢降低国产膨胀机负荷,通过开大回流阀HV01458 和关小导叶HC01452,降低膨胀机转速(以每次阀位2%的速率进行调整),使运行转速19800rpm 缓慢降到10000rpm,具备启动进口膨胀机条件,在降的国产机组负荷过程中,增压机三段出口压力缓慢提高至6.8MPa 以上,维持高压板式换热器冷热平衡,防止出现跑冷损失。

(4)进口膨胀机联锁复位后启动,15 秒内通过最低转速5000rpm,在将转速缓慢提高至13000rpm 时,运行十分钟观察机组运行参数,准备过临界转速区,在膨胀空气总量不变的情况下,继续缓慢降低国产膨胀机的负荷,在国产膨胀机降到5000rpm 后停运国产膨胀机。

(5)机组二段压力保持2.6MPa 以上,告知机组岗位准备过临界转速区,开进口膨胀机导叶HC01409,关回流阀FV01457,进行快速过临界转速13500 ~16500rpm,转数在达到16500rpm 时,由于密封气压差波动到低联锁值50kPa,导致进口膨胀机联锁跳停。

(6)两台膨胀机组停车后,高压氮气外送温度迅速降低,失去制冷来源,因冷量不足,精馏塔氧液位也逐渐降低,立即通知气化炉减煤浆量退产品负荷进行缓解,为了防止主冷液位过低触发氧泵联锁,又迅速启动国产膨胀机组,维持生产运行。

4.2 第二次切换

(1)为防止再次出现跳停事件,安排现场工艺操作人员到进口膨胀机组密封气调节手阀处,准备进行人为跟踪密封气压差。

(2)按第一次切换操作步骤(1)~(5),进行第二次切换操作,重新启动进口膨胀机组进行切换,在过临界转速区时,放慢冲转速度(180 秒内通过就不会出现联锁跳停),通过对讲机沟通,人为稳定密封气压力,最终进口机组成功度过临界转速区,进入运行转速阶段。

(3)通过调整高压板式换热器污氮气和氧氮气取出量,使高压板式换热器达到冷热平衡,恢复装置生产运行负荷。

5 切换过程分析

5.1 跳车原因分析

第一次切换失败后,对密封气压差低造成的膨胀机跳车进行原因分析,膨胀机启动后,密封气系统由外供转为机体自供,在缓慢增加到临界转速区前时,密封气压差未发生变化,随着转速的升高,密封需求气量增大,而从增压段出来的密封气经过自力式调节阀进行调节,密封气量没有及时供应,怀疑阀门组件出现问题,联系仪表对阀门进行检查,发现自力式调节阀内弹簧故障,失去调节能力,导致在快速通过临界转速区的时候密封气量不足,膨胀机联锁跳停。由于此阀门没有备件,不具备检修条件,所以未对自力式调节阀进行下线检修,经过商议决定在第二次切换的时候,工艺人员到现场进行手动调节,保证密封气压差稳定,继而完成切换操作。

5.2 切换数据分析

表1 切换过程数据变化

在进口机组启动后,膨胀空气量瞬间增加了10000Nm3/h左右,国产机组膨胀端入口压力未出现大浮动,两台机组低负荷同时运行,没有出现膨胀空气量不足的问题。由表1 在线切换数据得出,在低负荷运行的情况下,膨胀空气管线存在一定的富余量,因此瞬间增加10000Nm3/h 膨胀空气,对膨胀空气压力影响不明显,进口膨胀机启动后的分流效果也不明显,判定在增压机二段出口空气总量一定的情况下,提前降低运行机组负荷至50%以下,分出一定膨胀气量启动另一台机组,是满足启动条件的,在切换过程中,控制好气量变化,可以顺利完成膨胀机组的在线切换。

5.3 存在不足

由于岗位工艺人员都没有膨胀机在线切换经验,此次切换前,联系后系统退回氧氮产品气量不足,在膨胀机意外跳停后由于缺少一股热源,导致高压板式换热器冷热失衡,热端温差下降过快,产品气温度接近联锁值(-5℃),虽然后期又紧急退回一部分氧氮量,稳住系统运行,仍对高压板式换热器及精馏塔指标造成了大幅度波动。

6 结语

在空分装置生产运行时,膨胀机组采用一开一备的状态,备用的膨胀机应处于密封气、油系统正常投用,管线设备维持正压状态。当运行膨胀出现故障需要停车检修的时候备机能及时的在线切换;防止运行膨胀机跳车时,备机能够正常启动运行,避免装置停车风险。此次两台膨胀机的切换过程给我们积累了切换操作经验,收集了切换数据,为将来可能进行的切换操作建立参考点。从本次切换实践数据来看,膨胀机的在线切换只要准备充分、组织有序,可以实现不减氧或少减氧的方式完成切换,减少经济损失。

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