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斜沟煤矿选煤厂鼓风系统技术改造

2021-03-18

煤炭加工与综合利用 2021年2期
关键词:空气压缩机选煤厂阀门

曹 令

(山西西山晋兴能源斜沟煤矿选煤厂,山西 兴县 033602)

1 概 述

斜沟煤矿选煤厂是矿井配套15.00 Mt/a选煤厂,主要采用的是块煤重介质浅槽+末煤两产品重介质旋流器+TCS煤泥分选工艺。分两期平行镜像布置,共有4套块煤重介浅槽分选系统和12套末煤两产品重介质旋流器分选系统[1],重介质悬浮液用量较大,厂房内介质桶和混料桶等有40个,每个桶上都有5个鼓风球阀(DN50),其中须经常开关使用的阀门有40个。鼓风风源来自于6台空气压缩机,每台空气压缩机配有1个风包,每台风包设有1个放水阀(DN20)。这些阀门是鼓风系统的控制关键,在日常停车时段以及启车生产前的准备期间,岗位人员通过开关阀门给各个桶内供风,确保桶内介质(磁铁矿粉)始终处于悬浮状态,不发生坐桶、压泵等事故[2],保障桶内重介质悬浮液随时能正常稳定流动,并满足洗选生产需求。

2 存在问题

(1)鼓风过程中,岗位人员需借助扳手等工具,按时开启各个桶上手动阀,逐个鼓风,工作量大、耗时长且操作不便、工作效率低。此外,为保障风包的安全使用,还需要定时手动为各个风包放水,附加工作增多。

(2)因人员手动操控阀门的时间和频次不能保证一致且稳定,为保证充足的供风压力,空气压缩机必须处于长时间不间断运行,因此空气压缩设备的电耗高、磨损较大。

(3)空气压缩机的操作只能在设备控制面板上进行,操控受限制。从现场发现问题再到操控设备,时间滞后、效率低下。

3 系统升级改造

3.1 阀门

向桶内鼓风主要依靠手动闸阀控制开关,但因人为操作时间缓慢、效率低,所以斜沟选煤厂将鼓风用手动阀都改成气动阀+电磁阀的组合控制模式[3],通过电气控制的方式来实现快速、灵敏操控,也为实现远程监测和控制奠定了基础。

如图1所示。气动阀就是借助压缩空气驱动阀门的启闭,其作用是控制管道内气流开关;电磁阀通过接收电信号动作,从而带动气动阀的开关启闭。但由于气动阀实现的是全开或全闭动作,不能对供风量大小有所调节,所以选煤厂在气动阀后端增设1组手动控制阀,作为限制管内鼓风流量和应急控制备用阀使用。

图1 气动阀+电磁阀

此外,因鼓风系统使用的是压缩空气,易形成水汽,凝结渗入阀体内电子元件,造成阀门不动作或运行迟滞。需要定期检点阀门情况,及时排放水汽,防止其对阀门造成侵蚀损坏;同时机修维护人员需定期清理阀芯及动铁芯内的杂物,保障阀门的正常稳定使用。

3.2 管道

如图2所示,斜沟选煤厂各个桶上的鼓风管设定位置主要在周边和泵的连接管上,经常使用的鼓风阀设在与泵的连接管上,阀门位置均低于桶内液面,个别鼓风阀甚至在低于液面5 m位置。在压差作用下,细颗粒介质易通过阀门缝隙挤入主风管,在管道内沉淀积聚造成堵塞。安装的自动控制阀在短时间内就出现失效,阀体内介质粘粘堆积严重、故障率高发。所以对连接管也进行了改造,如图2所示。

图2 鼓风管道设置位置

将连接管竖直延长超过液面最高点,形成倒U形管路后再与主风管连通,在倒U形管道中形成安全高度[4],有效避免了桶内介质悬浮液回流挤入风管和阀门造成的损失。

3.3 压力值监测

因主风管管内气压与风包压力有一定偏差,稳定时也会有0.03~0.10 MPa范围波动。尤其随着鼓风的动作,管道内压力会在短时间内骤降,若仅以风包压力为参考标准,鼓风阀动作错误率较高,实际鼓风效果也会大打折扣。对此,斜沟选煤厂在主风管上增设2组压力检测表,并将检测值连入操控系统实现在线监测。

3.4 程序设置与控制

通过厂内网络平台将空气压缩设备与电—气阀门组合联网[5],实现远程操控,同时增设移动控制端(PAD)。在空压机设备操作面板上有远程和就地控制选项,当选择远程后,就能直接在PAD端进行操作,可以人工远程点动启停,也可以选择智能控制。如图3。

图3 连接管倒U形改造

在智能控制状态下,空气压缩机按照设定的逻辑程序,根据管道压力、设备运行工况(温度、气压、油压等等)自动采集识别,再根据逻辑判断自行调节空气压缩机的运行启停。如管道风压不足0.3 MPa(可调)时,将自动把待机状态的空压机进行加载;当管道内风压达到0.65 MPa(可调),将自动把运行状态的设备进行卸载,减少不必要的能耗。还可通过移动PAD端界面选择需要鼓风的桶,将其设定到鼓风程序队列中。

如图4,通过控制界面,可直接查看各个桶上鼓风阀门所处状态(智能/手动以及运行/停止)。当设定为智能鼓风队列后,系统将依次排队自动实现桶内鼓风;当选择手动控制时,可直接在PAD界面上操作相应阀门的开启、关闭,岗位人员工作更简便、效率得到很大提升。

图5 鼓风系统监控与操作界面

斜沟选煤厂通过现场反复尝试、观测,实际生产过程中介质沉淀状态以及鼓风过程中管道压力情况如下:

(1)1~2 h内介质桶内会出现明显蓬松沉积、流动性减弱,5~6 h底层介质挤压结实加剧,经常出现介质泵上料不畅现象;

(2)空压机设定保护压力值不超0.65 MPa[6],向介质桶内鼓风就是将管内压缩空气挤入桶内,实际是管道排风泄压的过程;同时供风超过4个介质桶时,空压机给管道的供风量远低于排出风量,管内压力会骤降到0.25 MPa以下。对此,为保证管内足够的风压,将鼓风程序间隔时间设定为120 min(可调),每组鼓风台数设定不超4个介质桶(可调)。

鼓风过程中若管道压力不足,极易出现重介悬浮液倒吸回流进风管,造成堵塞或阀门损坏。因此,斜沟选煤厂将气动阀开启压力限值设定在0.3 MPa以上(可调),并将其写入运行程序,当风包内压力不足时,气动阀将自动锁定无法启动,避免因风压过低,导致介质悬浮液回流进阀体和管道内造成事故。另外,重介悬浮液在生产循环过程中始终处于流动状态,若此时鼓风,反而会产生气蚀现象[7],造成上料不畅或不上料的状况,增加不必要的能耗,还会影响生产正常进行。对此,选煤厂通过连锁介质泵运转工况,设定泵运行频率超过7 Hz时,鼓风阀锁定不可开启。

4 改造效果

鼓风系统改造完成后,实现了鼓风设备的自动启停、各桶依照设定的顺序自动鼓风,岗位人员可远程操作空压机和阀门,工作量极大降低,空气压缩机的运行时间减少1/3,电耗同比降低超过50%,如表1[8]。岗位人员生产预准备时间由原有50~60 min缩短至15~20 min,工作效率增加、生产效能提升。

表1 改造前后电耗对比

5 功能迭代完善

原设计中,针对供风系统设备(空压机)的运行工况实现了实时监测、故障报警、远程操控等目的,但历史运行状态及故障查看等部分信息不足,尤其是单个阀门的信息,造成后续设备的使用、维护保养以及更换参考数据不足。对此,斜沟选煤厂通过程序的迭代完善,增加设备及系统运行信息存储及日志查看功能,包括各控制阀门的运行历史状况[9]、供风设备压力波动范围等等,进一步完善了系统及设备信息的大数据参考,为系统后续设备应用、维护提供可靠数据保障。

6 结 语

智能鼓风系统的良好应用是斜沟选煤厂反复尝试摸索获得的,期间为实现其与生产系统的完美契合度,走了不少弯路,现场岗位更是经历着“改—试用—再改—再试用”这类循环模式[10]。最终使鼓风系统能良好地为生产系统服务,保障了企业稳定持续高效生产。节支降耗、减劳增效的成果明显,在重介质选煤领域有着良好的应用前景。

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