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安塞油田长10油藏出砂规律研究及防砂效果分析

2021-02-25王骁轲

石油化工应用 2021年1期
关键词:防砂洗井含水

李 瑶,王骁轲

(1.中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂,陕西西安 710000;2.中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司培训中心,陕西西安 710000)

在渗透率低而地层压力高的油田,出砂严重导致油井无法生产,影响油田产量,现有的机械固砂工艺成功率低,适用范围小[1]。为解决油井出砂问题,应深入剖析出砂井原因,根据不同的出砂机理,采用不同的治理方法,优化固砂工艺,提升固砂的成功率,确保油井正常生产[2]。

1 油井出砂规律研究

1.1 出砂现状

长10 层油井出砂以压裂砂为主,砂质颗粒大小、磨圆均匀,还有少部分的地层砂。截至目前共有出砂井46 口,其中重复出砂井8 口,平均砂面高度37.8 m,砂埋深孔段17 口井,出砂相对比较重。井筒出砂中79.4%为压裂砂,地层细粉砂占24.2%,反映出有一定的地层出砂现象(见图1)。

图1 长10 出砂井砂样

2 出砂原因分析

2.1 地质因素分析

沉积特征:岩性为细-中粒长石砂岩,局部粗粒砂岩;胶结中等,薄膜-孔隙型;浊沸石含量高,溶蚀强烈。

储层物性:层内非均质性强,局部存在高渗带,平均渗透率反映油层物性存在很大的偏差性。

储层的敏感性:长10 储层具有中等偏强速敏特征,速敏伤害率在62%~92%。

2.2 开采因素分析

地层压力:地饱压差小,2.28 MPa,地层压力下降导致地层脱气严重,油井气量高,气相流动速度快,对岩石颗粒剪切作用力强。

储层改造方式:浊沸石解理脆性强,压裂改造中易破碎,会导致孔隙、渗透率增大;对高渗透率井改造时未考虑固砂问题。

采液速度:胶结疏松、速敏的高渗地层,当油层内流体流速高于临界流速时,稳定程度降低,地层易出砂。

3 影响出砂的因素

3.1 流速对出砂的影响

在无水驱替时可以单考虑流体流速对出砂的影响,由于开发早期,地层压力还未出现大的下降、原油中还未含水的条件下,采油量与地层出砂量的关系。岩心实验结果表明(见图2),不含水的情况下,驱替液量的增加,单位体积出砂量增加,当驱替量达一定数值后,出砂减少,直至不出砂。岩心在驱替量为30 mL,流速为0.5 mL/min 时开始出砂;在流速达到4.50 mL/min,驱替液量为155 mL 时出砂量最大;当流速达到8.0 mL/min 后,岩心几乎不出砂。岩心在8 mL/min高流速驱替下的累积出砂量为17.56 mg。

图2 岩心流速与渗透率及出砂量关系

3.2 注入量对出砂的影响

了解出砂随生产历史的变化情况,判断出砂油层的出砂类型。在正常生产条件下,出砂随时间而逐渐减少称为不稳定出砂;油少生产过程中长时间稳定地连续出砂称为连续性出砂;短时间内大量出砂造成油井突然砂堵称为突发性出砂。安塞油田长10 油藏油层表现为连续性出砂与不稳定出砂两种类型兼而有之。实验结果(见图3)。

图3 累积产液量与出砂量关系

3.3 含水对出砂的影响

实验按驱替液含水0,20%,40%,60%,80%进行5组实验,每个不同含水饱和度下实验流速为:0.5,0.8,1.0,1.2,1.5 mL/min。实验结果(见图4)。当含水从20%增至40%时,其出砂增加幅度较大;当含水为40%至60%时,出砂随流速增加呈稳定趋势;当含水达到80%时,出砂量明显增加;当油井含水率超过20%时,应及时采取防砂措施。

图4 流速与出砂量关系

4 防砂工艺及效果分析

4.1 含配套井筒防砂工具

长10 油井含气量大且出砂严重,气锚、防砂泵、防砂器等井下工具,均不能满足井下既防气又防砂的效果,通过对气锚和防砂器的改进,研制出防砂气锚,通过对现场43 口油井修井跟踪看,仅5 口油井尾管中出现细砂,其余均无。从使用效果看,防砂气锚能有效的防止粒度较大砂粒进入泵筒,保护深井泵正常工作。

缺点:防砂气锚能起到泵筒的防砂作用,但不能彻底的防治油井出砂。对部分出砂严重的油井出砂量会掩埋射孔段导致油井不出液。

4.2 防砂新工艺实验

针对重复出砂油井开展地层防砂实验,采用封隔高压一次充填工具与割缝筛管配套,将砾石充填于管外产层孔洞和筛管与套管环形空间,形成高效能挡砂屏障,减少油层出砂。现场实施3 口井,生产周期相比实施前延长了445 d,其中高17-20 正常生产时间延长至655 d,从生产动态看,除高13-24 因自喷转抽后产量下降,其余两口井防砂后产量稳定。

4.3 防滤失压井液实验

高52 区块北部油井地层能量亏空严重,油井出砂后,采用常规清水冲砂洗井时会出现冲砂液倒吸地层现象,尤其以水平井最为严重,这样既达不到彻底清洗井筒的作用,又伤害地层,影响油井正常生产。冲砂洗井时采用ADYJ-A 型无滤失压井液,配液80 m3,配液浓度0.9%。冲砂洗井液量140 m3,返出80 m3,存在一定程度漏失,但冲洗至人工井底,冲砂洗井后排液期仅1 d 时间,产量恢复至正常生产水平,达到预期目的。

5 结论

(1)油井在无水期生产时,可以采取携砂生产,但应控制其采油速度。

(2)油井见水后,应及时采取防砂措施,同时制定合理工作制度,避免出砂加剧。

(3)在注水过程中应采取切实可行的调整措施,控制油井产水率的上升,并确保注入水矿化度与地层的配伍性。

(4)循环防砂能有效解决重复出砂油井,延长油井生产周期。

(5)采用防滤失压井液冲砂洗井,携砂效果好,能起到彻底冲砂的作用。

(6)防滤失压井液可降低洗井液倒吸地层现象,有效减少洗井液用量,洗井后排液期短。

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