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空压机二级振动异常原因分析及应对措施

2021-01-05

设备管理与维修 2020年19期
关键词:动平衡空压机导流

芦 刚

(萍乡萍钢安源钢铁有限公司,江西萍乡 337000)

1 设备介绍

萍乡萍钢安源钢铁有限公司制氧厂(安源片)1#KDON10 000/10 000 Nm3/h 制氧机配套设备空气透平压缩机(以下简称1#空压机)为德国阿特拉斯生产,型号GT078L3K1,主要作用是为制氧机提供加工空气(设计值55 000 m3/h,0.48 MPa)。

自2004 年2 月投运以来,已连续运行10 年,运行中由于叶轮结垢严重,导致二级振动较高,为此制氧厂通过技术攻关,摸索出一套保障设备安全运行的经验,其中最主要的措施就是定期进行叶轮清洗[1](运行一年至一年半)。2010 年以来,1#空透二级振动一直控制在10~20 μm 的较好运行状况(41 μm 报警值、55 μm 停车值)。

2 二级振动异常及检查情况

2013 年12 月2 日10:00 左右,1#空压机二级振动突然从10.8 μm 波动到30.8 μm 后,一直保持在30 μm 上下,其余各项参数较为稳定。2014 年3 月4 日,对1#空压机进行叶轮清灰,发现二级叶轮一叶片存在变形,二级进口管道导流板出现不同情况破损。1#空压机二级叶片检修情况对比如图1 所示。1#空压机二级进口管道导流板情况对比如图2 所示。

3 原因分析

根据表1 分析,1#空压机2013 年12 月2 日出现二级振动波动后,运行参数与正常时机组运行参数相比较为接近(除二级振动外)。2014 年3 月7 日,检查并清洗叶轮后试机,试机时各项参数和二级振动亦在正常范围内,只是与2013 年12 月21 日相比,二级振动增大约10 μm。二级振动较正常时高的原因是二级叶片本身缺陷,造成动平衡不稳。

图1 1#空压机二级叶片检修情况对比

图2 1#空压机二级进口管道导流板情况对比

综合以上情况对比分析,1#空压机二级振动波动,是因为二级进口管道导流板因腐蚀脱落,脱落的金属物被二级进口空气(约0.14 MPa,55 000 m3/h)带入高速旋转的二级叶轮(转速约10 003 r/min),造成二级叶轮一叶片局部变形,进而导致叶轮动平衡被破坏。而二级进口管道导流板腐蚀脱落,是因为空气中含有大量水分,且制氧厂区域内的空气中含有部分酸性物质,酸性物质溶于水中后对铁质金属有较强的腐蚀作用,二级进口管道导流板在酸的作用下发生锈蚀,最终因锈蚀严重导致局部脱落,脱落的金属物被二级进口空气(约0.14 MPa,55 000 m3/h)带入高速旋转的二级叶轮(转速约10 003 r/min),造成二级叶轮一叶片变形。另外,二级进口管道导流板割除后,气流方向发生变化,对二级振动也有一定影响。

4 应对措施

通过比较1#空压机振动波动前后以及试机各运行参数,认为1#空压机在目前情况下可以带病运行。但考虑机组长期安全稳定运行,防止1#空压机在长期运行过程中突然情况恶化,建议将二级叶轮送厂修复,以消除设备本身缺陷[2]。在消除隐患前,需严格执行以下措施,确保机组运行安全。

(1)切除已锈蚀严重的二级进气导流板。

(2)运行中空压机排气压力需稳定在0.48 MPa(4.8 bar)左右,进塔空气量不超过53 000 m3/h。

(3)在分子筛充压时,允许对导叶进行微操作,动作范围控制在2°~3°,操作过程需缓慢进行。

表1 1#空压机运行参数对比分析

(4)未获得厂领导同意前,严禁调整空透负荷。

(5)每周检查一次空压机滤筒。

(6)仪表工和操作工每天检查一次空压机过滤器电磁阀。

(7)加强点检,密切注意各运行参数的变化,如有异常变化当班调度应立即向厂领导、总调、维修调度汇报。

(8)征得车间领导同意后,才能切除联锁进行维护或卫生清扫,若相关参数有异常,应及时汇报。投入联锁前应仔细检查参数的变化趋势。

(9)每半年需提取润滑油油样进行化验,化验结果与厂家要求进行对照,按厂家要求采取相应措施。

(10)如果运行中机组出现剧烈异响,应立即停机。

5 结束语

二级叶轮虽然局部出现缺陷,但从运行状况分析,其动平衡破坏程度并不严重,在暂无备件情况下,严格按照以上措施,能保障短时间内设备运行安全。要保障设备长期安全稳定运行,则必须进行修复并做动平衡试验,甚至更换叶轮。

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