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提高靖边电厂110kV变电所逆变电源可靠性的研究与分析

2020-11-28阮涛曾勇朱鼎李栋王大伟

装备维修技术 2020年15期

阮涛 曾勇 朱鼎 李栋 王大伟

摘要:110kV变电所监控系统UPS电源是由给燃气轮机控制系统供电的3KVA逆变电源(DC220V/AV220V)提供,该系统自投入运行以后在系统电源失电时,一直不能工作可靠切换,为监控系统提供电源保障,致使每次停电时,后台监控系统都失电黑屏,导致监控人员不能准确迅速掌握故障信息,判断处理故障,从而给变电所安全生产运行带来隐患。另一方面,对事后故障原因分析,查找不能提供准确、可靠数据带来不便,针对这一问题进行研究分析,找出了出现问题的根主要原因,制定了相应的整改措施,提出了具体的改造方案。

关键词:UPS电源;逆变电源;后台监控系统

引言:2014年在切换1#、2#厂变过程中,电厂电源由联络线111切换至110kV网电的过程以及后来的几次试验过程中,均出现逆变电源故障,机组控制系统失电重启、监控电脑失电等现象。针对这一故障现象,变电所组织相关技术人员及厂家人员对该故障召开了技术分析会,提出了从六个方面对该问题进行了研究、分析,通过一系列试验,找到了出现故障的原因,并提出了相应的整改措施。

1.概述:

变电所燃气轮机控制系统24VDC控制电源是由DR-120-24开关电源将厂用变或SN2203KCD1/S逆变器两路提供220V交流电源转换成24VDC电源后,再经DIODE稳压二极管组自动选择提供给TS3000系统24V母线使用的。

2.存在问题:

变电所机组运行空载运行,且未建立励磁,#1厂用变运行,#2厂变热备用。随后在#1厂用变切换至#2厂用变运行的操作中,当运行人员拉开10kV#1厂用变141开关瞬间,#2机组停机,所有的监控电脑均断电关机,随后#1、#2机组TS3000控制系统自动重新启动。电厂电源由联络线111切换至110kV网电的过程以及后来的几次试验过程中,均出现逆变电源故障,机组控制系统失电重启、监控电脑失电等现象。但是在至单独切开逆变器交流输入电源或厂用变低压开关时,逆变电源均工作正常。

3.原因分析:

3.1经相关技术人员分析,判断厂变切换瞬间,为机组控制系统提供电源的220VAC逆变电源系统故障不能及时供电引起。而引起逆变电源系统故障的原因有以下几个方面的原因:

1、逆变器本身故障;2、逆变和旁路切换时间过长;3、系统接线错误;4、逆变器过载;5、电池容量过小;6、个别蓄电池故障。

3.2经过电厂认真检查和试验,目前我们排除了1、2、3、6故障原因。

1、系统接线正确,逆变器和蓄电池直接连接在220kV小母线,中间不存在开关或继电器切换问题,所以也不存在逆变和旁路切换超时问题。2、逆变器设置切换时间在10ms之内。3、经过电厂对18块蓄电池组进行检测,蓄电池内阻最大的4.6Ω,最小3.9Ω,电压均在13.4V左右,各蓄电池内阻和电压均正常。

但厂家技术人员对蓄电池的放电检测中发现,第13块电池,内阻较大,达到14Ω,目前已经更换。4、我们对逆变器上的负载進行了转移,首先将8个可燃气体检测仪的负荷转移至厂用电,现在每台逆变器只带两台电脑和各自机组本身的负载,但在后来是切换试验中,只要不操作10kV开关(操作电流至少在40A以上),就不会逆变失败。5、对#1机组逆变器的负荷测试,全部负载最大电流为3.6A,最大电流不超过4A,远低于逆变器的额定电流13.6A,不存在逆变器过负荷现象。据此,我们怀疑造成逆变故障的原因是由于蓄电池容量过小,在2013年10月逆变器改造之前,蓄电池容量为200Ah,而且当时断路器操作机构为储能式机构,单台操作电流不超过4A。现在的蓄电池为180Ah,而断路器操作机构为电磁式,单台操作峰值电流不小于50A,足以引起蓄电池电压波动,而逆变器的保护电压是高电压保护240V、低电压保护为180V,因此我们推测是由于带高压开关操作时,逆变器低电压故障保护动作,造成逆变电源没有交流输出。6、为了进一步核实验证引起逆变故障的原因,我们与厂家相关技术人员联系,将情况说明后,厂里派专业技术人员来现场进行了查看,并进行了相关的实验,并出具了相关实验报告,具体报告内容详见以下部分:

1、设备型号:GZDW-1-200Ah/220V型免维护铅酸蓄电池直流电源系统2、设备包括蓄电池屏2面,充电柜1面,馈电柜1面 电池:阳光3、主要技术参数:交流输入:AC380±10%、50HZ,直流输出:DC220V;功率因数:0.9以上(100%负荷额定输入电压);额定输出电流:40A;稳压精度:≤0.5%,稳流精度:≤0.5%,纹波系数:≤0.5%;自动调压范围:35V 220V±10%;蓄电池组额定电压:216V,蓄电池组浮充电压:243V;馈电回路、控制回路:8路,馈出开关采用SIEMENS直流空气开关20A;合闸回路:6路,馈出开关采用SIEMENS直流空气开关32A;4、运行期间发现的问题:4.1当交流供电正常时,高压开关柜的分合闸操作正常(合闸操作电流60A瞬时),与直流电源共用蓄电池组的两台3KVA逆变电源(DC220V/AV220V)工作正常。4.2 当交流供电事故后,再对高压开关柜进行正常的分合闸操作时(合闸操作电流60A瞬时),两台3KVA逆变电源(DC220V/AV220V)工作出现异常。5、现场检测: 厂家派技术人员到现场对蓄电池进行放电试验,放电时间30多分钟后,放电电流20A,出现一只落后电池,电池电压:9.6V,内阻为15.6mΩ多,放电停止,更换一只同型号蓄电池后进行充电操作,充电一段时间后,再进行0.1C10放电,各个蓄电池经放电后检查,内阻正常,电压正常。6、原因分析:经厂家技术人员对蓄电池组的充放电试验,及查询充电管理模块的充电参数设置,发现蓄电池的充电参数设置有点偏高,蓄电池组存在过充电的现象,可能是造成这只蓄电池内阻过大的直接原因,发现上述设置存在的问题后,厂家技术人员及时纠正参数设置错误,也对其他参数进行了核对,目前运行情况正常,运行一段时间后,模拟事故运行操作,以检测蓄电池组的运行情况是否满足系统安全运行的要求。7、目前参数设置:蓄电池组浮充电压:240V 原243V;均充电压:250V 原253V;均充电流:0.1C10、18A;均充保护时间:10小时;浮充转均充条件:0.03C10或30天。

4.采取措施:

经过工作人员与厂家联系,我们建议将现有的12V/180A的蓄电池更换为2V/300AH的 ,直流充电模块和其他设备保持不变,增加一面电池柜。