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探索烧结富氧点火自动控制的实现与应用

2020-11-11申世武

中国电气工程学报 2020年18期
关键词:自动控制

申世武

摘要:在烧结领域中,点火炉作为一个在烧结工艺生产线上的核心设备,其点火效果对烧结矿品质影响较大,在整个烧结工艺上处于极为关键的地位。为降低烧结厂的生产成本,提高烧结厂生产效益,需要积极引进新技术,为烧结厂提供技术支持。富氧烧结燃烧技术作为改造成本低,生产效益和经济效益好的技术手段,受到了各个烧结厂的关注,通过对烧结设备的改造,借助于制氧设备,创造富氧燃烧条件,可取得良好的生产效益。本文就烧结富氧点火自动控制的实现与应用展开探讨。

关键词:烧结机;富氧燃烧;自动控制

1引言

富氧烧结技术是通过提高点火助燃空气和抽人料层空气的含氧量,改善燃料燃烧条件,增强燃烧带的氧化性气氛,提高燃料利用率,使得烧结液相生成量增加,高温保持时间延长,提高烧结矿成品率、转鼓强度,降低能耗,实现厚料层烧结。

2烧结富氧生产优化的目的

烧结是为高炉冶炼提供“精料”的一种加工方法,其实质是将准备好的各种原料(精矿、矿粉、燃料、熔剂、返矿及含铁生产废料等),按一定比例经过配料,混合与制粒,得到符合要求的烧结料。烧结厂目前存在氧化物处理能力低,造成氧化物料积存大量铅、锌等物料。为了改善这一问题,需要将中间物料进一步处理,将这些物料再次放入铅锌混合矿烧结机中,每年处理铅锌物料过多,造成设备处理能力无法满足生产实践,烧结工序所使用的原料硫化矿含量显著降低,而氧化物料和硫酸盐的成分出现明显增加,造成烧结机氧化焙烧条件发生变化,对烧结机烟罩气体温度进行监控,若低于780℃,可能产生大型波动,降低烧结机生产能力降低,日产量只能达到 650t左右,残硫率也显著升高。设备需要处理氧化物料,造成烧结块质量降低。为了完成生产任务,点火炉投入烧结块增加了 40t,使得处理量和生产量不相匹配,不利于烧结厂的生产实践和发展。为了提升烧结块生产力,借助于制氧站剩余的氧气,使用富氧方法,提高烧结焙烧的效果,让烧结生产力和烧结质量得到提高,保证生产工序正常进行,解决烧结机以及点火炉产能不适配的矛盾,保证烧结厂的正常生产,为烧结厂发展创造良好的条件。

3烧结富氧点火使用效果及分析

3.1点火助燃空气含氧浓度的影响

随着点火助燃空气中含氧浓度的提高,煤气燃烧条件改善,燃烧效率提高,点火温度及料面温度同步上升。这有利于加快点火煤气与混合料之间的热交换,改善混合料的点火状况,加速点火器区域内烧结料层表面固体燃料的燃烧。显然,这对烧结生产是十分有利的。

3.2富氧点火对燃烧温度的影响

随着氧气过剩系数的提高,点火烟气的温度是逐渐降低的,同时可以看出,在氧气过剩系数不变的情况下,增加助燃风中氧气的配比,可以提升烧结点火的温度。

3.3富氧点火对烧结燃耗的影响

随着点火助燃空气中含氧浓度的提高,点火器炉膛内温度及料面温度同步上升,使厚料层烧结作用得到发挥,烧结料层中的固体燃料得到充分燃烧,提高了燃料利用率,使燃耗得到了明显降低。

4烧结富氧点火自动控制的实现与应用

4.1工艺条件

由于高炉煤气受到了加压处理,传送至设备后,压力昀大值达到15kPa~20kPa,氧气压力正常值为 10kPa~20kPa,制氧车间的氧气输出量达到 1.6MPa。在容量滞后环节调节管道压力,完成无静差调节,可使用模拟PID进行调节。在调节器设定比例度、微分时间以及积分时间。根据点火温度对氧气压力进行调节。为了便于观察火工操作,能够对压力进行调节,使用负反馈闭环进行控制,压力调节范围为 0MPa~0.1MPa。为了快速响应,要使用带电气定位器薄膜进行调节,根据控制过程,可以选择正作用、气开式。PID调节器使用内给定和反作用式。当积分时间无限大时,微分时间为 0,适当调整比例度,系统将按照纯比例进行应用。在系统稳定后,减小比例度数值,在外界作用下,对过程变化进行观察,确定临界参数。将比例度提高,加入积分时间和微分时间,以达到生产指标的要求。在富氧点火后,有效减少了台车表面松散料,提高垂直烧结效率,加快烧结机台车的速度,大幅提高产量,降低返矿率,让生产率得到提高。提高点火助燃空气氧浓度,让点火器炉膛温度升高,充分发挥烧结作用,充分燃烧固体燃料,让燃料利用率显著提高,降低燃耗能量。操作工人劳动强度能到显著降低,无需使用鼓风助燃,可依据煤气量以及烧成情况,调整氧气含量,让劳动效率得到先祖提高。

4.2实现自动控制,改善操作条件

操作工人改变原有调整鼓风助燃风门操作方式,根据煤气量及烧成情况,及时改变氧气量,方便操作,降低劳动强度,提高劳动生产率。

4.3操作实践

混合料给到烧结机台车上后,首先通过点火炉将其点燃。点火炉的温度过高,会使料层表面熔化,透气性变差;温度太低,料层表面点火不好,影响烧结矿的燃烧。上述两种情况,都会使烧结矿的产量减少,质量降低。因此,为了保证混合料很好烧结,要求料层有昀佳的点火温度,同时为了使燃气充分的燃烧,还需要有合理的空气与燃气比值,为此,实现点火炉燃烧控制是十分重要的。

提高风机鼓风氧气浓度,能够让烧结料层燃烧速度得到提高,烧结床层温度和无富氧时的浓度对比,存在一定程度的提高。富氧前,烧穿监测温度达到 680℃~780℃,存在较大的波动幅度。实验过程中,烧穿点进行温度监测,可以将温度提高至 780℃之上。富氧鼓风在烧结床层中快速形成高温条件,能够促进烧结物脱硫,提高结块率,进而将烧结块产量提高10%以上。烧结工序精矿从 32t/h~33t/h提高至36t/h~40t/h,改变了操作期间精矿投入量局限。当供风含氧量超过 21%~23%后,风机总风量显著减少,烟气总管气量以及制酸系统,能够保证气量达到平衡,烟气外溢情况得到显著改善。富氧烧结提高了焙烧效果,解决了结块率的问题。在富氧生产环境中,减少铅精矿配比,含铅降低至 18%左右,从而减少对铅精矿的消耗。对比不同耗氧区间的烧结块指数,烧结风机耗氧量为 1400m 3/h时,结块率稍好过正常生产,产块量只能达到 687t,满足生产需要。增加用氧量后,脱硫率出现升高趋势,用氧量达到 2600m 3/h后,投入硫量增加,残硫率也随之提高,产块量达到740t,但远超过鼓风炉能力。富氧浓度并不是越高越适合烧结,若富氧含量过高,出现氧化反应增加,物料硅酸铅成分过早熔融,更容易粘结成块,无法脱硫。因此要将烧结工艺风机的富氧浓度稳定在 21%~23%之间,耗氧区间稳定在 2000Nm 3/h~2300Nm3/h之间,可以达到良好的烧结质量和经济效益。

5结语

烧结采用富氧点火工艺,改善了点火质量,对烧结的增产、节能、改善产品质量,降低工人劳动强度均有明显效果;实现自动控制,快速调节点火温度,方便操作。条件允许,还可实现远程控制。富氧燃烧提高了烧结焙烧的效果,弥补了烧结块含铅质量的短板,经过富氧燃烧的改造,有效改善铅精矿含量,降低烧结块含铅量,提高铅精矿使用效率。另外,控制富氧浓度保持在 21%~23%,耗氧区间保持 2000Nm 3/h~2300Nm3/h,可达到良好的生产质量和经济效益。

参考文献

[1]郭佳琪,車婧琦,潘妮.富氧燃烧技术在烧结点火炉上的应用分析[J].冶金能源,2020,39(02):30-33.

[2]翟亮.ISP工艺烧结机富氧烧结改造实践[J].中国有色冶金,2020,49(01):26-29.

[3]倪文杰,邹宗树,李海峰,等.烟气循环烧结工艺中富氧和焦炉煤气喷吹的优化[J].材料与冶金学报,2019,18(01):1-6.

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