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多功能可调式管道内对口装置的创新与应用

2020-10-19刘忠波

石油研究 2020年2期
关键词:密封

刘忠波

摘要:本文主要针对施工现场碳钢或不锈钢管道组对与焊接过程中,存在组对繁琐、效率低,易错口等问题,研制了这种多功能可调式管道内对口装置,它具有操作便捷,组对速度快,安全可靠等优点通过现场应用表明组对合格率100%,提高工效5倍以上,有效提高了施工进度,具有较高的推广价值。

关键词:组对;内冲氩;密封;飞溅

概述

长期以来,在碳钢或不锈钢管道或管件组对与焊接过程中,存在组对繁琐,效率低,组对精度不高,易错口,安全性差,还需对点焊点进行打磨处理,焊后内部飞溅无法清除,不具备组对、内冲氩与防飞溅同时进行等功能。综合上述问题,需要研制一种能够针对管道组对、内冲氩等多种功能为一体的快速组对装置。

1.技术分析

1.1结构

多功能可调式管道内对口装置由三部分组成:

1.1.1主充气管、充气拉杆、交叉支架、组对板、组对调节螺栓、分流孔、进气孔、密封橡胶板、密封板调节帽、防飞溅挡板、组对器调节杆;

1.1.2连接管、中部支撑轮、组对伸缩杆、气嘴;

1.1.3调节器主体、连接帽、移动滑块、调节丝杠、防转卡槽、旋转套筒头、支撑架。见图1所示:

1.2工作原理

1.2.1.将多功能可调式管道内对口装置前端送入管道或管件内,到达需组对管口合适位置,搬动棘轮扳手逆时针旋转套筒头,通过移动滑块带动组对伸缩杆向后拉动充气拉杆,随着充气拉杆与主充气管间距减小,带动交叉支架,使组对板升起,实现内壁支撑、涨紧,达到管道或管件组对目的。

1.2.2.将氩气带插入调节器前端气嘴上,氩气通过连接管进入主通气管,经分流孔达到内冲氩目的。

1.2.3.把相对应管径的两块防飞溅挡板固定在组对板上,两块防飞溅挡板留有10mm间距,实现防飞溅功能。

2、问题

2.1实现各种管径的快速组对,支撑板与管壁保持平行移动;

2.2实现管道组对无需点焊,可直接施焊;

2.3在管道组对焊接时,如何实现与内冲氩同时进行;

2.4防止密封板离焊口过近,温度过高导致融化;

2.5减少飞溅粘连在管口内壁,无法清除;

2.6根据组对件的长度组装对口器,实现装卸及运输方便。

3、解决途径

3.1利用内对口交叉支架,可快速将支撑板支撑到位,支撑板一侧设有滑道,可使支撑板与管壁平行,防止对口器撤出时组对螺栓与管道内壁接触。

3.2将组对器在管内涨紧后,支撑板上设有组对螺栓,支撑板与焊口内壁有5mm以上距离,可直接进行施焊。

3.3在组对管道的同时无需撤出对口器,通过密封板等内冲氩系统可直接进行冲氩焊接。

3.4主通气管两侧各有长12mm外丝扣,通过密封板调节帽可调节密封板间距,从而防止了橡胶密封板与焊口过近温度过高,导致橡胶密封板的烧损。

3.5组对支撑板设有组对调节螺栓,可安装防飞溅挡板,极大减少了飞溅粘连在管口内壁。

3.6通过可拆分的连接管,可根据管道或组对件的长度,进行组装内对口器所需长度;实现了拆装、运输的方便性。

4、达到的主要技术性能

4.1灵活性强:本装置可拆卸分解,分解后长度小于1米,运输方便。

4.2适用性强:实现了无需对焊口进行点焊,可直接进行施焊。

4.3操作简便:只需把对口器送至到位,旋转调节丝杠即可完成焊口的组对和焊接,极大的减少了操作人员的劳动强度。

4.4组对速度快:利用组对伸缩杆的传动方式和T型调节丝杠相配合,使对口器涨紧速度更快等便捷。

4.5组对支撑板与交叉支架间一侧采用固定轴,另一侧采用滑动槽,使支撑板涨紧与收缩时组对支撑板能够始终平行于管道内壁。

4.6效率高:组对精确,提高效率4~5倍。

4.7用途广:适用于管道、管道与带径法兰的碳钢、不锈钢的组对、组对管径Ф76-273内冲氩及焊接,实现了组对、内冲氩、防飞溅三种功能。

5.现场应用

该项革新成果己在安装公司中611三元污水、二元调配站施工现场应用,组对质量合格率100%,内冲氩效果良好,内壁粘连飞溅低于90%,可重复利用,不易损坏,实现了该对口器的可调性、灵活性等多重功能,保证了组对精度,提高了内冲氩保护效果,拆解、组装、运输和操作方便,提高工效4-5倍,可长期重复使用,利用率高,实现了管道组对、内冲氩、防飞溅多种功能,取得很好的效果,具有良好的推广价值。

6.结论

综上所述,针对以往不锈钢或碳钢管道的组对和内充氩成本高,操作繁琐等缺陷,经过创新及改造。一方面提高了组对效率和质量,避免了伤及母材,减少了焊口组对复杂工序;另一方面改进了以往内充氩、管道组对模式,为油田管道的组对与焊接提供了有效的施工机具。

参考文献:

[1]甄翔.徐东.化工管道安装施工中存在的问题及解决思路[J].门窗,2014(11):115-116

[2]李亞江主编.合金结构钢及不锈钢的焊接.北京:化学工业出版社.2013第一版

[3]蒋志航,陆青.石油天然气管道安装工程施工管理与质量评价[J].油气田地面工程2014(12):80-81

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