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提高糖厂煮炼收回率的措施

2020-09-25李承贵

广西糖业 2020年3期
关键词:榨季糖业底料

李承贵

(广西百色市万林糖业有限公司,广西 百色 533032)

0 引言

随着中央两个一百年战略的推进,国家加大宏观经济调控,吸取2006年大豆产业的经验教训,加大对糖业的扶持力度,严控糖品进口,促使国内食糖的顺价销售,对甘蔗种植“双高”基地每亩补贴2300元,良种良法种植每亩补贴350元,使国内糖业初步扭亏为盈,让糖业重新看到希望。万林糖业地处云贵高原的半山腰,昼夜温差大,甘蔗含糖分较高,如何使用正确的工艺技术条件,加强技术革新管理,制定科学的煮糖制度,合理调配煮糖物料,我们做了一些尝试,既保证了产品质量,又提高了收回率,降低了消耗,降低了生产成本。2019/2020年榨季我们处理原料蔗44.23万吨,产糖60069吨,总收回率97.27%。现在把该做法总结出来,和各个糖厂的同行共同探讨,以期提高经济效益。

1 澄清工段的生产管理措施

1.1 澄清工艺技术

制定合理的澄清工艺技术指标,提高清净效率,为煮炼产好糖、多产糖创造有利条件。在竞争日益激烈的市场条件下,为最大限度的降低生产成本,对压榨车间设备不断进行技术改造和设备更新,目的是尽可能地将甘蔗中的糖分提取出来,加上甘蔗机械砍运及装载设备的推广应用,混合汁中含有非糖杂质及泥沙都较以前多,若按照以前的生产工艺技术条件,很难达到现阶段白砂糖产品质量的要求。为此要不断强化各工艺参数,将磷酸值和硫熏强度分别适当提高到400~420ppm和26~28CC,确保工艺参数动态稳定达标,沉淀池放汁清透,清汁色值低,产品质量较好。

1.2 改造和完善工艺设备

使用自控硫熏中和器,并配备撞击流反应器,中和汁加灰吸硫稳定达标,沉淀颗粒结实,沉降时间短,泥汁容易过滤,清汁质量好。

引进低温高效环保全自动熔硫炉,克服传统的人工熔硫炉硫熏强度忽高忽低,工艺指标不稳定的现象,以达到高硫熏强度,适应高榨量,保证中和汁快进快出,缩短物料停留时间;由于沉淀颗粒结实,减少了泥汁量所占比例,减少了滤泥带走的糖分损失。

中和汁沉降器由以前的多层沉降器改为中和汁快速沉降器,清汁和混汁进行合理分流,中和汁物料实现早进早出,快进快出,物料停留时间缩短一半以上,由原来的近两个小时缩短为50分钟左右,吸滤机滤汁不再回流到中和汁,改用滤汁快速沉降器处理,避免了滤汁反复回流造成的糖分损失、纯度下降的不足,实现清混汁纯度差大,清汁色值低。

1.3 提高蒸发糖浆锤度

通过加强蒸发罐和加热器通洗加热管工作,合理调配抽用各效蒸发罐的汁汽用于加热器加热和煮糖罐煮糖,蒸发糖浆锤度由原来的58~62°Bx提高到66~70°Bx,大大缩短了55m3煮糖罐煮糖时间,节省了将近一个小时,减少了物料在煮炼过程中增色及糖分转化,又降低了汽耗。2018~2020年榨季生产情况,见表1。

表1 2018/2019年榨季和2019/2020年榨季生产情况

2 煮糖工段的生产管理措施

2.1 制定合理的煮糖制度

制定煮糖制度的目的是使物料平衡并保证糖分不往后走,对每系糖膏纯度都有要求,在煮糖之前,操作员依据纯度化验分析的数据来计算配料,确定各段糖膏煮制物料的配比量。

2.2 抓好乙种和丙种的煮炼

种子的质量是煮糖的关键,它关系到晶体颗粒的多少、整齐、紧结及各段糖分的收回,力争煮好每一罐种子;根据我们多年的生产实践,为控制好种子颗粒大小和适合煮制4~5罐糖膏之间的合理数量,及起晶后种子均匀整齐紧结,容易养晶,采用小容积煮糖罐专门用于起种。该罐容积约为复种罐容积的55%,即起种罐起好种后煮满立方数刚好盖过复种罐汽鼓上方,起晶底料全部使用高纯度物料,如乙种起晶使用甲稀做底料,丙种起晶使用甲原做底料。由于底料纯度高,杂质少,起晶数量容易控制,晶粒整齐紧结,容易养晶,并且起晶罐容积小,起晶底料用量少,高纯度的物料能大量回煮,减少后段物料的煮制量,为产好糖、多产糖奠定了基础。

2.3 加大各段糖膏低纯度物料回煮量

由于种子晶粒均匀整齐、紧结,煮糖养晶过程容易吸收,为各段糖膏大量回煮低纯度物料创造了有利条件,大大减少了后段糖膏的煮制量,降低了废蜜产率。由于晶形整齐的种子煮制出来的各段糖膏砂粒均匀,分蜜筛分容易,打水打汽时间缩短,原蜜和稀蜜量减少,加上现在使用的分蜜机多是全自动分蜜机,分离因素大,原蜜和稀蜜容易分清;为增加高纯度稀蜜量,将分蜜机原蜜和稀蜜分路时间进行调整,如甲糖分路时间改为0~1秒,则乙糖分路时间改为22~24秒,在蜜料量不变的情况下,原蜜量减少了,稀蜜量增加了,煮糖能大量回煮稀蜜物料,物料往前推。既保证了产品质量,提高煮炼收回,又降低了汽耗。

2.4 重视原蜜稀蜜的稀释管理

各段糖膏回煮低纯度物料,是提高收回的重要手段。原蜜、稀蜜稀释工作的好坏直接影响到回煮糖膏煮制质量,要求各段原蜜稀蜜放料稀释时,加入蒸汽和热水,经搅拌后稀释出来的物料浓度在70~75°Bx之间,温度在65~70℃之间,并且稀释出来的物料不能带有细砂和废砂。如果放料发现物料浓度过稀就不需加热水,开蒸汽加热即可,以保证稀释出来的物料温度、浓度没有细砂和废砂供煮糖回煮。2018~2020年榨季煮糖工段生产情况生产实绩分别见表2和见表3。

3 小结

通过实施以上的各项措施,2019/2020年榨季的生产技术指标取得了较好的成绩。与2018/2019年榨季相比,煮炼收回率提高了0.25个百分点,总收回率提高了0.77个百分点。生产实绩说明以上提高糖分收回的各项措施是可行的。我们将进一步总结、调整、完善这些措施,争取取得更好的成绩。

表2 2018/2019年榨季和2019/2020年榨季煮糖工段生产情况

表3 2018/2019年榨季和2019/2020年榨季生产实绩

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