APP下载

松软层底板穿层钻孔瓦斯抽采提浓增量工艺研究

2020-09-10韩卫忠

中国化工贸易·上旬刊 2020年4期
关键词:瓦斯抽采最大化

关键词:底板穿层钻孔;瓦斯抽采;最大化

童亭矿为瓦斯突出矿井,7层和8层为主采层,其中7号层瓦斯压力在0.18-1.92MPa,瓦斯含量在1.86-10.69m3/t;

8号层瓦斯压力在0.17-2.1MPa,瓦斯含量在1.7-11.36m3/t。近年来,随着矿井10层优势资源的枯竭,主力采区向7、8层高瓦斯区域延伸,采掘活动由无突出危险区向突出危险区和升级区扩展,灾害治理难度陡然增大,特别是在86采区瓦斯治理上遇到了极大的困难,受原始应力和构造应力影响,工作面松软破碎、瓦斯含量高、地应力大、围岩破碎,在底板穿层钻孔预抽瓦斯期间,常常造成塌孔、堵孔、钻孔漏气等问题,面对工作面瓦斯治理难题,如何避免这些问题,最大化提高瓦斯抽采效果,确保效果达标成为瓦斯治理的关键。

1 概况

童亭矿86采区为防突升级区,86采区8号层瓦斯压力在0.18-0.66MPa,瓦斯含量在1.95-6.84m3/t,采取底板穿层钻孔预抽瓦斯作为区域防突措施。

2 施工背景

86采区瓦斯地质条件复杂,受地质构造影响,局部层原始地应力大,工作面松软、破碎,穿钻孔施工后,经常出现孔内塌孔、堵孔现象,为解决上述问题,一是采取水力冲孔卸压瓦斯措施,以往采用静压水冲孔工艺,但冲孔时间长,冲孔量低,冲孔效果无法达到瓦斯抽采要求,需进一步改进冲孔工艺。二是对穿层钻孔下设护壁花管,防止穿层钻孔孔内塌孔、堵孔。

以往穿层钻孔封孔深度为18m,采取囊袋式“两堵一注”封孔注浆方式,但受底板巷岩石破碎,裂隙发育等因素影响,穿层钻孔封孔合茬后经常发现钻孔孔壁漏气现象,造成穿层钻孔抽采效果差。

底板穿层钻孔永久合茬后部分钻场初始抽采总浓度均高于30%,平均纯流量0.24m3/min。随着抽采时间的增加,一些钻孔出现有浓度无流量等异常现象,钻场总浓度下降,影响瓦斯抽采效果。为了提高抽采浓度和流量,对穿层钻孔进行处理。

由于部分穿层钻孔孔内出水,常常造成瓦斯抽采管路内积水,普通放水器不能实现自动放水功能,人工巡查放水存在工作量大,放水不及时等问题,严重影响瓦斯抽采效果,需改进放水器工艺,实现自动放水,确保瓦斯抽采效果。

3 施工工艺优化

针对86采区底板穿层钻孔施工、注浆封孔、合茬抽采等过程存在的问题,按照瓦斯抽采最大化的原则,积极优化瓦斯治理方案,因地制宜进行改革创新,大胆尝试新装备新工艺,提高瓦斯抽采效果。

3.1 创新钻冲一体高压冲孔工艺,促进瓦斯抽采最大化

针对矿井86采区瓦斯地质条件复杂、受地质构造影响、局部区域原始地应力大、松软破碎的特点,在866底抽巷穿层钻孔施工期间创新实施钻冲一体高压冲孔工艺。首先采取静压水冲孔1h,冲孔量不小于200kg/m,然后实施高压冲孔,冲孔时间不小于0.5h,冲孔量不小于500kg/m。

目前已累计施工钻冲一体钻孔100个,冲孔量350-430kg/m,平均418kg/m,钻冲一体冲孔后钻孔等效直径达0.58m-0.92m,平均0.63m。经观测对比,采取高压冲孔后,冲孔量提升50%,瓦斯抽采浓度提高30%。

3.2 应用管注式封孔工艺,做到孔封严

866底抽巷钻孔施工前期采取囊袋式“两堵一注”封孔方式,封孔深度18m。由于围岩裂隙发育及封孔段较短等因素,造成封孔质量效果差,原采用巷道喷浆、围岩注浆等措施解决封孔不严问题,但工程量大,封孔效果仍不能得到保证。为解决以上问题,采用穿层下筛管、筛管端头增加防堵管头,管注式“两堵一注”带压注浆封孔方式,增加封孔长度至37m,有效解决了以上问题,同时省去巷道喷浆及围岩注浆治理工程。根据实测数据分析,使用该封孔工艺后,钻场瓦斯总浓度和单孔瓦斯浓度提高2倍以上。

3.3 实施低流量钻孔洗孔工艺研究

经过分析,发现多数钻孔受应力作用造成孔内堵塞,为提高抽采浓度和流量,强化瓦斯治理效果,矿井对低流量穿层钻孔进行洗孔提浓增量研究,总结了一套行之有效的穿层钻孔洗孔提浓增量工艺。利用注水封孔器膨胀封住孔口,外接高压水管进行高压注水冲孔,高压水洗刷堵塞的钻孔,泄压水将粉屑带出孔外,疏通瓦斯涌出通道。通过对钻孔的洗孔处理,钻场抽采效果显著提高。经洗孔后,钻场抽采平均浓度达25%~ 35%,平均纯流量0.16~0.35m3/min,百孔纯量0.22~0.48m3/min,纯量较整改前提高8倍以上。随着时间推移,钻场抽采效果再次降低。二次洗孔處理后,钻场抽采平均浓度15%~25%,平均纯流量0.1~0.2m3/min,百孔纯量0.14~ 0.28m3/min,纯量较整改前提高5倍以上。

3.4 应用新型自动放水器,确保水放通

受8号层底板砂岩水因素影响,穿层钻孔孔内出水,造成井下抽采管路积水,如何解决抽采管路自动放水,成为了矿井瓦斯抽采“精细化”管理上的一大难题。矿井不断探索创新,研究出了新型自动放水器,该放水器通过两次负压平衡实现自动放水功能,真正意义上实现了自动放水。该放水器适用负压范围:0~-90kPa,自动放水速度:5L/min(间歇放水)。866底抽巷抽采主管路低洼处及变坡点处安装自动放水器7个,永久合茬钻场安装自动放水器22个,确保了穿层钻孔的抽采效果。同时使用过程中,对放水器的进水孔、配气阀进行优化改进,并加装除渣装置,实现了瓦斯抽采管路自动放水、除渣“二合一”,确保了瓦斯抽采效果。

4 结语

通过对底抽巷穿层钻孔瓦斯抽采提浓增量工艺的研究和优化,实施了钻冲一体高压冲孔工艺、管注式封孔工艺、低流量钻孔洗孔工艺及新型自动放水工艺,有效解决了松软、破碎及高地应力下穿层钻孔的塌孔、堵孔、漏气、积水等问题,切实提高了瓦斯抽采浓度和流量,做到了瓦斯抽采最大化,保证了瓦斯抽采效果,为松软层下最大化提高穿层钻孔预抽效果提供了一定的经验。

参考文献:

[1]袁亮.松软低透煤层群瓦斯抽采理论与技术[M].北京:中国工业出版社,2004.

[2]程远平.煤矿瓦斯防治理论与工程应用[M].徐州:中国矿业大学出版社,2010.

作者简介:

韩卫忠,河南沈丘人,工程师,2010年毕业于河南城建学院安全工程专业,主要从事瓦斯治理等方面工作。

猜你喜欢

瓦斯抽采最大化
Advantages and Disadvantages of Studying Abroad
水力割缝技术在金河煤矿瓦斯抽放中的应用
实现音乐作用最大化的研究
计算机主导的翻转课堂教学模式的探究和实践
平宝公司顺层钻孔封孔工艺研究与实践
某矿井穿层钻孔水力强化增透技术研究
松软突出煤层顺层钻孔筛管护孔高效抽采技术研究
超级最大化软件有“面子”
关于IE浏览器默认窗口大小的问题