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浅谈超低排放改造对电除尘器安全运行的影响

2020-08-15董卫东

科技创新导报 2020年17期
关键词:事件运行

摘   要:针对330MW亚临界机组超低排放的改造,采用在双室四电场静电除尘器烟道入口增加低低温省煤器,对除尘器高频电源改造及本体设备修复性检修,实现除尘器低低温运行, 高频电源为基压电源的一体化基波叠加脉冲电源技术;通过对改造前后除尘效率对比分析,达到超低排放协同治理目标,针对灰斗满仓事件,提出运行、检修控制措施,确保机组安全运行。

关键词:超低排放改造  除尘效率  事件  运行  机组安全

中图分类号:X773                                  文献标识码:A                       文章编号:1674-098X(2020)06(b)-0103-02

为了达到330MW火电机组烟尘超低排放达标要求,对静电除尘器设备进行改造,降低烟气温度,提高除尘效率;由于飞灰沉积量增加,煤质发生变化,容易造成一电场灰斗料位高;低低温省煤器[1]管磨损泄漏造成湿烟气进入除尘器本体,湿灰难以输送,极线、极板粘灰,极距变小,电晕线肥大;通过采取控制措施,保障除尘设备安全稳定运行。

1  基本情况

青铜峡铝业发电有限责任公司为两台330MW亚临界锅炉机组,锅炉型号SG—1170/17.5—M722,系上海电气股份有限公司上海锅炉厂生产。

超低改造仍采用双室四电场静电除尘器,烟道入口增加低低温省煤器,并对除尘器高频电源改造及本体设备修复性检修,实现除尘器低低温运行[2],灰斗由电加热方式改为蒸汽加热,原一、二电场国产高频电源改为进口高频电源,三、四电场改造为高频电源为基压电源的一体化基波叠加脉冲电源,同时对控制系统进行优化升级。

2  改造前后效果

2.1 改造前分析

除尘器为兰州电力修造厂设计生产,除尘效率99.6%,出口浓度小于100mg/Nm3,除尘器高、低压控制系统为大连电子研究所生产,高压控制电源GAJO2-WFb-1.4A/72kV型,整流变压器及低压控制系统为大连电子研究所配套;13年电源更换为高频电源,可控制两台机组出口烟尘排放浓度平均值小于77mg/Nm3。

2.2 改造后分析

除尘器一、二电场改造高频电源设备为瑞典夸普,三、四电场改造为以原高频电源为基压电源的一体化基波叠加脉冲电源,临界脉冲电源设备为天津净达,同时控制系统优化升级;瓷套增加热风吹扫、灰斗内衬ND钢板、电加热改为蒸汽加热系统。

低低温省煤器选用青岛达能设备,布置在除尘器前的4个水平段烟道内,每个烟道布置1台,每炉布置4台。THA设工况下将排烟温度由(A/D侧128℃,B/C侧143℃)降至95℃。

电除尘出口粉尘浓度在低温省煤器投运时不高于25mg/Nm3(标态,干基,6%O2),除尘效率不低于99.94%,在低省退出运行时不高于35mg/Nm3;除尘器本体漏风率<2.5%。

2.3 性能试验

2號机组性能试验结果:低省停运后除尘器除尘效率99.87%、投运后除尘器除尘效率99.942%;低省停运后除尘器出口烟尘浓度33.29mg/Nm3、投运后除尘器出口烟尘浓度22.77mg/Nm3;低省停运后本体漏风率2.37%、投运后本体漏风率2.31%[3]。

2.4 综合分析

改造后烟气通过降温,除尘器[4]入口烟气温度从平均135℃降至95℃,烟气量减少,比集尘面积增大,粉尘比电阻减少;通过一、二电场对大颗粒粉尘的捕集,三、四电场对PM2.5等微细粉尘收集,满足除尘效率设计要求,适应煤种变化性强,达到超低排放协同治理目标。

由于大颗粒粉尘在一、二电场被收集,所以一电场收集粉尘量会比改造前增加,输灰方式就需要进行优化调整。除尘器烟道入口安装低低温省煤器后,一旦管道磨损发生泄漏,湿烟气进入除尘器内部,造成灰斗内部积灰板结、极线肥大,产生无法输灰、严重反电晕现象,引起机组减负荷运行、停机等安全事故。

3  事件案列

3.1 事件经过

2019年3月14日2号机组负荷320MW,4台除灰空压机运行,02:40分电除尘器A侧右室一电场二次电压、二次电流升不起来,对应灰斗未发高料位,联系热控检修人员对电除尘器A侧右室一电场对应灰斗料位计进行检查,处理后料位计发高料位信号,就地仓泵落料情况正常,观察A侧一电场输灰吹扫时间较长,存在输灰不畅、吹扫压力偏高及频繁堵管现象,经运行优化调整方式,至22日电除尘器A侧一电场输灰恢复正常。

3.2 运行控制措施

(1)降低电除尘器 A侧一电场高压柜左右室二次电压,采取降压运行方式,调整电除一电场1号、2号仓泵落料时间,对仓泵落灰管进行敲打,定期手动对一电场输灰管线进行手动吹扫。

(2)检修人员对电除A侧一电场输灰管线、输灰用气、补气管、仓泵落料阀、单向阀及灰库切换阀进行排查。

3.3 事件原因分析

造成电除A侧一电场输灰系统异常的原因为3月份机组高负荷运行,煤质灰分高(平均Aad38%),灰量增大,输灰气源压力偏低,因一电场的粗灰颗粒较大,灰的流动性差,输灰吹扫时间长(每次输灰吹扫时间约5min),灰气比失去平衡,仓泵无法及时将灰斗存灰输送至灰库,形成灰斗积灰,同时受灰库背压影响,输灰过程中间歇性出现堵管现象。

3.4 防范措施

(1)机组负荷在300MW工况以上运行,注意入炉煤灰分及灰量变化情况,方式上保持一电场连续输灰及少量多送方式,输灰最大等待时间不超过30s运行,提高气源输灰压力,保持在0.4~0.5MPa运行, 或启动备用空压机。

(2)输灰系统运行[5]中,人员监视电除尘灰斗料位变化情况,密切注意飞灰输送状况,查看输灰曲线变化情况,发现异常及时分析,查找原因。

(3)加强电除高压参数的监视,对高压柜二次电压、电流波动较大,无法升起及电场闪络频繁时,降低该电场高压柜二次电压,调整输灰方式为连续运行,同时检查对应灰斗料位情况,发现异常时及时处理。

(4)严密监视输灰曲线随压力、时间的变化情况,发现吹扫时间过长,及时排查分析,对该电场输灰管线进行手动吹扫,每班定期对仓泵落灰进行敲打、反吹。

(5)加强除灰空压机检查,对用气进行定期排污。

(6)加强运行人员培训,提高对异常现象分析判断能力,严格执行技术措施。

4  结语

机组通过超低排放后,烟尘排放能够满足小于10mg/Nm3环保要求,改造工艺达到设计要求,有进一步降低的余量。为确保安全稳定运行,还应注意以下问题:

(1)接近满负荷运行,关注入炉煤灰分及热值变化,运行人员对各运行参数监视到位,灰量增大、输灰曲线长时间异常时,调整输灰方式。

(2)检修人员加强电除尘器料位计、加热、振打装置、高频电源设备维护工作。

(3)保证空压机可靠运行,做到设备有备用、用气有余量。

(4)重点关注低温省煤器是否存在磨损泄漏,做好泄漏管道所在模塊隔离措施,防止发生湿灰进入除尘器内部。

(5)机组停机检修[6],检查低低温省煤器烟气流场、管道防磨情况;对除尘器本体内部灰斗、极线、极板粘灰进行清理。

参考文献

[1] 赵海宝,黄俊.低低温电除尘器[M].北京:化学工业出版社,2018.

[2] 崔占龙,龙辉,龙正伟.低低温高效烟气处理技术特点及其在中国的应用前景[J].上海.动力工程学报,2012(2):32.

[3] 中华人民国家标准化管理委员会.GB/T13931-2017,电除尘器性能测试方法[S].2017.

[4] 国电太原第一热电厂.除灰除尘系统和设备[M].北京:中国电力出版社,2008.

[5] 中华人民国家标准化管理委员会.DL/T895-2018,除灰除渣系统运行导则[S].北京.2018.

[6] 中华人民共和国发展与改革委员会.DL/T461-2004,燃煤电厂电除尘器运行维护导则[S].北京.2004.

作者简介:董卫东(1970—),男,山西大同人,本科,工程师,研究方向:火力发电厂锅炉及灰硫工作等。

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