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增压机启动引起的故障及改进措施

2020-07-13黄震宇倪宏伟郭正奎

中国设备工程 2020年13期
关键词:空分补气空压机

黄震宇,倪宏伟,郭正奎

(四川空分集团工程有限公司,四川 简阳 641400)

某煤化工空分装置采用汽轮机驱动一拖二(空压机和增压机),因电力检修停车2天,启动后发现主换热器温差很大,之后每启动一次就会恶化一次。根据现场运行反馈情况进行了仔细分析,确定了是由于增压机启动过程中引起的故障。

1 现场情况分析

用户原流程设计如图1所示,根据用户现场反馈的信息,启动模式可能为沿用以前逐步升压方式,很有可能造成湿空气进入到压力空气通道。据运行主管介绍,汽轮机驱动一拖二(空压机和增压机),增压机入口现场加装了启动辅助充压管线,即从空压机二级出口接了一根DN150的管道到增压机入口,增压机设置有放空管线。图中粗线部分为原流程设计现场增加的DN150充气管线。

该项目空分装置原启动顺序是:(1)启动前增压机补气阀全开。(2)汽轮机启动(冷态2h)。(3)空压机压力提升(0.5h),启动预冷系统(0.7h)。(4)纯化系统打开冲压阀充压(0.3h),纯化系统正常后(0.7min)。(5)开启增压机导气补气阀加负荷(0.5h),然后增压机吹扫露点(2.5h+)。按照此启动顺序,整体启动时间约7+小时。

2 故障原因分析

综合该套空分装置的流程组织及设备配置等综合情况,初步认定有如下几方面的原因可能造成该故障现象。

(1)切换阀使用年代久远,切换阀密封不严泄漏,导致纯化器充压时间过长。

(2)空气通道因湿空气进入导致堵塞。湿空气经启动管线,增压机入口DN700阀门,空气进冷箱DN600阀门,进入到主换热器压力空气通道。这两只阀是大口径蝶阀,很可能密封不严,有内漏。查阅DCS趋势图,发现主换空气通道阻力比过去大,用户自行尝试对压力空气通道加温无效。

(3)启动方式不当。空压机、空冷塔、吸附器分步充压,有切换阀的分割。切换阀又是开关阀,在倒换过程中存在压差控制不好,有对吸附器床层造成冲击的危险。需要考虑补气,手动补气控制比较复杂,有可能导致吸附器空气出口切换阀出现过大压差。采用湿空气补气具有更大的风险。首先没有经过纯化器净化的湿空气会残留在管路及增压机冷却器内,其次湿空气置换需要时间,最后湿空气可能由于阀门内漏进入冷箱。原启动方式泄漏路线图如图2。

图2 原启动方式泄漏路线

3 改进措施

经大致了解流程后,建议更改启动方式,增压机空气启动辅助管线,务必将原增压机补气阀关闭或加盲板隔离,主要是担心水汽腐蚀启动管路阀门。冷箱前空冷塔、吸附器、增压机整体升压,不用考虑增压机补气。改进后启动流程见图3,整个开车启动过程约3.5-4h,安全,快捷。节省了增压机吹扫露点的时间,原启动方式至少要2个多小时,现在压力正常后,分析就合格。同时预冷、纯化在空压机提升压力过程中开车,纯化系统也是提前进行了充压,节约了1h左右。

3.1 增压机应该不用补气

图3 改进后启动方式

汽轮机启动慢,切换阀口径很大,从空压机入口到增压机入口阻力不大,主要是止回阀的顶开阻力;增压机有密封气,不会因那么小的负压而导致设备失效,也不可能油气进去,如同氮压机、氧气机启动均会存在风险,事实上并没有。启动时转速慢,增压机低转速下负载很小,更谈不上引起喘振,冲动的瞬间,极低的负压也不会造成管道、设备的损害。特意咨询沈鼓技术专家,确认增压机只要有密封气,不会导致油泄漏到工艺管道。多次向运行主管解析了详细理由,他们咨询了某些新上的装置,可以不充压启动增压机。

3.2 改进启动方式

具体启动方式如下:(1)启动前增压机补气阀全关空压机手动放空阀关1/2,打开分子筛充压阀、全开增压机入口阀,全关增压机各放空阀、各冷却器吹扫导淋;(2)汽轮机启动(冷态2h);(3)空压机升压(0.5h)升压至0.35MPa启动预冷系统;(4)预冷系统启动后纯化系统建立污氮气循环。(5)压力提升后,增压机加负荷,然后现场做吹扫露点(0.5h)。

4 结语

该项目空分装置采用汽轮机驱动,按照原分步充压方式启动,耗费时间长,耗能,耽搁供气时间,易造成主换热器通道堵塞,风险较大。采用整体升压方式启动,无需充气,安全、快捷,只要保证没有大气量的取出,即使少量泄漏,也没有影响。因后端空气经过了分子筛纯化器处理,质量能得到保证,实际上,只要主冷没有液体,可以连通空分下塔整体升压。关于空压机止回阀,了解了3种不同型号的都可以这样开车,没有什么不利影响。本项目装置大加温后,按照提出的改进方案,空分装置一次启动成功,查看主换热器压力趋势图看不出有明显的压差变化,解决了主换热器通道的堵塞风险,既安全又快捷。

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