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锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑优化浅析

2023-01-03刘家胜

中氮肥 2022年1期
关键词:空分跳车管网

刘家胜

(荆门盈德气体有限公司,湖北 荆门 448000)

0 引 言

荆门盈德气体有限公司(简称荆门盈德)煤化工项目产能为300kt/a合成氨、500kt/a甲醇及60000m3/h氢气,配套3台150t/h的9.8 MPa蒸汽锅炉(分别称作锅炉A、锅炉B、锅炉C)、2套60000m3/h汽拖空分装置(分别称作1700空分装置、1800空分装置)、4台有效气(CO+H2)产量100000m3/h的水煤浆水冷壁清华炉(三开一备),以及耐硫变换系统、低温甲醇洗系统、液氮洗系统、氨合成系统、甲醇合成及精馏系统、PSA制氢系统等。本项目于2019年8月底全线贯通,投入正常生产。

荆门盈德锅炉运行模式为两开一备,空分装置运行模式为两开无备(2套空分装置各配套1台汽轮机,汽轮机同时拖动空压机与增压机,汽轮机所用蒸汽产自9.8MPa蒸汽锅炉,富余的9.8MPa蒸汽经减温减压后补入3.82MPa蒸汽管网)。9.8MPa蒸汽管网设有1台高压蒸汽放空阀(HV1001),HV1001全开(HV1001为FO型,断电时HV1001全开)放空量为1台锅炉的产汽量150t/h。锅炉与空分装置及蒸汽放空阀三者之间的联锁逻辑关系比较复杂,设计院最初设计的联锁逻辑为:锅炉为两开一备,运行中的1台锅炉跳车空分装置无联锁动作,运行中的2台锅炉跳车则2套运行空分装置全停;2套空分装置任意停1套则HV1001全开;2套空分装置全停则2台锅炉全停。

1 联锁逻辑第一次修改

1.1 问题分析

锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑第一次修改是在2019年5月。2019年5月空分装置临近开车,发现设计院设计的联锁逻辑存在如下问题。

(1)锅炉两开一备,单台锅炉产汽量150t/h,空分装置2台汽轮机,单台汽轮机耗汽量122t/h,按照最初设计的联锁逻辑,1台锅炉跳车空分装置无联锁动作,单台锅炉是无法满足2套空分装置同时运行需求的,而空分装置汽轮机停车条件比较苛刻,汽轮机转速降至额定转速的96%(即4827r/min,额定转速为5028r/min)延时10s触发汽轮机停车,如此一来势必会造成2套空分装置跳车,空分装置操作员此时只能迫停1台汽轮机,即此时工艺上要求迫停1台汽轮机而保另一台汽轮机正常运行,以维持1套空分装置运行;同时,根据设计院最初的设计,停1套空分装置高压蒸汽放空阀(HV1001)联锁全开,会导致9.8MPa蒸汽管网压力迅速下降,后果依然是2套空分装置跳车。

(2)锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑设计为2套空分装置全停则2台锅炉全停,而此时通常需要的是保留1台锅炉运行以迅速恢复生产。

1.2 解决办法

2台锅炉+2套空分装置运行模式下,1台锅炉跳车时,联锁停车信号送空分装置,选择1700空分装置或1800空分装置联锁停车(1700空分装置和1800空分装置设置“投入”和“切除”按钮,1700空分装置和1800空分装置此时只能投入1套联锁);换言之,1台锅炉跳车造成的空压机跳车HV1001不能打开,而其他原因造成的空压机跳车HV1001仍旧联锁打开。

3台锅炉两开一备,停1台运行锅炉实际上按照锅炉运行三选二即为锅炉原因跳车,联锁动作后触发空分装置跳车,此时通过一个触发器(SR101)使其输出为“1”,与空分装置其他跳车条件一起经过或门 (OR),来控制电磁阀(HV1001)SR101输出为“1”,使HV1001仍旧得电,HV1001不打开;当2台锅炉运行时,SR101输出为“0”,此时空分装置跳车触发即非锅炉原因,经过或门(OR),HV1001失电,HV1001打开。

对于2套空分装置全停则2台运行锅炉全停的联锁,修改为2台运行锅炉只有1台运行锅炉投用此联锁,2台运行锅炉中有1台锅炉联锁跳车时,可以实现2套空分装置全停但保留1台锅炉运行。

2 联锁逻辑第二次修改

2.1 问题分析

锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑第二次修改是在2019年8月。锅炉投运初期,由于操作经验不足等,其运行状况较差,需要3台锅炉全开才能够满足2套空分装置运行及全厂蒸汽管网所需。2019年8月16日锅炉C跳车,因当时是3台锅炉运行,跳停1台,没有触发任何联锁,但由于锅炉运行状况不好,不能满足2套空分装置运行及全厂蒸汽管网所需,当时操作工想降负荷或卸载1700空分装置(卸载空分装置,意指汽轮机仍在运转,但空压机和增压机的回流阀、放空阀均已经全开了,此时没有产品产出了,汽轮机耗蒸汽也少了)来保生产,但是锅炉C跳车3min后,1700空分装置还是因汽轮机转速低跳车,1700空分装置跳车后,联锁触发蒸汽放空阀(HV1001)打开,进而拖垮了蒸汽管网压力,导致2套空分装置跳车,由此造成整个生产系统停车。当1700空分装置因汽轮机转速低联锁跳车而造成HV1001打开时,操作工也想赶紧将HV1001关闭,迅速保住蒸汽管网压力,但因具体操作比较麻烦,需经历调出联锁画面、解除联锁、复位电磁阀(HV1001)、调出HIC1001(HIC1001为对应HV1001的手操器,在DCS界面上操作)操作面板、改为手动模式、手动操作调整阀门等步骤而延误了处理时间。

2.2 解决办法

3台锅炉运行为非常态,以后锅炉炉况调整好了仍会恢复为两开一备,对于两开一备,所有的联锁也都是运行正常的,关键就是1套空分装置自身联锁跳车造成蒸汽放空阀(HV1001)全开后,HV1001复位等比较麻烦。于是,修改为当1套空分装置跳车发出脉冲信号触发电磁阀(HV1001)断电而全开,增加HV1001联锁自复位功能——当蒸汽管网压力(PZT-1002)降至9.0MPa时,HV1001自动得电复位,并按照蒸汽放空量100t/h核算,复位预设HIC1001开度为56%,此时HV1001已具备手动操作条件。对于已跳车的那一套空分装置,事后必须进行对HV1001跳车联锁旁路操作,防止再次发出跳车信号。

实际上在其后的运行中,还存在一个特殊的时期——当锅炉倒炉的时候,2台锅炉正常运行+1台锅炉点火升温升压,待备用锅炉运行正常后,再停下在运的1台锅炉,恢复为两开一备状态,此倒炉过程大约耗时6~7h。由于疏忽了这个问题,对这个正常倒炉过程的预案没有引起重视,2020年10月3日锅炉倒炉时,在运的2台锅炉跳停了1台,而处于点火升温升压状态的锅炉还没有产出蒸汽,当时表象为3台运行锅炉跳了1台,生产系统运行2台锅炉停1套空分装置且HV1001不动作,但此时蒸汽供应已经严重不足,操作工赶紧紧停1700空分装置,而此时HV1001打开,又导致蒸汽管网被拖垮,1800空分装置也迫停了,即2套空分装置全停,由此造成整个生产系统停车。后经研究分析,决定对于锅炉倒炉的这特殊的6~7h,制定好倒炉预案,锅炉和空分装置操作员时刻盯住屏幕,如果出现上述情况,等HV1001联锁复位后将HIC1001及时关到零位,保住蒸汽管网压力,如此可保住1套空分装置正常运行。

3 联锁逻辑第三次修改

3.1 问题分析

锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑第三次修改是在2020年4月。2020年3月份受新冠疫情影响,原料煤和燃料煤供应不足、产品销售不畅,当时系统维持低负荷运行,即2台锅炉(锅炉A、锅炉C) +1套空分装置运行模式;2020年3月9日因锅炉A跳车造成1700空分装置跳车,同时由于1800空分装置本就处于停车状态,导致触发空分装置全停停1台锅炉联锁,而当时联锁正好挂在锅炉C,造成锅炉C跳车,即造成整个锅炉系统全停,而实际上生产中是希望保留1台锅炉运行以迅速恢复生产的。当时有人提议,将空分装置全停停1台锅炉联锁改为空分装置全停且蒸汽管网压力高于10.1MPa时1台锅炉联锁,但笔者认为此举恐存在以下不足。

(1)2台锅炉+1套空分装置运行模式下,当空分装置跳车时,蒸汽放空阀(HV1001)打开,因此时2台锅炉负荷低而HV1001打开,正常情况下蒸汽管网压力根本达不到10.1MPa,换言之,空分装置全停且蒸汽管网压力高于10.1 MPa时1台锅炉联锁这一逻辑修改不起作用。

(2)2台锅炉+2套空分装置运行模式下,当2套空分装置全停时,1套空分装置的蒸汽通过HV1001放空,且要等到蒸汽管网压力升到10.1MPa才动作停1台锅炉,这里存在一个信号滞后的问题,并且锅炉停车的瞬间还会继续产蒸汽,势必造成蒸汽管网超压,远不如空分装置全停停1台锅炉联锁来得迅速、安全、可靠。

3.2 解决办法

原来这个联锁设计是针对2台锅炉+2套空分装置的运行模式,当2套空分装置全停的时候,1套空分装置的蒸汽通过HV1001放空,另外再通过空分装置全停联锁停1台锅炉,使蒸汽能够得到平衡,这样动作非常迅速,并可保证还有1台锅炉在运,这个联锁逻辑是没有问题的,但在2台锅炉+1套空分装置运行模式下,就会出现2020年3月9日这种情况。

针对2台锅炉+1套空分装置的运行模式,笔者建议将空分装置全停停1台锅炉的联锁旁路,如此就可避免2020年3月9日的那种情况发生,原因如下:①2台锅炉+1套空分装置运行模式下,1台锅炉跳车,空分装置因蒸汽供应问题自然停车,而由于空分装置全停停1台锅炉联锁被旁路,因此剩下的这台锅炉就还能继续运行;②2台锅炉+1套空分装置运行模式下,如果是由于空分装置自身原因跳车,HV1001打开,放空的蒸汽量正好也是1套空分装置运行所需的蒸汽量,此时2台锅炉仍处于运行状态,蒸汽量也是平衡的,具体操作可根据当时的生产情况保留2台锅炉运行或保留1台锅炉运行。

3.3 优化完善措施

以上联锁逻辑修改从理论分析角度而言是没有问题的,对于空分装置全停停1台锅炉联锁,为保留停车后有1台锅炉在运,可采取1套空分装置运行的时候不挂此联锁、2套空分装置全开的时候才挂此联锁的方式,由操作工来进行选择和操作。但后来笔者仔细分析,认为还存在以下不足:①操作工有时候可能会忘记挂此联锁或是忘记摘除此联锁;②当2套空分装置运行,突然停1套空分装置的时候,此时可能就保留1套空分装置运行或是马上准备开停下的那套空分装置,有时候操作工不好判断是立刻摘除此联锁还是继续挂此联锁。

后来通过深入分析与研究,决定对此联锁进行如下完善:当只有1台锅炉运行的时候(信号取自锅炉运行三选二联锁取反,当锅炉运行三选二联锁动作即输出跳车信号为“0”,而将其取反则为“1”,代表此时锅炉最多为1台运行了,利用这个信号来旁路空分装置全停停1台锅炉联锁),即使此台锅炉挂了空分装置全停停1台锅炉联锁也不会跳车,只有当2台及以上锅炉运行的时候,空分装置全停停1台锅炉联锁才动作。如此一来,可以一直将需挂联锁的那台锅炉一直挂着,不论是2台锅炉+2套空分装置运行模式、2台锅炉+1套空分装置运行模式、1台锅炉+1套空分装置运行模式,联锁都可以一直挂着;当只剩下1台锅炉运行的时候,系统会自动将空分装置全停停1台锅炉联锁旁路,不过锅炉自身的联锁没有被旁路,压力、流量、风机运行等联锁还是起作用的。

对于2020年3月9日的那种生产模式,即2台锅炉+1套空分装置运行工况,1台锅炉(锅炉A)跳车造成在运的1700空分装置跳车(当时1800空分装置本就处于停车状态,相当于触发了2套空分装置全停停1台锅炉联锁),此时只有1台锅炉(锅炉C)运行,若空分装置全停停1台锅炉联锁被旁路,此时不论剩下的那台锅炉(锅炉C)是否挂着此联锁均可维持运行,由此即可避免出现2020年3月9日那种锅炉全停的局面。

4 结束语

荆门盈德锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑,从设计之初就开始讨论并成型,运行实践中发现问题并进行了三次修改才得以完善,使其更能应对各种非正常生产情况。目前的应用情况表明,锅炉与空分装置及蒸汽放空阀的联锁逻辑设置非常安全可靠。在锅炉与空分装置及蒸汽放空阀联锁逻辑的修改与完善过程中,笔者认识到,系统间的联锁设置一定要考虑周全,若联锁设置不当,有时可能会造成巨大的安全隐患与经济损失,甚至还不如系统之间不设联锁、而是系统之间各自为政或完全靠人员操作会更好,但只要系统之间的联锁设置得当,将大大提高整个生产系统的安全性与运行效能。

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