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蒸汽冷凝液中氯离子含量高的排查与治理

2020-05-15翟建伟

化工设计通讯 2020年3期
关键词:汽包闪蒸高调

翟建伟,刘 平

(海洋石油富岛股份有限公司,海南东方 572600)

不锈钢按组织状态分为马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢,因为钢中铬原子数量大于12.5%,钢中单相组织高可使钢的电极电位发生突变,由负电位升到正电位,阻止电化学腐蚀,耐腐蚀性能好。不锈钢在氯离子含量大于25×10-6环境下,就会发生应力腐蚀、孔蚀、晶间腐蚀。高浓度氯离子含量环境下,不锈钢在含有氧的氯离子的腐蚀介质环境产生应力腐蚀,应力腐蚀失效率所占比高达45%左右。随着溶液中Cl-浓度的增加,不锈钢钝化区的宽度变窄,钝化膜的破裂电位变负,说明Cl-浓度对拉应力状态下不锈钢的腐蚀产生了显著的影响。氯离子含量较高的条件下,不锈钢的抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀及腐蚀疲劳性能降低,容易发生晶间应力腐蚀和点蚀,进而发生应力腐蚀开裂。对于奥氏体不锈钢在氯离子环境下的腐蚀,含量要小于25×10-6,否则就会发生应力腐蚀、孔蚀、晶间腐蚀。但是在生产应用中,不能完全避免有氯离子含量的情况下再使用奥氏体不锈钢,因此控制蒸汽冷凝液中氯离子含量可降低不锈钢的腐蚀,延长设备使用寿命。

1 富岛2700t/d尿素装置蒸汽冷凝中氯离子现状

尿素装置蒸汽使用合成氨装置送来的4.5MPa 高压蒸汽先进入二氧化碳压缩机透平做功,抽出蒸汽供汽提塔使用,冷凝液进入中压汽包闪蒸成中压蒸汽,中压汽包中的冷凝液进入低压汽包,闪蒸成低压蒸汽。冷凝液系统分为中压蒸汽冷凝液和低压蒸汽冷凝液,最终都在冷凝液总管汇合,进入蒸汽冷凝液槽303F 中,气相进入闪蒸蒸汽冷凝器318C 冷凝,冷凝液回到303F 中,318C 未冷凝的气相直接放入大气。303F 冷凝液槽为常压储槽顶部带有水封,通过冷凝液泵317J/A 升压后送往尿素各系统做冲洗水使用,部分送公用工程回收处理。

正常情况蒸汽系统不含氯离子,但实际使用过程发现,蒸汽冷凝液样品分析中含有少量氯离子。每月对蒸汽冷凝液系统各取样点分析一次,2016年至2017年低压蒸汽冷凝液泵321J/A 取样平均值达到0.15mg/L(如图1),因此需要降低或消除蒸汽冷凝液系统中氯离子含量,防止氯离子在尿素不锈钢高压设备长时间积累形成腐蚀。

图1 低压蒸汽冷凝液(321J/A)分析统计表

2 氯离子含量高原因分析与查找

1)合成蒸汽系统带入,造成尿素蒸汽冷凝液系统中氯离子含量升高。因尿素使用的高压蒸汽108t/h 全部来自合成装置,当设备出现泄漏或使用中蒸汽系统添加药剂不当,造成蒸汽系统受污染氯离子含量升高,尿素蒸汽冷凝液系统氯离子含量相应升高。因每月对蒸汽冷凝液系统各取样点分析,对比高压蒸汽饱和器分析结果(如图2),大部分都未检测出氯离子,少数上涨未发现异常升高现象,排除合成蒸汽带入氯离子原因。

图2 高压蒸汽冷凝液分析统计表

2)外部水进入蒸汽冷凝液槽303F,导致尿素蒸汽冷凝液系统中氯离子含量升高。正常生产蒸汽冷凝液通过317J 将303F 中蒸汽冷凝液送入装置各冲洗水点,泵出口压力均高于用户压力,工艺介质和外部水不能进入蒸汽冷凝液管线和工艺中,即使工艺介质倒入蒸汽冷凝液系统,在线电导会立即上涨,不应为氯离子含量上涨。蒸汽冷凝液槽303F 为常压储槽,外部介质能够进入303F 中,经排查顶部水封盖处在下雨或台风季,雨水可以通过水封盖处进入303F 内部,使氯离子含量升高,这种情况次数很少,能进入的量更少,虽会影响但不是主要原因。

3)闪蒸蒸汽冷凝液器318C 泄漏或过度冷凝,会造成冷凝液系统氯离子含量升高。2006年检修发现闪蒸蒸汽冷凝液器列管腐蚀破裂,循环水进入蒸汽冷凝液系统。2007年设备整体换新更换为不锈钢设备,2017 年检修检查设备完好无泄漏现象。循环水温度低冷凝效果好时,闪蒸蒸汽冷凝液器318C 内部形成负压,排气管线将大量空气吸入到设备内,因沿海空气温度和盐分含量高,会造成蒸汽冷凝液系统氯离子含量升高。

4)高调压调温水换热器319C 内漏,影响蒸汽冷凝液系统氯离子含量。中压蒸汽作为高压调温水补水与高调水管线联通,高调水温度由319C 循环水换热器带走,正常生产高调水压力为1.1MPa,比循环水压力高,319C 换热器板片泄漏时,高调水能进入循环水中而循环水不能进入高调水中。系统停车时高调水泵停运,高调水压力会出现比循环水低,此时循环水会进入高调水系统,循环水中氯离子会造成蒸汽冷凝液系统污染。

5)低压汽包冷凝液循环水泵321J/A 机封水换热器泄漏,影响蒸汽冷凝液系统氯离子含量。

低压汽包冷凝液循环水泵321J/A 正常为一开一备用,机封水通过循环水换热降低机封水温度,备用泵正常入口压力为0.32MPa,低于循环水压力0.4MPa,循环水换热器列管出现泄漏时,循环水会进入到低压汽包冷凝液中,造成蒸汽冷凝液系统氯离子含量升高。

6)蒸汽冷凝液输送泵317J/A 机封水换热器泄漏,影响蒸汽冷凝液系统氯离子含量。因蒸汽冷凝液槽303F 为常压,317J/A 正常一台备用,机封换热器循环水压力高于泵入口压力,当换热器列管泄漏时,循环水中氯离子会进入蒸汽冷凝液中,造成蒸汽冷凝液系统氯离子含量升高。

7)分析取样误差造成氯离子含量升高。高温蒸汽冷凝液取样都需要降温,取样前蒸汽冷凝液通过循环水换热器冷却,循环水冷却器如出现泄漏会造成分析中氯离子含量升高。为减少污水排放量,取样点正常排放量很小,部分铁锈沉淀在冷却器底部,取样时未彻底排放干净,影响分析数据正常性。

3 措施与整改

1)闪蒸蒸汽冷凝器318C 尾气排放管线改造,减少空气中氯离子进入蒸汽冷凝液系统。2018年3月检修,闪蒸蒸汽冷凝液器318C 排气管线增加氮气密封改造,正常生产通入一定量氮气作为尾气排放管密封气,设备内部正压时蒸汽和氮气排出设备,当形成负压时氮气被抽入设备内部,减少空气进入量,防止空气中氯离子被带入蒸汽冷凝液系统。

2)高调压调温水换热器319C 内漏更换板片。2018年3月检修319C 板式换热器拆卸检查,发现高调水进换热器高温区域处,多个板片穿孔泄漏。这种情况在系统停车高调水泵停运时,循环水会大量进入高调水系统,开车前未对高调水排放,造成循环水进入蒸汽冷凝液系统中,引起蒸汽冷凝液系统中氯离子含量升高。检修将所有板片全部换新,恢复设备性能。

3)蒸汽冷凝液输送泵317J/A 机封水换热器泄漏修复。排查过程发现蒸汽冷凝液输送泵317J 机封水换热器列管有砂眼,泵在备用情况下,循环水可能进入到蒸汽冷凝液系统中,循环水中氯离子通过泵输送到系统各冲洗水点和低压汽包补水,使低压汽包冷凝液和蒸汽系统冷凝液系统污染,氯离子含量升高。

4 整改后效果

对蒸汽冷凝液系统氯离子含量高排查,发现循环水换热器长时间使用易出现泄漏,使含氯量较高的循环水进入蒸汽冷凝液系统,造成蒸汽冷凝液系统氯离子含量偏高。大修对相关设备检查和修复后,蒸汽冷凝液中氯离子含量明显降低,达到未检测出(如图3)。

图3 低压蒸汽冷凝液(321J/A)分析统计表

5 结束语

通过对装置蒸汽冷凝液氯离子含量高现象进行分析,排查出造成氯离子含量升高的原因,及时对设备进行修复处理,蒸汽冷凝液系统氯离子含量明显下降,恢复到正常指标。应加强蒸汽冷凝液水指标分析管控,出现异常及时排查,降低氯离子对高压设备的腐蚀,延长设备使用周期。

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