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氨输送泵机械密封泄漏的原因及改进措施

2020-03-04姬岛州

化工设计通讯 2020年1期
关键词:动环轴套密封圈

姬岛州,宁 静

(中海石油化学有限公司,海南东方 572600)

1 概述

中海石油化学股份有限公司二期合成装置氨输送泵(2101J),结构为立式9级叶轮泵,A/B泵配置,由电机驱动;泵的轴总长约6m,叶轮在泵的下端,形成悬臂梁的不稳定结构,泵的轴端密封采用国内某公司制造的机械密封,为弹簧式两级串联结构,一级密封在内侧,采用输送介质回流冷却密封;二级密封在外侧,采用甲醇冷却密封,甲醇来自外置高位贮槽。氨输送泵的主要作用是把来自氨罐(2201A/B)的常压液氨(-33℃)经氨输送泵提压至2.78MPa,输送至氨预热器。该泵的详细参数如表1所示。

表1 氨输送泵详细参数

2 氨输送泵运行及检修情况

该泵自原装机械密封国产化以来,一直运行不稳,机械密封泄漏故障较为频繁,检修频率较高,近两年尤为严重。据统计,该泵在2017年5月至2018年5月总共检修7次,均为机械密封泄漏故障。由于氨输送泵并非常开设备,在需要降低氨罐液位或提高尿素装置负荷情况下才运行该泵,平均每月开停车两次,运行总时长约200h,平均每套机封运行不足400h就发生泄漏,因此如何解决氨输送泵的频繁泄漏,成为生产中亟待解决的问题。

3 机械密封泄漏原因分析

3.1 静环密封圈结构及材质选用不当

经过多次对机械密封的故障拆检,发现静环密封圈损坏严重,原密封圈为包覆型,包覆材料为聚四氟乙烯,内部O形圈为丁晴橡胶。由于密封圈包覆层太硬,弹性比较差,包覆层和内部的橡胶存在间隙,在安装时过压容易变形,且易压扁或安装不到位;在过压情况下容易损坏包覆层,导致密封失效;在低温情况下,受压的包覆材料更易老化破裂,破裂后内部丁晴橡胶密封圈将直接被腐蚀,最终引起泄漏。

3.2 静环强度差,不耐磨、易碎

原静环材质为石墨+硬质合金(钛材),镶装式结构,该材质有良好的润滑性能,摩擦系数较低,耐磨性好,但是强度低、弹性模量变量小,再加上镶装式结构,输送冷氨介质时温度较低,容易发生变形脆裂。

3.3 轴套轴向位移

氨输送泵停机运行时检查,发现机械密封轴套有向下位移,约1.5mm,轴套向下位移后,一级密封压缩量随之减小,二级密封压缩量增大,最终导致一级泄漏。

3.4 机械密封端面比压过大

氨输送泵在运行周期较短的情况下,动静摩擦副也出现不同程度磨损,动环表面产生轻微的沟槽,静环座内侧也附着许多从静环上磨损下来的粉末。

从机械密封拆解来看,密封端面磨损主要是由于干摩擦所造成。经分析,由于机械密封端面比压过大,在运行中,端面产生的热量较高,而液氨在常压下沸点较低,动静环在运行中端面所产生的液膜在高温下发生汽化,摩擦副由液膜摩擦转变为干摩擦,致使密封磨损而造成泄漏。

3.5 机械密封一级密封结构不合理

原机械密封一级密封为多弹簧式结构,辅助密封为动环内的密封圈,该密封圈不但要起到动环与轴的密封作用,还要求必须有较好的浮动性,而这两者间又存在矛盾共存关系,如果密封圈与轴套贴合太紧,动环浮动性就要降低,如果贴合不紧,则容易泄漏。此外密封圈在低温下又容易降低弹性,影响使用性能。

3.6 机械装配不良,氨输送泵操作运行不正确

氨输送泵机械密封为弹簧式两级串联结构,结构较为复杂,在安装过程中容易造成装配不良;各零部件容易受到损坏,摩擦副端面受到擦伤,辅助密封圈受到损伤等,这些装配问题最终会导致安装密封效果大大降低,失去密封作用。

由于氨输送泵温度较低,主轴及机械密封静环座裸漏在外侧,极易结冰冷冻,在运行该泵时需要对该泵进行解冻;另外,该泵一级密封采用外置甲醇密封,甲醇罐的压力及液位偏低时,一级密封也容易泄漏。

4 改进措施

1)将原静环密封材料整体改为乙丙橡胶,乙丙橡胶有良好的耐氨腐蚀性能,冲击弹性和低温性能也较好。

2)采用碳化硅硬质合金做机械密封静环端面材质,碳化硅属于工程陶瓷,化学稳定性很好,适用于强腐蚀介质,而且导热系数高、膨胀系数小、在低温下性能波动不大、耐磨性能好。经与机械密封厂家沟通,将氨输送泵一级机械密封静环材质由石墨改为碳化硅整体式结构,以增加静环端面耐磨性。

3)原轴套锁紧螺钉一共有6颗,其中3颗锁紧轴,3颗锁紧轴套,由于轴的锁紧力不足,导致轴套移位;将锁紧环上再增加3颗锁轴螺钉,增大锁紧力,改进后运行未发现轴向位移,效果良好。

4)为适应运行工况,结合该泵的具体条件,采取了2种措施来降低密封的端面比压。①降低弹簧比压,改变弹簧形式为波纹管式。②根据石油大学流体动密封研究室的实验,在密封面上开圆弧槽可显著提高液膜的承载能力,增加密封稳定性[1]。经与密封厂家沟通,仅在机械密封的石墨动环表面上加工了12个半圆形凹槽,增加凹槽后增强了端面液膜的承载能力,降低了端面比压,并使密封的润滑性能得到了改善,降低了摩擦副的摩擦因数,减少了端面的摩擦热及由温度升高引起的端面汽化现象,避免了干摩擦的出现。

5)将原机械密封一级密封改为焊接金属波纹管结构,该结构中将辅助密封圈的滑动结构改为静密封结构,不仅消除了一个动密封点,同时消除了动环辅助密封圈所产生的迟滞,为波纹管提供浮动性[2]。这样既保证了动环的追随性,又没有辅助密封圈限制,密封压力又更加均匀。

6)严把质量安装关;机械密封的使用寿命与安装质量密切相关,机械密封装配过程中,不仅需要肉眼观察,同时使用游标卡尺及深度尺对动静环的安装位置进行测量找正,要求偏差在0.1mm以内,对各零部件安装时擦拭吹扫干净,保证清洁度,对机械密封压缩量严格控制在总压缩量的60%,对安装步骤严格按照要求进行;同时还要定期对检修人员的技术培训,从技术上提供有效保证。

在操作运行该泵时,严格按照工艺操作规程,实施岗位责任制,按时巡检,精心操作,确保安全正常运行。

5 结束语

针对泵氨输送泵机械密封的泄漏故障,对氨输送泵机械密封一级密封进行多次改造工作,从材料、结构、设计等方面解决了一系列问题,最终彻底解决泄漏问题,改造至今,氨输送泵已经正常运行超过12个月,基本实现无泄漏,实践证明,氨输送泵使用波纹管机械密封是成功的。可以达到长周期运行,减少了故障停车造成的损失,降低了设备检修费用,最终达到运行要求。

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