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利用“冷分解—正浮选”法生产高品位氯化钾的生产优化探讨

2020-02-20包积福赵积龙梁玉平韩文萍

盐科学与化工 2020年1期
关键词:滤饼母液原矿

包积福,赵积龙,2,3,梁玉平,2,3,韩文萍

(1.青海盐湖工业股份有限公司,青海 格尔木 816099;2.国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心,青海 格尔木 816099;3.青海省盐湖资源综合利用重点实验室,青海 格尔木 816099)

1 冷分解—正浮选法工艺简介

原矿经加矿装置通过皮带进入分解机;原矿在分解机中和淡水、精钾母液在搅拌的作用下充分混合并分解,将光卤石矿中固相氯化镁最大限度地转为液相,得到的固相为人造钾石盐的分解料浆;分解料浆在调和槽与盐酸十八胺(捕收剂)、2#油(起泡剂)等浮选药剂混合均匀后进入浮选装置,通过浮选作业将人造钾石盐中氯化钾与氯化钠初步分离,氯化钾(夹带部分氯化钠)以泡沫形式处于浮选机表层被刮出,氯化钠(包含部分未被浮选起的氯化钾)则随着浮选机底流排出系统;泡沫形式氯化钾经带机脱去夹带母液,即为粗钾滤饼;粗钾滤饼进入再浆洗涤槽与淡水在搅拌的作用下成为料浆,在该过程中粗钾滤饼夹带的大部分固相氯化钠转入液相,被称为再浆洗涤;再浆洗涤料浆经离心机脱去液相,即可得到湿料成品;湿料成品再经干燥、包装得到最终产品。

2 冷分解—正浮选工艺简图(图1)

图1 冷分解—正浮选工艺流程简图Fig.1 Process flow diagram of cold decomposition-positive flotation

3 实验部分

3.1 加工工艺现状分析

对整个加工工艺进行取样分析,分析氯化钾、氯化钠、氯化镁、硫酸钙含量,具体成分如表1。

表1 冷分解—正浮选工艺现状分析表Tab.1 Analysis of current situation of cold decomposition-positive flotation process %

3.2 调整加工工艺提高氯化钾品位

生产98%的氯化钾,原设计组分要求为KCl≥98%;NaCl≤1.4%;MgCl2≤0.3%;CaSO4≤0.3%;对原矿光卤石组分的要求是:KCl≥18%;NaCl≤27%;MgCl2≤25%;CaSO4≤1%;当原矿中MgCl2、CaCl2含量较高时,易出现光卤石分解过程中分解不彻底,未分解部分光卤石随浮选底流被排出生产系统,造成系统收率降低;NaCl含量偏高时易造成浮选出的KCl中NaCl含量偏高。因此,通过生产过程控制,严格把控各生产环节指标,当原矿指标偏离时及时调整,应对方案如下:

(1)分解工序。严格控制矿水比,根据MgCl2含量实时调整淡水加入量和精钾母液量,在分解过程中将氯化镁、氯化钠、硫酸钙基本上要彻底进行分解和分离。

(2)浮选工序。调整闸板和吸气量,保证粗选、精一、精二不翻浆。一是必须保证浮选料浆的进出稳定,以保证泡沫层的稳定。工艺调整幅度不宜过大,以微调为主。中控化验室及时跟踪分解母液、尾固、滤饼等,以判定分解加水量,浮选控制是否合理,以便继续调整。二是保证给药量的稳定性。药剂添加以目前使用状况进行添加,不易增加或减小,通过试验数据分析和液面变化再做适当调整。浮选过程中不仅彻底实现钾钠分离,还要保证尾固含钾量不能太高,试验期间还要保证回收率。浮选工艺必须将精Ⅱ泡沫中固相组分控制在指标范围之内(质量含量:KCl≥75%;NaCl≤5%;MgCl2≤3%;CaSO4≤0.5%),同时保证尾盐固相钾含量不能高于4%。

(3)洗涤工序。调慢带机转速,基本脱除高镁母液后滤饼进入洗涤槽,只用淡水洗涤,适量增加淡水用量。洗涤加水量不易过大,在洗涤的过程中,由于硫酸钙不溶解于水,洗涤加水量偏大,会导致硫酸钙的富集,造成成品硫酸钙上升,会影响到成品品位。洗涤后的料浆进入高位槽后,离心机岗位必须均匀甩料,高位槽严禁溢料,高位槽液位也不易过高,会造成氯化钠的再次结晶,也会影响产品质量。离心机脱水必须均匀,严禁忽大忽小,使精钾母液流量不稳,而造成浮选工艺波动。

通过分解、浮选、洗涤岗位的工艺控制调整,产品品位提升明显,其组分分析达到高品位氯化钾的要求。具体数据见表2。

表2 冷分解—正浮选工艺调整后的组分分析结果Tab.2 Analysis results of components after adjustment of cold decomposition-positive flotation process %

4 结果及讨论

4.1 结论

通过工艺调整实验,得出氯化钾生产的具体指标,有利于指导冷分解—正浮选法生产高品位氯化钾。上矿量,120 m3/h~140 m3/h;分解加水量,淡水25 m3/h;精钾母液65 m3/h;十八胺流量,2.4 m3/h;带机转速,15 r/min,过滤机洗涤加水量,淡水30 m3/h,具体如表3。

表3 冷分解—正浮选工艺调整过程结果统计Tab.3 Statistics of adjustment process results of cold decomposition-positive flotation process %

4.2 讨论

通过对冷分解—正浮选法生产氯化钾工艺现状分析,提高氯化钾品位可以在分解过程中增加淡水水量、增加精钾母液量,在浮选过程控制浮选时间、适当调整闸板和吸气量,在洗涤工序适当调慢带机转速。

通过分解、浮选、洗涤岗位的工艺调整淡水用量增加,原矿光卤石中的KCl、NaCl、MgCl2、CaSO4含量要求高,在实际生产中单耗增加,加工工艺氯化钾损失率增高,产量降低,品位升高。

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