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沿空留巷高水材料柔模充填体防漏风技术研究

2020-01-17蒋冬生

煤矿现代化 2020年1期
关键词:支设模袋空留巷

蒋冬生

(霍州煤电集团吕临能化公司庞庞塔煤矿,山西 霍州 031400)

高水材料沿空留巷具有材料用量少、强度增长快、设备简单、施工速度快等技术优势,在我国已经取得较为广泛的应用。此种方式主要是通过单体柱、木板等支设刚性模板,采用抗静电、阻燃的风筒布缝制充填柔模袋,用于浇筑墙体。充填墙体除了支撑顶板,另外一个关键作用是隔离留巷和采空区,防止采空区瓦斯泄露,防止留巷内新鲜风流进入采空区引起煤层自燃。但是高水材料在灌注过程中具有一定的流动性,以及其它因素,导致充填墙体与墙体之间、充填墙体与顶板之间,并不能紧密贴合,尤其是在顶部位置存在漏风通道,威胁留巷安全。本文以成庄矿高水材料柔模袋沿空留巷为工程背景,研究防漏风技术。

1 工程简介

山西省晋煤集团成庄矿4311工作面回采3#煤层,采用走向长壁后退式放顶煤采煤法,机采高度3m,放煤高度3.3m,工作面布置3条顺槽,43111巷为轨道巷,43113巷为运输巷,43112巷为回风巷,均沿煤层底板掘进,如图1所示。

计划进行沿空留巷的是43113巷,采用高水充填材料,远距离管路输送沿空留巷,高水充填材料为河南理工大学研发双液充填材料,使用水灰比1.5:1,8min 左右失去流动性,20min~30min 终凝,2h 强度2.8MPa,1d 强度 4.8MPa,7d 强度 8.2MPa,通过两趟单液管路输送至充填点,接混合管将两种浆液混合进行浇筑充填。模板支设采用木点柱、单体柱、木板、钢筋网形成刚性模板,中部吊挂风筒布制作的充填柔模袋,将柔模袋顶部吊环吊挂在顶板钢筋网上,柔模袋长度3m,宽度2m,高度3.2m,并预埋对穿钢筋,模板支设如图2所示。模板构筑完毕,将混合输浆管插入柔模袋顶部预留的袖口内,开始充填作业,柔模袋充满后,将混合管拔出,封闭顶部袖口,柔模袋充填结束。

图1 4311工作面巷道布置示意图

图2 柔模袋模板支设现场实景

2 主要问题及漏风原因分析

沿空留巷进行一段时间后,在留巷内进行瓦斯含量测试,发现工作面后方200m瓦斯浓度即高达2%~5%,后方有逐步增大趋势。经过现场排查,发现主要的漏风通道是充填体顶部与顶板贴合不严密,以及充填体与充填体之间肩部有大的缝隙,为主要的漏风通道。

进一步的分析表明,漏风原因包括:

1)顶部锚索影响。由于充填柔模袋上方锚索外漏部分没有剪断,柔模袋吊挂时不能贴合顶板,形成较大的锥形孔隙。

2)顶部变形。顶板发生变形下沉后,顶部不平整,柔模袋吊挂时不能贴合顶板,形成缝隙。

3)充填过程中柔模袋下坠。充填过程中,浆液具备8min流动性,由于刚性模板强度不足,中下部发生横向变形,柔模袋产生自然下坠,导致与顶板之间产生缝隙,如图3所示。

图3 柔模袋横向变形下坠示意图

4)充填工艺限制。虽然混合管是自顶部向下灌注充填,但浆液自流后在柔模袋内形成水平面,顶板凹凸不平,很难与浆液形成的水平面完全贴合。

3 接顶防漏风技术及效果考察

3.1 接顶防漏风技术

根据对漏风原因分析,根本是要解决充填体与顶板贴合问题,即提高充填体接顶性能,为此提出针对性的解决方案:

(1)顶板处理。

将柔模袋上方顶板锚索外漏部分剪断,对凸出矸石进行处理,使顶板尽可能平整;

2)减小柔模袋可变形空间。

加固刚性模板,将单体柱间距由0.5m改为0.25m,将木板间距由0.5m改为0,对充填空间全封闭,加大模板强度防止充填过程中产生的横向变形,并适当增大柔模袋尺寸;

3)改进柔模袋吊挂方式。

将顶部吊环改为肩部吊环,吊环上部模袋富余量可以抵消充填模袋的下坠拉伸,将“S”形钩变更为变形量更小的三角形钩,减小挂钩长度,增大挂钩抗拉伸能力;

4)加快充填体硬化时间。

调整高水材料凝固时间,由8min失去流动性,20min~30min终凝提高到5min失去流动性,15min终凝,减少材料在柔模袋内流动时间,加快硬化速度,使其尽早具备自承载能力;

5)顶部采用发泡材料主动膨胀接顶。

在充填临近结束前,在浆液中加入物理发泡剂,使最后接顶阶段充填材料硬化过程中产生一定的膨胀,主动与顶板紧密贴合。现场理论计算如下:

充填材料膨胀量h可按照式1计算:

式中:h为膨胀量,m;m为最后2桶材料浆液质量,kg;ρ为充填体密度,kg/m3;α 为膨胀率;L 为充填体长度,m;W为充填体宽度,m。

充填材料压缩量s可按照式2计算:

式中:s为充填体压缩量,m;A为最后1桶浆液所能充填高度,kg;η为充填体压缩率,kg/m3。

根据现场实测,充填体与顶板之间一般有0~50mm左右空隙,膨胀量按照1.6倍富余系数设计,设计充填体膨胀量为80mm,最后两桶浆液充填高度350mm,在最后两桶浆液中加入发泡剂使其膨胀,计算膨胀率为5.7%,发泡剂掺量约为0.2%即可满足要求。

3.2 效果考察

上述接顶防漏风技术经过实施后,充填体接顶明显改善,顶部呈蘑菇状,初始试验阶段工作面后方200m瓦斯浓度约为1.5%,到正常留巷阶段,工作面后方200m瓦斯浓度降低到约0.8%,如图4所示。随着接顶防漏风技术逐步成熟,工作面后方瓦斯浓度可进一步减小。

图4 工作面后方瓦斯浓度观测

4 结 论

1)高水材料柔模充填体存在较为严重的漏风问题,留巷内瓦斯浓度超高,严重影响留巷安全。

2)从顶板条件、模板支设、柔模袋下坠、充填工艺分析了漏风原因。

3)从顶板平整、加固模板、柔模袋吊环改进、加快材料凝固速度、材料膨胀5个方面提出了防漏风技术,现场效果考察表明,工作面后方200m瓦斯浓度由2%以上降低到0.8%,效果显著。

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