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复合型防盐剂研究及在英西油田的应用

2019-11-07

特种油气藏 2019年5期
关键词:洗井药量盐水

闫 峰

(中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引 言

英西油田位于柴达木盆地西部南区,属于典型的裂缝型油气藏,主要有盐间和盐下2个油层,油藏的主要特点是矿化度高,地层水中含有大量的无机盐,主要以NaCl为主,同时含有少量的Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-。在油井生产时,由于温度、压力下降,盐的溶解度降低,不断有盐沉积在油管和套管的管壁及抽油杆上,井况变差,严重时可能造成油井大修。为了清除盐垢,缩短了检泵周期及洗井周期,增加了生产维护费用。为此,开展了防盐剂研究,新研制的YH-I防盐剂为复合型防盐剂,具有综合防盐作用。YH-I防盐剂的成功研制对保证英西油田油井正常生产具有重要意义。

1 油井结盐机理

英西油田地层水矿化度高,Na+、Cl-含量也很高,矿化度为22×104~26×104mg/L,Na+含量为4×104~5×104mg/L,Cl-含量为9×104~12×104mg/L,地层水已接近饱和或达到饱和状态。在生产过程中,由于温度、压力降低,地层水变为过饱和盐水,析出大量NaCl晶体,晶体不断按规则晶格结构堆积,逐渐变大形成盐块,造成油井盐堵[1-2]。

2 YH-I复合防盐剂防盐机理

根据英西油田结盐机理进行了防盐剂的研制,其主要思路为:一是增加盐在水中的溶解度,二是防止盐晶体聚集变大[3-5]。

YH-I防盐剂属于复合型防盐剂,由3种组分组成:第1种组分是复杂阴离子盐MYn,M可以是Fe或者是Co,或2种金属的组合,Y可以是氰根CN-或草酸根C2O42-,或两者的组合;第2种组分主要由烷基苯磺酸盐类组成;第3种组分由含氮或磷的表面活性剂组成。YH-I防盐剂的防盐机理主要有以3个方面[6-8]。

(1) 改变晶格结构。防盐剂加入盐水中,防盐剂中的烷基苯磺酸盐的正、负基团分别吸附Na+和Cl-,很大程度地扭曲了氯化钠晶体结构,使晶体不能按规则晶格形式堆积,形成的晶体很松散,可以被井下流体带走,避免了晶体继续变大,从而起到防止油井结盐的目的[9-10](图1)。

(2) 络合增溶机理。防盐剂加入盐水中,复杂阴离子盐与水中的金属离子形成可溶性络合物,或以絮状物存在,同时,防盐剂分子吸附钠离子,减少了钠离子的自由移动,防止形成晶核,增加了盐的溶解度,避免了大量盐晶体过饱和析出,减缓了油井结盐的程度[11-13]。

(3) 盐结晶分散作用。防盐剂加入盐水中,含氮或磷的表面活性剂中的氮或磷具有极强的吸附作用,表面活性剂在氯化钠晶体表面形成活性膜,活性膜具有润滑作用,使盐晶分散,不利于形成盐晶析出[14-16](图2)。

图1 晶格结构变化

图2 盐结晶分散

由图1、2可知,加药前的大颗粒六面体高硬度结晶,加药后变为分散的无定型微小颗粒结晶,大部分结晶可分散在液体中随产出液排出井口,不会在井筒中结盐。

3 防盐剂效果评价

选取不同的防盐剂进行防盐效果评价。其中,KJ-Ⅰ、DL-Ⅰ、LN-Ⅰ 3种防盐剂为不同配方的增溶型防盐剂;HS-Ⅰ、DJ-Ⅰ、LH-Ⅱ 3种防盐剂为不同配方的增溶分散型防盐剂;新研制的YH-Ⅰ型防盐剂具有增溶、分散、改变晶体结构的作用[17-20]。

3.1 增溶率评价

防盐剂溶于水后,与水中金属离子形成可溶性络合物,提高盐在水中的溶解度,因此,增溶率是评价防盐剂的静态指标之一。增溶率评价方法为:取等量100 ℃饱和盐水2份,一份不加防盐剂,另一份加入防盐剂,然后冷却至室温,用硝酸银标准溶液对盐水中氯离子进行滴定,分别记录2份盐水消耗的硝酸银标准溶液体积,计算增溶率[21-24]:

Q=(V1-V2)/V2

(1)

式中:Q为增溶率,%;V1为加药后消耗的AgNO3体积,mL;V2为未加药消耗的AgNO3体积,mL。

对7种防盐剂进行了增溶率评价,实验结果见表1。

由表1可知:YH-Ⅰ防盐剂防盐效果最好,加药量为0.3%时,增溶率可达到8.72%。氯化钠在80 ℃时的溶解度比0 ℃时的溶解度可增加7.56%[25-26]。YH-Ⅰ防盐剂的增溶率可达到8.72%,说明加入YH-Ⅰ防盐剂后,油井产出液从80 ℃降至到0 ℃时,理论上也不会有盐结晶析出。

表1 防盐剂增溶率评价实验数据

3.2 防盐率评价

防盐剂加入盐水中,可以防止盐水降温过程中盐的析出,因此,防盐率是动态法评价防盐剂防盐效果的重要指标。具体评价方法为[27-28]:室温下配制2份500 mL饱和盐水,一份不加防盐剂,另一份加入防盐剂。将2个U型空心管称重后用乳胶管连接,乳胶管另一端与自来水管连接,通入自来水作为循环水,2个U型空心管分别放入上述2份饱和盐水中,加热至水量蒸发减少至400 mL,强制盐析出,取出U型管,并称重,计算防盐率:

P=(W1-W2)/W1

(2)

式中:P为防盐率,%;W1为未加药的结盐量,g;W2为加药的结盐量,g。

利用防盐率测定实验装置对7种防盐剂的防盐率进行了测试,实验结果见表2、图3。

表2 防盐率评价实验数据

图3 防盐率实验结果

由表2可知,新研制的YH-Ⅰ防盐剂加药量为0.3%时,防盐率最高,可达到98.70%。由图3可知,加入防盐剂后,U型空心管外壁上几乎没有盐结晶,防盐效果良好。

3.3 防盐剂与原油配伍性评价

防盐剂与原油接触混合,由于防盐剂中含有表面活性剂成分,是否会对原油破乳脱水造成影响,需通过实验来验证。为此,进行了防盐剂与原油配伍性评价实验。实验用油为英西油田狮1-3H1、狮47-1井原油油样,YH-Ⅰ防盐剂量为0.3%,破乳剂质量分数为100 mg/L。配伍性评价实验结果[29-30]见表3。

表3 防盐剂与原油配伍性评价实验

由表3可知,加防盐剂前后原油脱水率几乎一致,即防盐剂与原油的配伍性很好。

4 现场应用

在英西油田选择2口结盐严重的油井进行现场试验。

4.1 工艺参数

狮1-3H1井日产油为1.5 t/d,日产水为32.0 m3/d,矿化度为26×104mg/L,平均洗井周期为16 d;狮47-1井日产油为1.4 t/d,日产水为16.0 m3/d,矿化度为22×104mg/L,平均洗井周期为14 d。为解决频繁洗井的问题,决定采取加药泵在井口连续点滴加药的方式来防止油井结盐。

油井加药量根据2口井加药前20 d的平均产水量来确定,加药量为产水量的0.3%。狮1-3H1井日加药量为96 kg/d,狮47-1井日加药量为48 kg/d。

4.2 应用效果

(1) 狮1-3H1井应用情况。该井于2017年11月1日洗井50 m3,安装加药设备,日加药量为100 kg/d,共加药100 d。加防盐剂前该井平均洗井周期为16 d,加药后平均洗井周期延长了至少86 d,且抽油杆上下行电流、日产油平稳(图4),防盐效果良好。

(2) 狮47-1井应用情况。该井于2017年11月5日开展防盐剂防盐试验,日加药量为50 kg/d,共加药95 d。加防盐剂前该井洗井周期平均为14 d,加药后洗井周期至少延长了79 d,且抽油杆上下行电流、日产油平稳(图5),防盐效果良好。

图4 狮1-3H1井采油参数曲线

图5 狮47-1井采油参数曲线

(3) 经济效益。以狮47-1井为例,加防盐剂月费用为1.2×104元,若不加防盐剂,洗井加连续掺清水的月费用为2.1×104元,月节省费用为0.9×104元,年节省费用为10.8×104元。英西区块结盐严重的油井有40多口,采用加防盐剂防止油井结盐,预计全年节约费用为430.0×104元。

5 结 论

(1) 实验表明,新研发的YH-I防盐剂同时具有增溶和改变盐结晶形态的作用,即使有盐析出,也不会聚结成块,而是均匀分散在产出液中并随产出液排出井口。

(2) YH-Ⅰ防盐剂在加药量为0.3%时,增溶率达8.72%,防盐率达到98.7%,可有效解决油井因盐析而发生堵塞的问题,且防盐剂与原油配伍性良好。

(3) 狮1-3H1、狮47-1井加入防盐剂后,洗井周期平均延长了至少82 d,加药期间2口井生产运行平稳,产油量均有小幅提高,防盐效果显著。

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