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煤矸石综合回收黄铁矿的选矿工艺研究

2019-09-10杨盛炜龙祖根彭伟

科学导报·学术 2019年28期
关键词:浮选黄铁矿煤矸石

杨盛炜 龙祖根 彭伟

摘要:针对贵州六盘水某煤矸石进行了浮选回收黄铁矿的试验研究。结果表明,采用先磨矿后脱泥处理,脱泥精矿再浮选工艺,在磨矿细度为- 0.074 mm粒级占比为65%,矿浆pH值为6,硫酸铜消耗量为600g/t,丁黄药总消耗量为850g/t,2#油总消耗量为90g/t条件下,获得了品位为39.97%,回收率为86.54%的硫精矿,试验结果可为该类含煤矸石资源的合理开发利用提供借鉴。

关键词:煤矸石;浮选;黄铁矿;回收率

六盘水是我国十大煤炭基地之一,具有较丰富的媒体资源,随着煤炭的开采,伴随着大量煤矸石形成,据统计,六盘水市地区每年将产生1000万t煤矸石,因此,在该地区形成了较多的煤矸石山,如此之多的煤矸石堆放,占用大量农田的同时,将污染周围空气和地下水源,还会引发山体滑坡和自然火灾等地质灾害,给当地的生态造成了极大的压力。近年来,随着政府对煤矸石的利用高度重视,如何实现煤炭产业的可持续发展,如何将煤矸石转化为可利用的二次资源,成为该地区一个急需解决的问题[1~5]。

本文以贵州六盘水某煤矿山煤矸石为研究对象,根据煤矸石的性质特征及所

含有用矿物类别,进行了预选沉降脱泥和浮选回收黄铁矿的可行性研究,考察了预先脱泥、pH值、硫酸铜用量、丁黄药用量等对煤矸石选别过程中的影响,确定最佳的工艺流程和药剂制度,实现煤矸石资源化利用[6~9]。

1矿石性质

1.1化学成分分析

试验矿样取自贵州六盘水市某煤矿山,该矿样主要矿物成分为碳、硫铁矿、高岭土、石英、伊利石、斜绿泥石等,将所得矿样破碎混合均匀后,对矿样进行化学成分分析,所得结果见表 1。

由表1可得,该煤矸石的主要组分为S、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、K2O,其中S含量为5.05%,SiO2含量为63.42%,Al2O3含量为19.58%,Fe2O3含量为5.23%,其余矿物含量均较低,该煤矸石具有回收价值的元素为硫。

1.2粒度特性

对该煤矸石进行粒度特性分析,结果见表2。由表2可得,该煤矸石分布较不均匀,粗粒级硫含量偏高,细粒级硫含量偏低,其中+0.25 mm粒级产率为51.19%,-0.074mm粒级产率为31.15%。

1.3硫物相分析

对该煤矸石中硫的物相分析,分析结果见表3。由表3可得,改矿样中全硫含量达到5.05%,其中硫化铁中硫分布率达到97.25%,硫酸盐硫和有机硫分布率均较低。

2试验方法与试验设备

2.1试验方法

通过对该煤矸石性质的了解,首先对该煤矸石采用自然沉降法进行预先脱泥,将矿物放入水桶中,计算沉降高度,加水,搅拌,沉降一段时间后抽出上层细泥,重复多次直至上层水质清澈为止,将脱泥后的矿浆倒入浮选槽中进行浮选试验,浮选完成后对所得产品进行过滤、烘干、称重、化验,计算产品回收率。

2.2试验设备和药剂

试验所用设备主要包括XMB–Φ200×240X湿式棒磨机,20L水桶,WK-1SSJ型搅拌器,胶皮水管,DHG-101-2A数显恒温鼓风干燥箱;(1.5L和1L)XFD型单槽浮选机;DL-5C盘式真空过滤机。

试验所用试剂包括硫酸,分析纯;氢氧化钠,分析纯;硫酸铜,分析纯;丁基黄药,实验药剂;2 #油,取自贵州六盘水市某选煤厂。

3 试验结果与分析

3.1脱泥试验

由煤矸石的粒度特性分析和硫物相分析得出,硫铁矿的嵌布粒度较粗,为得到硫铁矿完全单体解离,确定了磨矿细度为- 0.074 mm 粒级占比达到65%,此时,部分易磨脉石矿物出现过磨现象使得泥质矿物含量增加,该类泥质矿物对后续的浮选会造成较大影响,因此,浮选前对该矿物进行自然沉降法处理。试验结果见表4。

由表4看出,经过自然沉降法处理可去除4.69%泥质矿物,获得了硫品位为6.46%,回收率为95.31%的脱泥精矿,脱泥效果良好,为后续浮选试验创造良好的条件。

3.2 pH 值试验

矿样在磨矿细度为-0.074 mm粒级占比达到65%,进行预先脱泥处理,得到的脱泥精矿进行pH值试验,采用氫氧化钠和硫酸调节矿浆的PH值,在粗选试验条件为硫酸铜用量为600g/t,丁黄药用量为500g/t,2#油用量为50g/t,试验结果见图1。

由图1可知,随着矿浆pH 值的增加,精矿中硫回收率和品位均先缓慢降低后大幅降低,矿浆pH值越低硫品位和回收率越高,此时精矿硫品位为39.67%,回收率为84.11%,但是酸性条件需加入大量硫酸进行调节,硫酸具有腐蚀性且使用时就有一定的安全隐患,而且PH值为6时的硫品位和回收率降幅较小。综合考虑,试验矿浆PH值确定为6。

3.3 硫酸铜用量试验

脱泥精矿进行硫酸铜用量试验,粗选试验条件为矿浆pH值为6,丁黄药用量为500g/t,2#油用量为50g/t,试验结果见图2。

由图2可知,随着硫酸铜用量的增加,硫回收率和品位均先增加后趋于平衡,当硫酸铜用量达到600g/t时,品位和回收率均达到平衡,此时精矿中硫品位为40.03%、回收率为84.65%。综合考虑,确定最佳的硫酸铜用量为600g /t。

3.4 丁黄药用量试验

为得到合适的捕收剂用量,进行了丁黄药用量条件试验,选取脱泥精矿为试验原料,粗选试验条件为矿浆pH值为6,硫酸铜用量为600g/t,2#油用量为50g/t,试验结果见图3。

由图3可知,随着丁黄药用量的增加,精矿硫品位呈缓慢下降趋势,回收率则呈先升高后降低的趋势。当丁黄药用量为500g/t时,精矿硫回收率达到最大值,此时精矿硫品位为40.13%,回收率为85.23%,如果继续加大丁黄药用量,其回收率反而降低。因此,选择丁黄药用量为500g /t最为适宜。

3.5 闭路试验

由各条件试验得出最佳的工艺和药剂制度,因而对其进行浮选闭路试验,试验工艺流程和药剂制度如图4所示,试验结果如表5所示。由表5可得,该煤矸石经过一段磨矿脱泥处理后,采用一粗两精浮选闭路试验,在磨矿细度- 0.074 mm粒级占比达到65%,矿浆pH值调至6,硫酸铜用量为600g/t,丁黄药总消耗量为850g/t,2#油总消耗量为90 g/t条件下,获得精矿硫品位为39.97%,回收率为86.54%。

4结论

(1)贵州六盘水市某煤矸石原矿S含量为5.05,其硫铁矿为主要回收矿物,其硫含量为4.91%,该煤矸石分布较不均匀,硫含量主要集中在粗粒级中。

(2)经一段磨矿脱泥处理后,采用一粗两精浮选闭路试验,在磨矿细度- 0.074 mm 粒级占比为65%,矿浆pH值为6,硫酸铜用量为600g/t,丁黄药总消耗量为850g/t,2#油总消耗量为90 g/t条件下,可获得品位为39.97%,回收率為86.54%硫精矿,该方法指标良好,实现了煤矸石的综合回收利用。

参考文献:

[1] 王鹏涛.煤矸石综合利用的现状及存在的问题研究[J].科学技术创新,2019(16):182-183.

[2] 吴红.六盘水市煤矸石资源化利用分析[J].中国资源综合利用,2010,28(12):27-29.

[3] 孔德顺,李志,李琳,范佳鑫,吴红,连明磊.六盘水矿区煤矸石理化性质及资源化利用分析[J].煤炭工程,2013,45(07):99-101.

[4] 杜焕铜,师文虎,石磊,邓启蒙,李飞.高硫煤矸石综合利用探讨[J].煤炭加工与综合利用,2014(11):67-69.

[5] 张泽琳,葛小冬.煤矸石中硫铁矿分选方法研究进展[J].化工矿物与加工,2016,45(06):76-81.

[6] 张晋霞,邹玄,张晓亮.从煤矸石中回收黄铁矿的选矿工艺研究[J].煤炭技术,2015,34(11):312-315.

[7] 石尚杰,佟顺增,刘向东,张翠艳,魏立勇.浮选回收煤矸石中硫铁矿的可行性研究[J].选煤技术,2016(01):14-18+23.

[8] 韦敏,张凌燕,何富超,邱杨率.云南某煤矸石矿回收黄铁矿浮选试验研究[J].硅酸盐通报,2016,35(11):3881-3885.

[9] 苏靖程,徐波,李凌月.从高硫煤矸石中提取硫铁矿的试验研究[J].煤炭加工与综合利用,2016(07):74-75+78.

作者简介:

杨盛炜(1983-),男,硕士,研究方向矿产资源综合利用

彭伟(1989—),男,贵州安顺,硕士,工程师,主要研究方向:资源综合利用

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