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堆石混凝土技术在打鼓台水库的应用与探索

2019-08-28何涛洪张全意张文胜

水利规划与设计 2019年8期
关键词:堆石芯样压水

曾 旭,何涛洪,张全意,张文胜

(遵义水利水电勘测设计研究院,贵州 遵义 563000)

1 工程概述

堆石混凝土技术是一种全新的混凝土材料与建造施工技术,具有工艺简便、施工快速、温控易行、成本低廉、环境友好和高强耐久等特点。其施工工艺是将粒径大于300mm的块石或卵石直接入仓,形成有自然空隙的堆石体,利用无需振捣的高自密实性能混凝土(High Self-Compacting Concrete,简称HSCC),依靠其自重充填堆石体空隙,形成完整、密实的混凝土[1- 3]。堆石混凝土技术从2005年进入工程应用以来,已在20余个省市自治区建设了超过60座堆石混凝土坝[4- 5]。

打鼓台水库位于乌江支流敖溪河左岸一级支流后溪沟上,地处余庆县境内,坝址距余庆县城63.0km。大坝为堆石混凝土重力坝,坝顶高程799.00m,最大坝高41.0m,坝顶宽度6.0m,坝底最大宽度33.94m,坝顶长198.0m。坝体上游面设有厚0.5m的C9015自密实混凝土防渗面板,坝基设置厚1.0m的二级配C15混凝土垫层,两坝肩未设置混凝土垫层,大坝主体材料采用C9015堆石混凝土,防渗面板与大坝主体同步浇筑上升[6]。为减少施工干扰,加快施工进度,考虑大坝基础岩性不均匀,仅在大坝基础岩性显著变化处(桩号坝0+030.54、坝0+164.54)设置了2条横缝,中间坝段长134.0m。另外,大坝防渗面板分别于桩号坝0+030.54、坝0+058.54、坝0+086.54、坝0+112.54、坝0+138.54、坝0+164.54处设置6条横缝,最大缝距28.0m。缝内距上游坝面0.2m处设置一道铜片止水,并采用聚乙烯闭孔泡沫板材填缝[6- 7]。

混凝土骨料利用三迭系下统茅草铺组(T1m)薄至中厚层灰岩、白云质灰岩进行破碎获得,水泥采用P.O 42.5水泥,粉煤灰采用Ⅱ级粉煤灰,外加剂采用HSNG-T自密实混凝土专用外加剂性,工程设计配合比和实际实施配合比见表1。

模板采用组合钢模,由300×1500×4mm和100×1500×4mm轻型钢模交错支立而成,采用外绑DN50mm钢管和仓内拉Φ20、Φ10钢筋固定方式。石料自料场开采后,挖掘机筛选,高压水枪冲洗,采用自卸车运输至仓面,挖掘机配合人工堆石。自密实混凝土采用罐车运输至坝前,泵送至仓面后采用泵管配合布料机或泵管直接入仓两种浇筑方式。

表1 专用自密实混凝土配合比

2 堆石混凝土实际水化温升

为了解坝体堆石混凝土施工期和运行期的温度变化情况,在溢流坝段布设一个温度监测断面,如图1所示。769.00m高程布置了温度计3支(T1、T2、T3),于2016年10月10日埋设完成,埋设时气温23℃;从图2可知,779.00m高程布置温度计2支(T4、T5),于2016年11月24日埋设完成,埋设时气温12℃;789.00m高程布置温度计1支(T6),于2017年3月8日埋设完成,埋设时气温11℃。坝体温度监测成果见表2。

图1 打鼓台堆石混凝土重力坝温度监测断面示意图

表2 打鼓台坝体堆石混凝土温度监测成果表

坝体温度监测结果表明:坝体堆石混凝土浇筑两周之内,因受水化温升影响,其温度达到最高,然后开始缓慢下降,实测坝体堆石混凝土最大温升值小于10℃,在类似工程应用中,可简化分缝设计。

3 堆石混凝土坝体施工质量

为了解堆石混凝土浇筑质量,在坝体上布置3个进行钻孔取芯、抗压强度试验和容重检测,布置2个钻孔进行压水试验,如图2所示。由图2可知,1#取芯孔布置在右坝段,2#号、3#号取芯孔布置在左坝段,选用Φ219mm金刚石钻头旋转钻进,所取芯样直径200mm,详见表3。实际芯样照片见图3。J2压水试验钻孔布置在左坝段,选用Φ73mm金刚石钻头旋转钻进,成孔直径76mm。

图2 打鼓台堆石混凝土重力坝芯样钻孔、压水试验钻孔布置示意图

表3 取芯钻孔统计表

图3 打鼓台堆石混凝土重力坝芯样照片

钻孔取芯累计进尺80.57m,所取柱状芯样长78.05m,芯样获得率96.87%,其中1#号取芯孔进尺20.12m,所取柱状芯样19.36m,芯样获得率96.22%;2#号取芯孔进尺25.45m,所取柱状芯样24.84m,芯样获得率97.6%;3#号取芯孔进尺35m,所取柱状芯样33.85m,芯样获得率96.71%。所取芯样共有断口197个,其中机械、人工折断断口29个,占14.72%;浇筑层面折断断口24个,占12.18%;自密实混凝土与堆石胶结面折断断口95个,占48.22%;堆石接触面折断断口49个,占24.87%。以上数据表明,堆石混凝土浇筑层面、自密实混凝土与堆石胶结面为其薄弱环节。芯样试验结果见表4。

坝体堆石混凝土芯样抗压强度及容重试验成果>表明,1#钻孔堆石混凝土芯样抗压强度检测值25.6~31.9MPa,平均值28.15MPa;芯样容重检测值2340~2570kg/m3,平均值2483kg/m3。2#钻孔堆石混凝土芯样抗压强度检测值25.9~32.1MPa,平均值29.56MPa;芯样容重检测值2440~2610kg/m3,平均值2509kg/m3。3#钻孔堆石混凝土芯样抗压强度检测值26.5~30.6MPa,平均值28.37MPa;芯样容重检测值2330~2610kg/m3,平均值2480kg/m3。由此可知,堆石混凝土抗压强度检测值超出设计值约91%,工程应用中可结合不同的掺合料优化混凝土配合比设计。

表4 打鼓台堆石混凝土芯样抗压强度及容重试验成果表

表5 J1钻孔压水试验成果表

表6 J2钻孔压水试验成果表

钻孔压水试验成果见表5—6。

由表5、表6现场压水试验成果可知:坝体透水率小于1Lu,堆石混凝土自身抗渗性较好,中低坝可取消防渗面板。

4 结论及建议

坝体温度监测成果、坝体堆石混凝土芯样抗压强度及容重试验成果、坝体现场压水试验成果和蓄水运行情况表明,堆石混凝土技术在打鼓台水库的应用是成功的,主要结论与建议如下:

(1)堆石混凝土实际水化温升较低,打鼓台堆石混凝土坝体实测最大温升值小于10℃,在类似工程中应用,可简化分缝设计。

(2)堆石混凝土浇筑层面、自密实混凝土与堆石胶结面为其薄弱环节,在工程应用中应加强上述部位的质量控制。

(3)堆石混凝土抗压强度检测值超出设计值约91%,自密实混凝土配合比可结合不同的掺合料优化。

(4)坝体透水率小于1Lu,堆石混凝土自身抗渗性较好,中低坝可取消防渗面板。

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