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石油钻井扩孔器水力结构优化及流场仿真分析

2019-07-19魏学成

山东工业技术 2019年18期
关键词:优化设计

魏学成

摘 要:针对YK311-381扩孔器在现场使用过程中出现切削刀翼泥包、扩孔速度慢等问题,利用Fluent软件和先进的流体分析方法对扩孔器的钻井液流量分配、流动速度及液流运动轨迹进行流场仿真分析,改进优化了扩孔器的内部流道结构,解决了刀翼部位清洗不足、易发生泥包等问题,提高了扩孔器的使用寿命和扩孔速度,现场应用取得了良好的效果。

关键词:扩孔器;刀翼泥包;扩孔速度;流道结构;优化设计;流场仿真

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.18.069

井下扩孔器是在裸眼井段中扩大井径的必需工具,在井身结构设计、复杂地层处理、提高套管环空间隙等方面具有广泛的使用价值。过现场应用验证,该扩孔器已经成熟,总体性能达到了国内领先水平。

1 YK311-381扩孔器结构组成与工作原理

YK311-381扩孔器是一种三刀翼扩孔工具,适用于深井盐膏层、硬地层扩孔作业。该工具主要由上接头、本体、活塞总成、上限位机构、下限位机构、刀翼(3个)、销轴、水眼等组成。其工作原理为:钻井液进入扩孔器,推动活塞克服弹簧反作用力下行,驱动3个切削刀翼外张,进行扩孔作业。

2 YK311-381扩孔器内部水力结构优化

为了应对井下复杂情况,将每个扩孔刀翼本体进行了加厚,采用双排同轨交错布齿,两排切削齿之间设计排屑槽,排屑槽内增加3条钻井液冲洗孔道,另外,在每个刀翼侧面增加了钻井液冲洗流道,工作时可以及时冲洗切削齿,很好的排出岩屑,有效防止泥包,使刀翼始终保持良好的切削性能。

3 YK311-381扩孔器流场仿真分析

由于扩孔器内部流道不规则,用理论计算流量的分配情况比较复杂且难以实现,这里应用Fluent流体分析软件对扩孔器不同水眼的流量分配进行分析,确定最优扩孔排量下的底部调整水眼尺寸和流量分配比例。

3.1 流体建模及网格划分

扩孔器为三刀翼,且几何上存在对称关系,选取整个模型的1/3进行分析,流体截面由YK311-381扩孔器内部水力结构优化设计中的部分旋转120°构成。对网格进行划分时,两个矩形流道采用六面体网格,其它部分采用四面体网格。

3.2 流体模型分析计算

流体性质设为清水,密度为1000kg/m3,粘度为0.001kg/m-s。正常工作时,扩孔器流量为50L/s,可得流体流速。

流速v计算:

Q-泵排量,L/s,这里取50L/s。

计算得v=49.14(m/s)。

雷诺数的计算:

运动粘度取80℃时水的粘度值0.367×10-6m2/s,计算得到雷诺数Re为4.82×106,确定流体流动处于紊流状态,在Fluent计算过程中选择湍流模型,标准模型的湍动能k和耗散率ε方程为:

该模型中所用到的边界条件主要包括:流速入口边界、自由出口边界、对称边界、壁面边界四种边界条件。

运用Fluent流体分析软件进行计算,得出扩孔器内部钻井液流速分布云图,可以看出,扩孔器入口、出口处的钻井液流速较高,刀体上的流速相对较低,计算结果见表1。

从计算可以看出,扩孔作业时,采用最优排量50L/s,底部调节水眼直径17mm时,扩孔器刀翼分配的钻井液流量为41.56L/s,清洗刀翼的效果最好。

4 现场使用情况

该工具先后在AT18井、YM33-H4井、大古3井、AT20井等4口井成功進行了现场应用(见表2),扩孔过程中工具工作正常,施工完成后,起出扩孔器新度90%以上,刀翼及切削齿没有损坏,扩孔速度有了显著提高,说明该扩孔器经改进优化后,结构设计更加合理,扩孔速度更快,整体性能达到了国内领先水平。

5 结论与建议

(1)通过改进YK311-381扩孔器内部流道结构,进行流场仿真分析,优化了相关技术参数,工具性能得到了极大改善,扩孔速度得到了显著提高,经过4口井成功现场应用,形成了一整套成熟的大井径扩孔技术。

(2)建议对扩孔刀翼进行结构优化设计和动力学仿真研究,确定最优的冠部轮廓形状和PDC切削倾角,进一步提高扩孔速度和时效。

参考文献:

[1]胥志雄,仲文旭,盛勇.塔里木深井长裸眼扩眼技术[J].石油钻采工艺,2002,24(04):23-26.

[2]剪树旭,文均红,王向东等.国产扩孔器研究应用现状及展望[J].石油钻探技术,2003,31(06):42-43.

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