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42000m3/h空分装置运行总结

2019-04-22

中氮肥 2019年2期
关键词:空分分子筛氮气

彭 伟

(陕西延长中煤榆林能源化工有限公司,陕西 榆林 718500)

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司主装置配套的2套空分装置型号为KDON42000/31000,采用汽轮机驱动,运用了空气压缩和增压一体机组、常温分子筛空气净化、液氧内压缩、下塔抽取压力氮、中压增压透平膨胀机、膨胀空气进下塔、规整填料精馏塔等先进的空分单元技术,并采用PLC、DCS(横河)和ITCC(康吉森)过程控制系统完成空分装置以及压缩机组的监控。空分装置在试生产以及后来的生产中出现过一些问题,我们采取了相应的措施。现总结如下。

1 空分装置的流程特点及产品指标

1.1 流程特点

(1)空气过滤器采用了粗滤和精滤双层过滤,过滤精度达到H12(过滤效率>99.5%,尘埃直径>0.5μm),过滤效率高;空气过滤器占地面积小、阻力低,可在线更换过滤器部件,安全可靠且操作维护方便。

(2)空气预冷系统利用污氮气的不饱和性及冷量,使循环水降温而获得冷冻水,降低系统能耗,提高系统运行的稳定性,同时也省去了冷水机组,减少了设备投资费用和维修费用。

(3)空冷塔和水冷塔均为填料塔,换热效果好,阻力小,操作弹性大,可确保空气的出口温度,而且空冷塔设置了除沫器(气液分离效率>98%),能够避免雾状游离水被带入分子筛吸附器。空冷塔中的气流速度远小于液泛发生时的临界速度,能有效地防止液泛现象的发生。

(4)纯化系统采用立式径向流双床层,正常情况下污氮气通过蒸汽加热器进行普通再生,特殊情况下(如需活化时)再生气可通过串联特殊再生加热器(电加热器)进行彻底活化。

(5)冷箱系统中,中、低压塔采用规整填料,操作弹性(负荷)在75%~105%;低压塔底部液氧接触部位采用铜填料,能有效隔离主冷与易燃烧的铝填料,可有效遏制万一出现局部主冷点火事故的扩大化,提高装置运行的安全性。

(6)空分装置所需的大部分冷量通过高效透平膨胀机获得,膨胀机增压端对增压机出口空气进行增压,与高压换热器的返流气进行换热,这样可以不用一压到底(一次性完成加压操作,而非多级层层加压)的增压机,有利于机组的稳定运行和节能降耗。

1.2 产品指标(表1)

表1 42000m3/h空分装置的产品指标

2 试车中出现的问题及应对措施

2.1 疏水膨胀箱液位高高联锁造成汽轮机跳车

试车过程中,二阶暖机时疏水膨胀箱液位高高联锁造成汽轮机跳车,起初怀疑是疏水泵(P88A/B)入口过滤器堵导致疏水泵不打量,于是清理了泵入口过滤器,再次开启机组,并提前手动将疏水膨胀箱液位降低,在机组转速过临界的过程中,手动将备用疏水泵开启,保持双泵运行,降低疏水膨胀箱液位,但在机组转速升至额定转速约1min后,仍然出现疏水膨胀箱液位高高联锁跳车。后经分析认为其原因是:疏水泵入口管线上没有排气管道,运行中系统漏入的空气造成了疏水泵气缚;另外,冷凝水的温度较高,也易造成疏水泵汽蚀。确认原因后,我们在疏水泵的入口管线上增设了排气管道,接至疏水膨胀箱内。整改后,机组重启,顺利通过各阶暖机至额定转速,运行正常。

2.2 分子筛CO2穿透致膨胀机过滤器冰堵

空分装置水冷塔系统工艺流程如图1。试车过程中,发生过膨胀机转速一直下降无法控制而不得不人为停车的事故。事故经过如下:空分裸冷时,由于进空冷塔气量增加,加之循环水温度高,出空冷塔空气温度升至18℃,操作人员确认出高压换热器污氮气进水冷塔阀(PV1626A)关闭后稍开空冷塔出口空气阀(HCV1023,其作用是开车时代替污氮气),让从空冷塔出来的空气经过节流后送往水冷塔,通过加大进水冷塔气量来降低低温水的温度,使出空冷塔空气温度降至14℃;空分裸冷至膨胀机前温度达-80℃时,膨胀机前压力降低,膨胀机转速逐步降低且波动,最后被迫停车。

图1 水冷塔系统工艺流程简图

起初我们以为是管道吹扫不干净所致,拆检发现是分子筛穿透CO2(干冰)冰堵了膨胀机前过滤器,且过滤器吸瘪。后经分析认为,此次事故的主要原因有以下几点。

(1)之前由于CO2在线分析表缺少元件未能及时修复,一直指示满量程,裸冷前分子筛后CO2取样分析是在别的单位做的,分析结果为正常,冷箱内露点检测也正常,存在分子筛后CO2含量监控不到位的可能。

(2)之前PV1626A阀位不对,调校中改变了阀的开关反馈,反馈为关时,实际上为开。

(3)现场检查发现配管有问题,HCV1023来气与PV1626A来气同时接在出低压换热器污氮气进水冷塔阀(FV1626)这条管线上,并且这2条管线相对着在同一条直线上,如此一来节流后空气流速快,且当上塔压力波动(降低)时,一部分湿空气就会窜入再生气里,造成分子筛再生不合格。

事故发生后,仪表人员修复了CO2在线分析表,校对了PV1626A的开关状态,并且操作中做到只要开HCV1023必须确认PV1626A已关闭。整改后,空分裸冷以及冷冻系统开车,在很短的时间内就产出了合格的产品气。

3 运行中出现的问题及应对措施

3.1 分子筛纯化系统多次出现CO2穿透现象

由于环境空气质量差,尤其是吹西北风的时候,低温甲醇洗系统排放的CO2飘向空分压缩机吸入口,造成分子筛纯化系统多次出现CO2穿透现象。为此,生产中当分子筛程序处于冷吹阶段且距离冷吹结束时间小于20min时,我们会启动以下预案。

(1)当发现分子筛纯化系统出口CO2含量(AIT1293)超标时,及时点击“校验”,将CO2在线分析表联锁临时解除,并给出一个小于报警值的假值,该假值一般在(0.1~1.0)×10-6。

(2)人为(手动)干预分子筛顺控,进行切换(之后则按照正常顺控程序进行)。

(3)分子筛进入第4步“加热”阶段时,启动电加热器,一般启动2组,进行特殊再生。

(4)吸附器切换后,待分子筛出口CO2含量降至1×10-6时,再将CO2在线分析表联锁恢复,退出“校验”模式。

(5)在空分压缩机吸入口加装CO2在线分析仪,当空气中CO2含量超标时,操作人员能及时发现并按照本预案及时处理。

分子筛纯化系统的操作除制定了上述预案以外,我们据风向和空气分布图对低温甲醇洗系统CO2排放口进行了改造,将低温甲醇洗系统CO2排放口加高至160m;另外,利用大检修机会我们对纯化系统的分子筛进行了更换,更换的高效分子筛CO2吸附能力较原来的普通型分子筛提高20%以上。

3.2 夏季空冷器负荷高致系统负荷受到影响

夏季环境温度高,汽轮机乏汽空冷器(汽轮机乏汽空冷器有2个单元,每个单元为2列A型塔,每列A型塔配备3台风机,共6台风机)运行负荷高,造成汽轮机排汽压力高,空分装置负荷受到影响。据汽轮机乏汽空冷器运行参数以及环境温度,在风机和换热管束之间增设脱盐水喷雾降温系统,即每台风机安装4路DN32环形管,每路都有阀门可控,环形管上安装专用雾化喷头,遇夏季高温天气时,可根据汽轮机排汽压力的高低决定投用喷头的数量,这样既可保证空分装置满负荷运行,又可节约脱盐水。

3.3 液氮增产措施

氮气作为干燥气、置换气和密封气,其稳定供应对后系统的稳定运行至关重要,每次大检修或夏季生产时,氮气供应紧张而需外购。为此,我们优化了液氮增产的变工况操作,保证了氮气的供应。具体方案如下。

(1)在保证空分装置运行负荷的情况下,尽可能全开液氮产品采出阀(FV1630A)。

(2)循环水水温高时,污氮气尽可能进水冷塔,禁止打开低压换热器污氮气放空阀(PV1626C)。

(3)据增压机运行负荷,适时启动后备仪表空压机,减少增压机中抽仪表气量。

(4)据气体纯度情况降低主冷温差,适当关小精馏塔主冷凝蒸发器不凝气排放阀(HV1667A/B)。

(5)在膨胀机径向轴承温度(TI7913)允许的条件下,尽可能增加膨胀量。

(6)在保证全厂低压氮气用量的情况下,控制氮气不放空,增加液氮产量。

(7)严格控制高、低压换热器温差,避免温差大而造成冷损增加。

(8)液氧泵备用泵负荷降至5.0MPa以下,操作员须精心操作,严防主泵(在运液氧泵)异常,若有异常,备用泵迅速加负荷。

另外,在空分装置填平补齐项目中,将液氮贮槽容积增至5000m3,同时单套空分装置液氮产量增至2600m3/h,如此一来,在开车工况下单套空分装置氮气产量可达60000m3/h,2套空分装置开车工况下氮气总产量可达120000 m3/h(不包括后备氮气系统的60000m3/h),既保证了各工况下氮气的用量,又有部分液氮外销为公司创收。

4 尚待解决的问题

目前,空分装置运行中还存在循环水温度高、汽轮机轴承温度探头根部断线致DCS界面上显示为零、膨胀机径向轴承温度偏高等隐患,如何实现其稳产高产及长周期运行,还有大量的工作要做;另外,设备安装、设计缺陷还需不断修正或完善,操作人员操作水平还需不断提高。今后我们仍需不断摸索与总结,对装置持续进行优化改进,以实现空分装置的安、稳、长、满、优运行。

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