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苯酐生产装置热量的综合利用

2019-03-29邵泽坦唐正杰

科学与技术 2019年10期
关键词:节能降耗化工科技创新

邵泽坦 唐正杰

摘要:为进一步节能降耗,经对苯酐生产工艺研究分析、理论计算,关于苯酐生产装置热量的综合利用、降低生产成本,做了以下改造方案

关键词:苯酐;化工;科技创新;节能降耗;热量的综合利用

1、增加一台换热器,用导热油冷却的热量加热除盐水、汽轮机凝结水,再与过剩的低低压蒸汽换热,工艺改造后可达到减少蒸汽外排、节约蒸汽的作用。

2、工艺改造后还可降低导热油冷却器循环水用量,降低凉水塔负荷,降低电厂凉水塔补水量,达到节约一次水用量的目的。

一、工艺简介

1.氧化工段和发电工段工艺为:

a当外送蒸汽量为12.38t/h时:锅炉给水罐F-281,有四个进水管,一个进汽管。四个进水管为:①低压闪蒸罐凝液(流量约为24t/h,温度约为157℃)②电厂脱盐水;F-284(流量12.97t/h,温度≤20℃);③G-210A/B汽轮机凝汽器凝结水(流量12.14t/h,温度20.8℃);④E-281低低压凝液;一个进汽管为:低低压进汽加热。

b. 现工艺为F-284低压凝液、电厂除盐水、汽轮机凝汽器凝结水、E-281低低压凝液进入锅炉给水罐F-281,经低低压蒸汽加热后,由G-281A/B→ E-281低低压蒸汽加热→ E-282低压蒸汽加热后→ 气冷E-216→ 高压锅炉给水罐F-215。

2.切换工段工艺为:切换冷却降温过程:导热油→G-222A/B→E-222→E-221A/B/C/D(切换箱)→返回至G-222A/B,冷却器E-222进口温度≥60℃,出口为52.4℃,流量约为543.5t/h,温差大约8℃。

二.工艺原现状为:

切换工段冷却循环系统,导热油降温方式为电厂凉水塔循环水,导热油循环量大(流量约为550t/h),热量大;而电厂除盐水和汽轮机凝汽器凝结水温度较低,需经几次蒸汽加热后→气冷→高压锅炉给水罐→产生高压蒸汽,可将导热油热量利用。

三.改造后的工艺为:

電厂除盐水和汽轮机凝汽器凝结水(冬季温度约为20℃)汇集后→先与切换工段冷却循环系统的导热油换热→再与过剩的低低压蒸汽换热→除氧器锅炉给水罐→G-281A/B→气冷E-216→ 高压锅炉给水罐F-215。

四.计算

(一)改造前的工艺计算

1.E-281低低压蒸汽和锅炉水的换热计算

低低压蒸汽0.27MPa,无流量表,查表得其温度为130℃,加热进口为130℃的气体,出口为130℃的凝液,热焓值为2720.7KJ/Kg,130℃时水的热焓值为546.61KJ/Kg,潜热为2174.09KJ/Kg,水的流量约为48t/h,加热进口为110℃,出口最高为130℃,定性温度为120℃,120℃时水的比热容为4.266KJ/Kg.℃,则:WhRh=WcCpc(t2-t1) Wh*2174.09=48*4.266*(130-110)Wh=1.88t/h 即消耗低低压蒸汽1.88t/h

2.E-282低压蒸汽和锅炉水的换热计算

低低压蒸汽0.57MPa,无流量表,查表得其温度为157℃,加热进口为157℃的气体,出口为157℃的凝液,热焓值约为2754KJ/Kg,157℃水的热焓值约为662.36KJ/Kg,潜热为2091.64KJ/Kg,水的流量约为48t/h,加热进口约为130℃,出口最高为142℃,定性温度为136℃,136℃时水的比热容为4.28KJ/Kg.℃,则:WhRh=WcCpc(t2-t1) Wh*2091.64=48*4.28*(142-130) Wh=1.18t/h 即消耗低压蒸汽1.18t/h

3.锅炉给水罐还需要低低压蒸汽将混合水加热到110℃计算

20℃的水25t/h+130℃的E-281加热凝液1.88t/h+157℃低压闪蒸罐凝液约24t/h→除氧器锅炉给水罐→气冷→高压锅炉蒸汽罐,混合后除氧器锅炉给水罐温度: =86.8℃。而除氧器锅炉给水罐出口温度为110℃,则需要低低压蒸汽加热的流量为:混合水52t/h,温度由86.8℃升至110℃,定型温度为98℃,定性温度下水的比热容为4.2165KJ/Kg.℃,而低低压蒸汽加热由130℃的气体→130℃的液体→110℃的液体,130℃的潜热为2174.09KJ/Kg,定性温度120℃时水的比热容为4.266KJ/Kg.℃,则52*4.2165*(110-86.8)=W*(2174.09+4.266*20) W= 2.25t/h 即此时还需2.25t/h的低低压蒸汽才可将锅炉给水罐的水加热至110℃.

(二)改造后的工艺计算

1、导热油和水换热可节约的低压蒸汽为:25*4.174*(55-20)=W*2091.64 W=1.75t/h 即可节约1.75t/h的低压蒸汽。可节约的循环水用量为:冬季循环水进水温度为1℃,出水温度为9.7℃,温差为约8℃,定型温度为5.35℃,定型温度下水的比热容为4.2153KJ/Kg.℃,则25*4.174*(55-20)=W*4.2153*8 W=108t/h 即可节约108t/h的循环水用量。

2、E-281和E-282改为:55℃水和过剩的低低压蒸汽换热计算

水的进口温度为55℃,出口温度最高为130℃,假设出口温度为130℃,定性温度为92.5℃,定性温度下水的比热容为4.208KJ/Kg.℃,流量为25t/h;低低压蒸汽加热进口为130℃的气体,出口为130℃的凝液,潜热为2174.09KJ/Kg,则:

WhRh=WcCpc(t2-t1) Wh*2174.09=25*4.208*(130-55)

Wh=3.63t/h,即需3.63t/h的低低压蒸汽可实现换热。E-281消耗的低低压蒸汽为1.88t/h。锅炉给水罐消耗的低低压为2.25t/h。外排的蒸汽(晨阳余热炉外供汽时外排浪费更严重)按1t/h。1.88+2.25+1=5.13t/h 即低低压蒸汽量足够加热到130℃,而低压蒸汽还可转成低低压蒸汽,能保证稳定供汽加热。

3.工艺改造后锅炉给水罐出口温度的计算

130℃的水25t/h+130℃的E-281凝液3.63t/h+157℃低压凝液约24t/h,出口温度为(130*28.63+157*24)/(28.63+24)=142℃

即和原工艺E-281和E-282换热后的温度相同。

4、新增换热器换热面积的计算

进水温度为20℃,出水温度为55℃,水在定性温度下的比热容为4.174KJ/Kg.℃,导热油进口温度为60℃,出口温度为60-3.49=56.51℃,△tm1=56.51-20=36.51℃ △tm2=60-55=5℃ △tm= =15.85℃查表得导热油和水的总传热系数K值为170--450 W/(M2.℃),取K=300 W/(M2.℃)计算得WcCpc(t2-t1)=KS3△tm 25*1000*4.174*1000*(55-20)/3600=300*S3*15.85

S3=213M2 213*1.2=255.5M2

5、可以节约的蒸汽量计算

现工艺消耗的蒸汽为:锅炉给水罐消耗的低低压蒸汽为2.25t/h,E-281消耗的低低压蒸汽为1.88t/h,E-282消耗的低压蒸汽为1.18t/h及外排的低低压蒸汽约1t/h,合计为低低压蒸汽约5.13t/h,低压蒸汽为1.18t/h。改造后的工艺消耗的蒸汽为:E-281和E-282消耗的低低压为3.63t/h。改造后节约的蒸汽为:低低压蒸汽可节约1.5t/h,低压蒸汽可节约1.18t/h。

(作者单位:济宁辰光煤化有限公司)

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