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防渗墙原状芯样钻取研究

2019-03-07谢为江高江林

水利规划与设计 2019年1期
关键词:内管芯样沉渣

郑 勇,谢为江,高江林

(1.江西省水利科学研究院,江西 南昌 330029;2.江西省水工安全工程技术研究中心,江西 南昌 330029;3.克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局,新疆 克州 845350)

防渗墙是水利工程中的主体工程,其工程质量至关重要。由于防渗墙属隐蔽工程,易发生接缝、开叉、断墙、蜂窝、离析、夹泥等质量问题,且质量问题往往集中于底部,检测难度较大。准确检测防渗墙的工程质量,一直是水利工程质量检测工作中的难点和关键问题。

在防渗墙检测技术中,钻孔取芯是最直观、最可靠的方法,但由于防渗墙墙体强度不均匀,采芯率低,特别是在检测高喷、深搅及塑性混凝土墙时,采芯率常低于50%,对于检测关注重点墙体薄弱部位甚至取不到芯样,难于对墙体质量进行准确评价。本文通过对冲洗液配制、钻具改造、钻进工艺改进3项关键技术进行研究,可采取完整的防渗墙原状芯样,以实现对防渗墙质量直观、准确地评价。

1 冲洗液的配置研究

常规检测一般采用清水作为冲洗液,为满足松散破碎地层孔壁稳定需要,配置了植物胶类无固相冲洗液,配置的原材料、配合比及流程如下。

1.1 原材料

水、羧甲基纤维素钠(CMC)、烧碱、JXSK型树酯。其中,羧甲基纤维素钠和烧碱作为浆液稳定剂,JXSK型树酯为从香粉树上提取的物质,溶于水后形成一种高黏度的润滑液。

1.2 配合比

水(100):羧甲基纤维素钠(0.2):烧碱(0.2):JXSK型树酯(2)。

1.3 配制流程

在高速搅拌桶内加入100kg洁净水,然后加0.2kg羧甲基纤维素钠,启动电机进行搅拌,充分溶解后再加入0.2kg烧碱,不停搅拌,充分溶解后掺入2kg粉末状树酯,掺入树酯时应缓缓地加入,尽量让树酯粉末分散下落,避免结块。搅拌均匀后(约5min左右)倒入泥浆池。然后再配制第2桶浆液,如此重复,直到满足该钻孔的预算冲洗液总量。也可根据现场温度及原材料性状做适当优化,原则:以不结块、高效、均匀为准。

与清水作为冲洗液相比,按此方法配置出的冲洗液具有以下特点:①润滑性(油性)更强,可减少钻具内壁与芯样的摩擦和磨损;②黏度更高,确保芯样不会散架;③较高密度,确保钻具不会抖动太大而破坏芯样。

2 钻具制作研究

单动双管钻具是一种外管转动,内管不转动的双层岩芯管钻具,可避免因钻具转动造成对岩芯的机械破坏,从而改善岩芯的采取率和完整度。但由于单动双管钻具的半合管为整体管,无卡扣和卡箍,易发生半合管胀开和芯样滑落,为克服这些缺点,研究了在单动双管钻具上安装新型半合管内管。新型钻具制作流程如下。

(1)以国家地质行业标准外径为89mm的单动双管钻具为基础进行改造。

(2)卸去原有的内管,换成径向弹性的半合管作为内管。此内管可随着芯样外径大小调整内管直径大小,既不会压碎芯样,也不会因间隙太大造成芯样滑落。

(3)卸去原有的地质标准钻头(钻头外径91mm),换成钻头外径为94~95mm的非标钻头。

径向弹性的半合管的制作方法:购置一根国家地质行业标准的半合管(77mm×3.5mm),其长度可根据单动双管钻具的规格作相应取舍。在此基础上,加设斜缝和连接扣,如图1所示。

先在标准管外侧每隔20cm左右设置环形凹槽,凹槽深度约0.8mm,宽度约50mm。凹槽内设斜缝,斜缝缝宽约1mm,每条缝长约50mm。

连接扣选用具有良好弹性的钢材,厚度约0.8mm,宽度约10mm,长度与上述斜缝间距配套。

图1 半合管结构示意图

3 钻进工艺研究

常规检测中,钻孔取芯的操作流程按照SL 291—2003《水利水电工程钻探规程》执行,没有布设沉渣池和循环沟,没有明确下钻、钻进和起钻工艺和参数。经过大量工程检测实践,对钻进工艺进行了以下改进或优化。

3.1 沉渣池和循环沟

沉渣池布设在孔口附近,尺寸2.0m×1.0m×0.6m(长×宽×深)为宜,隔渣板设在沉渣池长宽中间,留直径8~10cm的缺口或连通孔1个。

循环沟布设在孔口与沉渣池之间,循环沟总长大于等于3m,以“顺藤结瓜”设置,以减少渣量。该布设主要是为了确保返回孔内的浆液中不含砂粒,也不含过量的粉粒,从而确保双管钻具的单动性。因为砂粒或粉粒等粗颗粒一旦进入钻具的内外管之间,容易堵塞并卡住,引起内管跟随外管一起转动,即钻具失去单动性。钻具在工作时一旦失去单动性,也就使内管失去了护芯的作用,松散地层的芯样将立即崩解,碎屑随冲洗液返出,无法完整取出芯样。开钻前检查沉渣池,循环沟清洗干净。

3.2 下钻

下钻时需做到“小心轻放”,防止粗颗粒物质进入内外管之间的间隙。预估孔底深度位置,每次下置钻头深度控制在距孔底5cm左右,然后再启泵送液。若钻头已碰触孔底,则需在开钻前上提5cm左右,再启泵送液,待孔口稳定溢流至少1min后方可钻进。

3.3 钻进

按照高钻速、低钻压、低泵量的原则进行钻进操作,高钻速(12r/s左右)可提高钻进的效率,低钻压(6kN左右)可使芯样完整,低泵量可使芯样不被冲坏。正常钻进不应使钻具提起,以防钻具卡断芯样或使卡簧无法归位造成芯样堵死内管。

3.4 起钻

起钻前,为防止芯样掉入钻孔底部,应停泵让钻具再干钻2~5cm。起钻中,为防止塌孔,应注意将循环液向孔内注入。不同情况的钻孔取芯效果如图2所示。

图2 改进后的钻孔取芯情况

4 结论

通过采用独特的钻孔冲洗液代替清水,特制新型半合管以及特殊的钻探工艺改进,显著提高钻取防渗墙全孔原状芯样的成功率,可直观、准确地对防渗墙质量进行评价,与常规检测方法相比,具有精准可靠、简单实用、高效廉价、应用广泛等特点。

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