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某污水厂曝气沉砂系统技术改造实践

2018-12-27关永年李立新

净水技术 2018年12期
关键词:故障率处理厂电磁阀

关永年,李立新

(苏州工业园区清源华衍水务有限公司,江苏苏州 215021)

1 现状分析

2009年4月投入运行的某污水处理厂设计处理能力为15×104m3/d。污水处理厂同步设计一组15×104m3/d的曝气沉砂池,曝气沉砂池分两格,单格尺寸为24 m×4.2 m,有效水深为3 m,峰值时设计水力停留时间为5 min,设计流速为0.07 m/s,设计处理每立方污水曝气量为0.2 m3空气。

投运初期,通过控制水流速度、沉砂时间和调节曝气量,可以达到稳定的除砂效果[1-2]。然而,近年来,随着服务区域内环境综合整治,推行污水管网的低水位运行,进入污水处理厂的污水中有机物、无机物含量也因此发生了较大的变化,厂内曝气沉砂系统运行一直不太理想, 频繁出现排砂泵故障和排砂管道堵塞问题,对生产造成了一定的影响[1,3-4],主要有以下几个问题。

(1)设备故障率增高,影响污水厂的正常运行。

a. 初沉池排泥泵、二沉池剩余泥泵的叶轮及脱水机进泥螺杆泵的转子磨损大,堵塞频繁,严重影响污泥系统的正常运行。

b. 生物反应池搅拌器、混合液回流泵、污泥回流泵等叶轮磨损速度相较运行初期明显加大[3]。

(2)曝气池内无机物含量增加,降低了有效容积。

由于曝气沉砂池除砂效果不理想,部分无机物随水流进入生物反应池,MLVSS/MLSS比值下降,影响处理效果[5]。

(3)初沉池、曝气池、二沉池表面垃圾增多,严重影响观感。

2 改造方案

针对吸砂泵故障率高、输砂管道堵塞、纤维状漂浮物多等运行生产中存在的问题,污水处理厂提出了以下改造方案[1,2,6-7]。

(1)格栅改造

曝气沉砂池前端,在现有的粗格栅(20 mm)+中格栅(6 mm)两栅配置基础上增加一道细格栅,即格栅配置按照粗格栅(20 mm)+中格栅(6 mm)+细格栅(3 mm)三栅配置,降低后续工艺负荷,提高格栅系统处理能力,实现格栅改造。

(2)排砂方式升级

将传统曝气沉砂池的顶部抽砂方式升级改造为高效底部排砂。通过重新设置底部排砂管,由PLC控制电磁阀和吸砂泵进行依次排砂;同时,设置反冲洗装置,利用厂内中水,通过 PLC控制进行自动反冲洗。本文重点介绍曝气沉砂池改造[2]。

改造前的曝气沉砂池(图1)由于吸砂泵故障率高及输砂管道堵塞,易造成除砂系统无法正常运行。因此,对排砂方式进行了改造,改造后的曝气沉砂池(图2)实现了池内底部吸砂的排砂方式升级,增加了反冲洗装置,排砂管同时进行改造(图3),防止管道堵塞。

图1 改造前的曝气沉砂池Fig.1 Aerated Grit Chamber before Reconstruction

图2 曝气沉砂池改造设计Fig.2 Design of Reconstruction of Aerated Grit Chamber

图3 曝气沉砂池排砂管改造示意图Fig.3 Sketch Map of Reconstruction of Sand Drain Pipe in Aerated Grit Chamber

改造原理:系统除砂时,吸砂泵正转,PLC控制,依次打开排砂管上的各个电磁阀,将沉于积砂槽的砂子通过每根排砂管依次吸出,并输送到砂水分离器进行分离,砂子外运,污水进系统处理;反冲洗时,输砂泵反转, PLC控制,打开反冲洗水电磁阀,依次打开各排砂管的电磁阀,对各管道进行反冲洗,降低管道负荷,防止堵塞。

本设计输砂泵选择转子泵,灵活进行正转排砂和反转反洗,同时转子泵相较于其他类型泵具有耐磨损、使用寿命长、故障率低的特点;每根排砂管的排砂时间、排砂间隔以及反冲洗时间、反冲洗间隔,通过PLC设定,根据生产的实际需要及时调整[5]。

3 改造效果

改造后的曝气沉砂池排砂系统运行良好。格栅改造后,工艺前端增加了3 mm的细格栅,细小颗粒和纤维状漂浮物大量的去除,吸砂泵的故障率大幅度下降。转子泵及电磁阀安装在曝气沉沙池外部,保养维护方便;排砂管道基本实现零堵塞,通过反冲洗可以进一步满足系统的低负荷运行。沉砂系统的正常运行,也大大地改善了初沉池、曝气池、二沉池表面的观感,有效地降低了污泥处理等系统的设备故障率。

4 结语

污水管网的低水位运行,对污水厂除砂系统的运行增加了难度,通过对某污水处理厂曝气沉砂池输砂系统的改造实践,降低了输砂泵的故障率,减少并避免了管道堵塞现象,为污水处理厂的安全运行提供了保障。

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