车用曲轴圆角强化工艺改进研究
2018-10-21王姝
摘 要 某车用三缸曲轴原来采用整体盐浴氮化工艺,经氮化处理的曲轴具有优异的耐磨性、耐疲劳性。但近期为了执行国家环保要求,要我公司用圆角淬火成品曲軸全面替代氮化成品曲轴。由于该曲轴的结构很单薄,英国原设计采用盐浴氮化对曲轴进行整体强化,现在要求切换成圆角淬火曲轴,疲劳试验安全系数≥1.3,有许多关键指标需要控制。
关键词 曲轴;圆角;工艺改进
1 原材料的选用
选定一种合适的原材料,要满足疲劳试验安全系数要求,同时具有优良的性价比。根据以往圆角淬火曲轴使用材料,选定 42CrMoA材料。
2 锻造过程
确定合适的料段加热后出炉温度,保证锻打过程材料在型腔内填充饱满。
3 毛坯热处理过程
本次疲劳试验结果:按1700N.m加载,2件通过,2件未通过,通过率50%。解剖1件未通过的试样,其抗拉强度931MPa;屈服强度772MPa,断后伸长率16.5%,断面收缩率65,性能指标均合格。
但疲劳试验未能稳定通过1700N.m。经分析,原因是抗拉强度与屈服强度较低,故判断在下次试验时抗拉强度应控制在940MPa以上,屈服强度应控制在780MPa以上(采用本钢模铸42CrMoA 材料)。
疲劳试验总结:以上共做完23块疲劳试样。
按1700N.m加载4个,全部通过,通过率100%
按1750N.m加载9个,7过2断,通过率78%
按1800N.m加载6个,5过1断,通过率83%
按1850N.m加载2个,1过1断,通过率50%
按1900N.m加载1个,全部通过,通过率100%
按1950N.m加载1个,全部断裂,通过率0%
可以看出:该曲轴按1700—1800N.m加载,其通过率是较为稳定的 (该曲轴疲劳极限1715N.m)。加载到1850N.m及以上,通过率就较低了。
舍弃无效及异常数据,可得50%存活率的疲劳极限为
M-1(50%)=[(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+ (1750+1800)/2]/6=1816.7N·m
子样标准差Sn-1==20.4
变异系数μ=Sn-1/M-1(50%)=20.4/1800=0.0112
存活率为50%时的安全系数为
n= M-1(50%)/ M-1=1816.7/1319=1.38
存活率99.9%时的曲轴疲劳极限
M-1(99.9%)=M-1(50%)-α×K×Sn-1 1816.7-3.09×1.051×20.4=1750.4N·m
由标准中附表可知,置信度95%、相对误差限度5%时为了估计99.9%存活率所需的最少子样为6时,变异系数最大值为0.0476,而该次试验μ=0.0112 <0.0476,故精度满足要求。
存活率为99.9%时的安全系数为
n= M-1(99.9%)/ M-1= 1750.4/1319 = 1.33
7 结束语
安全系数1.33,变异系数0.0112,符合该曲轴疲劳试验标准要求,满足了雷沃动力三缸曲轴安全系数≥1.30的要求。
作者简介
王姝(1986-),女,辽宁丹东;毕业院校:辽宁石油化工大学,专业:机械设计制造及其自动化,学历:本科学历,现就职单位:辽宁五一八内燃机配件有限公司,研究方向:机械加工方向。