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采空区上覆岩层透水治理实例研究

2018-09-11刘凤波白景志王乐义

山东煤炭科技 2018年8期
关键词:探查分支含水层

刘凤波 白景志 王乐义

(临沂矿业集团公司,山东 临沂 276017)

王楼煤矿位于济宁煤田的南部,井田地表大部分为微山湖区所覆盖,主要含水层有第四系含水层、上侏罗统砂砾岩裂隙含水层、主采3上煤层顶、底板砂岩(统称3砂)裂隙含水层、太原组灰岩裂隙含水层。2013年三采区13301工作面发生采空区透水事故,最大突水量900.0m3/h,导致工作面被淹。

1 13301工作面出水情况

13301工作面为三采区首个工作面,综合机械化采煤,地面为蔡河,工作面走向长1160m,倾斜宽160m,煤层埋深900~960m,煤层平均厚度2.15m;工作面北部为三采区轨道、胶带下山,南部为3上煤层隐伏露头线,东部为13303工作面,西部为三采区下部开拓区域。

在掘进过程中,13301工作面两顺槽顶、底板多个点出水,出水量约60m3/h;回采过程中涌水量逐渐增大,见图1。

(1)工作面推进到0~433.70m时,总出水量约60m3/h。

(2)工作面推进到433.70~560m时,出水量从75m3/h逐渐增加到190m3/h。

(3)工作面推进到560~638.90m时,出水量从190m3/h快速增加到650m3/h。

(4)工作面推进到638.90~690m时,出水量由650m3/h增加到800m3/h,工作面推进到719.40m处涌水量增加到900m3/h,导致工作面被淹停产。

图1 13301工作面推进度与突水量曲线图

2 出水通道及水源分析

2.1 出水通道分析

(1)三维地震勘探报告方差体解释13301工作面上方发育有一个低阻异常区(FQ7),为“垂直密集裂隙带”,平面呈椭圆形(长轴185m,短轴93m)。该异常区内裂隙向上发育,局部达到第四系底界,导通上部含水层。见图3。

后期水平钻孔钻探成果验证了三维地震勘探报告13301工作面上方存在“垂向密集裂隙带”,其地质成因为复合型背斜产生的高角度裂隙,也是13301工作面透水的主要通道。音频电穿透探测成果显示,该处为低阻富水区。

(2)13301轨道掘进期间揭露一组断层(F21:∠ 75 ° H=17m;F22: ∠ 65 ° H=7m;F23:∠75° H=7m),该组断层斜穿工作面,距切眼约220m左右,走向长约400m,断层最大落差约17m。分析工作面推过后断层组活化,成为导水断层组后导通上部含水层。

(3)3C-4钻孔位于13301工作面中部,工作面推过3C-4钻孔20m(距离开切眼590m)后,水量增长速度最大,水量由190m3/h增加到650m3/h,该孔为地质孔,施工过程中曾揭露强漏水层段,加黄豆等骨料后才得以通过,分析认为钻孔封孔不良,导通上部含水层。

2.2 透水水源分析

(1)3C-21水文观测孔

3C-21孔位于三采区北部,靠近刘官屯断层,距离13301工作面最近750m,为侏罗系砂岩裂隙含水层长观孔,出水前后钻孔水位变化明显。工作面出水后,侏罗系水位呈快速下降趋势, 2013年2月14日~2013年4月11日期间,水位累计下降143.99m,平均每天下降2.618m。如图2。

图2 3C-21钻孔水位变化图

(2)3C-30水文观测孔

该孔位于刘官屯断层以南,距13301面最近距离1300m,侏罗系砂岩裂隙含水层水位变化趋势与3C-21相似,13301面出水后水位呈快速下降趋势。

(3)水质化验分析

建井期间主副井筒揭露的侏罗系含水层水pH值为8.3,相邻13303面3煤顶板淋水pH值为7.6,13301采空区水pH值为7.5~8.1,水质分析认为13301采空区水为混合水。

工作面出水后,分别进行了地面电法探查和井下打钻探查,通过电法探查、井下打钻、矿井充水水源和充水通道的分析研究,认为水源主要为煤层顶板三砂(3煤顶板)水、上覆侏罗纪含水层水,刘官屯断层串联上覆各含水层;导水通道主要为断层组、垂直密集裂隙带、3C-4钻孔封孔不良。为此采用地面垂直钻孔边探查、边注浆相结合的堵水方案。

3 地面注浆堵水方案

3.1 垂直钻孔注浆堵水

地面先后共施工4个探查注浆孔,其中:

1#探查注浆孔:位于13301工作面上方中部,断层组内,距开切眼286m,终孔层位为石盒子组中部泥岩层,下距3煤层顶板80m,注浆期间未发现井下工作面有漏浆现象,说明该孔周围没有直接进入采空区的透水通道。

2#探查注浆孔:位于13301皮带顺槽上部,距开切眼60m,注浆后涌水量略有减少,说明注浆堵住了部分裂隙。

3C-4探查注浆孔:位于13301工作面中部,距离切眼530m,突水后怀疑该孔封闭不良,决定启封注浆,因地面施工条件限制封堵孔距原孔35m。注浆后工作面水量由750m3/h减少至590m3/h,说明注浆堵截了透水的部分补给通道,起到了明显的堵水作用。

3C-5启封注浆孔:共注浆三次,注浆后工作面水量呈下降趋势,由于与1号水文探查孔同步注浆,两孔升压有一定的同步性,不排除两孔同时起到减水效果的可能。

3.2 地面水平定向钻孔注浆堵水

13301工作面经过前期堵水及疏放,回采结束后涌水量有所减少,但仍然稳定在520m3/h左右,占矿井总涌水量的一多半。为了节省排水费用,采用地面定向水平钻进及水平分支钻孔注浆封堵上部导水通道。

(1)堵水方案

本次地面定向水平钻孔及水平分支钻孔,设计在3上煤层顶板之上石河子组地层内,距离煤层85~110m左右。先期施工主孔,对FQ7裂隙发育区、断层组(F21、F22、F23)、3C-4孔附近及切眼至开采距离690m位段突水通道探查,根据探查情况布置分支孔。通过注浆,在该地层形成一个有效的隔水层。

图3 13301工作面水平分支钻孔剖面图

(2)探查情况

水平主钻孔施工过程中穿过石河子组地层,以红褐色砂岩为主,中硬。在预计F21断层组位置钻孔揭露漏浆点较少。在钻孔穿过3C-4钻孔位置后,岩石裂隙率逐步增大,漏浆点逐步增加,最小裂隙间距2m,每次注浆使用水泥大约80t,须反复注浆、钻进才能通过。

(3)地面定向钻进及注浆

主孔:主孔孔口位置在FQ7裂隙发育区长轴方向以南230m处,孔深660m以上为直孔钻进,660m以下为定向造斜钻进,距离3上煤顶板115m左右。

穿过断层(F21、F22、F23)区,终止于FQ7裂隙发育区,在断层(F21、F22、F23)区、FQ7裂隙发育区内多次出现漏失并进行注浆,终孔深度1163m。

分支1孔:在分支3孔960m处开孔,分别在位置3C-4孔1241m、1268m、1320m处漏浆并注浆,终孔至1320m。

分支2孔:在主孔940m处开孔,穿过F21、F22、F23断层密集区未发现漏失,主要漏失段在FQ7裂隙发育区边界外,终孔1291m。

分支3孔:原分支3孔因套管原因作废,新孔627m处开孔,终孔1315m,漏失位置多在FQ7裂隙发育区内。

分支4孔:于分支3孔960m处开孔,终孔1320m,漏失位置3C-4孔附近。

注浆材料选用普通硅酸盐水泥,水玻璃,粉煤灰;单液浆、粉煤灰及双液浆联合注浆堵水,遇漏则注,升压停注。

图4 13301工作面地面水平分支钻孔平面布置图

4 注浆堵水效果

本工程共施工主孔一个,分支钻孔4个,钻探总进尺2897.57m,注入水泥9821.57t,黄泥混合浆等其他材料428.26m3。

工程结束后实测,13301(含13303)涌水量从570.0m3/h减少至387.0m3/h,减少了183.0m3/h,每年可节约排水费用约2055万元,经济效益显著。

5 结论

(1)与地面直孔注浆相比,地面水平定向钻孔及分支钻进,可以随时进行二次或三次定向,可以打出“S型”、“L型”钻孔,穿过断层裂隙带、垂直密集带、3C-4地质钻孔等多个可能存在的透水通道,注浆效果明显提升。

(2)注浆过程中根据实际情况改变注浆材料、浆液浓度、注浆泵压等参数,精确定位至3上煤层顶板之上的石盒子组、侏罗系底界等含水层,对该区域顶板岩层进行注浆改造,在注浆段形成一个有效的阻水隔水层。

(3)主孔及各分支孔有效验证了之前三维物探成果报告中提出的“垂直密集裂隙带”实际存在,范围发育至3C-4钻孔附近。钻进靠近密集高角度裂隙带时,增加了钻进难度,须反复注浆、钻进方能通过。

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