APP下载

汽轮机单阀切顺序阀运行出现振动问题的处理

2018-07-13呼志广

山西电力 2018年3期
关键词:轴系蒸汽轴承

呼志广

(神华国能(神东电力)集团技术研究院,陕西 西安 710065)

0 引言

某电厂1号机组为国产超高压、一次中间再热、单轴、双缸、双分流、直接空冷凝汽式汽轮机,机组型号为NZK200-12.75/535/535,本机组转子分为高中压转子与低压转子两部分,且均为无中心孔整锻结构,高中压转子与低压转子采用刚性靠背轮连接,整个汽轮机为4支点支承,即高中压转子和低压转子分别由两个轴承支撑。轴承均为椭圆瓦落地支持轴承。主蒸汽通过2个高压主汽阀门、4个高压调节门、4组喷嘴进入汽轮机做功,该机组顺阀运行时1号、2号轴振会出现剧烈波动,机组长期处于单阀状态运行,严重影响机组的经济性。

1 机组由单阀切顺序阀出现的振动情况

1号机组单阀运行时轴系振动数据如表1所示。

2号瓦轴振较大,其余轴瓦轴振均在合格范围。

表1 负荷200 MW单阀运行1号机组轴系振动数据(通频)

单阀切顺阀1号机组轴系振动数据如表2所示。

切至顺序阀后1号、2号瓦轴振有较大幅度上升。

通过单阀切顺序阀试验发现,机组在切顺序阀后1号、2号瓦轴振发生了剧烈的波动,严重影响机组安全,机组无法实现顺序阀运行。

表2 单阀切顺阀1号机组轴系振动数据(通频)

2 机组由单阀切顺序阀出现的振动原因

该机组高压调节门对应的喷嘴组位置如图1所示。

图1 高调门布置图

当机组单阀运行时,4组喷嘴的进汽量相同,蒸汽作用在转子上的力互相平衡。

当机组切为顺序阀运行时,I、II喷嘴进汽,III、IV喷嘴不进汽,蒸汽作用在转子的力不平衡,它会产生一附加的蒸汽激振力Fb[1]。

顺阀运行时,转子受到一个向左的力F,如图2、3、4所示。

图2 蒸汽作用在转子上的力示意图

图3 转子受力示意图

图4 合成力偶图

F和Fa构成力偶,驱动转子旋转,Fb就是一个附加的蒸汽激振力[2]。

转轴在Fb作用下偏离原始位置,右侧油楔增大,进油量增大,油膜厚度增加,轴瓦温度下降,2013年7月13日切顺序阀过程中,1号、2号轴承温度分别下降了12℃、9℃,说明了这一点。转子在Fb作用下失稳,1号、2号瓦轴振增大,当振动增大到一定程度,高中压转子和汽封发生了碰磨,振动进一步加剧。从一、二瓦轴振频谱分析也能证实这一点,当轴振增大时,一、二瓦轴振1/2频率占有较大的份额[3]。

3 机组由单阀切顺序阀出现的振动处理

针对机组由单阀切顺序阀出现的振动,主要采取了三方面措施,第一,转子高速动平衡,降低转子基础振动值;第二、阀门配汽优化试验;第三、转子中心调整。

3.1 转子高速动平衡

为了降低2号瓦轴振,采用在中、低联轴器配重方案。根据2X、2Y轴振基频振动的幅值和相位,结合2号瓦的瓦振的数据采用如下平衡方案[4]。

平衡后1号机组单阀运行时轴系振动数据如表3所示。

图5 X、Y向轴振和键相探头安装位置及中、低联轴器加重示意图

表3 平衡后200 MW单阀运行1号机组轴系振动数据(通频)

平衡取得了较好的效果。

3.2 阀门配汽试验

调门开度试验振动数据如表4所示。

通过试验,改变配汽方式由I+II、III、IV改为III+IV、II、I,蒸汽附加力是向右的,有利于转子的稳定,机组振动明显好转。

3.3 轴承标高调整

通过转子高速动平衡和调节门配汽优化,取得了很好的效果,但在工况变化时仍会偶然出现振动波动跳机现象,为此,对转子相对于汽缸中心进行了调整,1号瓦、2号瓦标高下调0.15 mm,调整后机组再未发生过振动波动现象。

表4 调门开度试验振动数据(通频)

4 经济效益

在176 MW时,由单阀运行变为顺序阀运行,主蒸汽流量下降了约20 t/h,取得了很好的经济效益。

5 结束语

这台机组高压调节门配汽方式对机组振动影响较大,通过机组的平衡降低振动基础值,再通过阀门配汽试验,转子中心调整,机组由单阀切为顺阀运行,取得了较好的经济效益,对同类现象的机组具有一定的参考作用。

猜你喜欢

轴系蒸汽轴承
核电厂蒸汽发生器一次侧管嘴堵板研发和应用
轴承知识
卧式异步电机轴系支撑载荷研究
轴承知识
轴承知识
轴承知识
双机、双桨轴系下水前的安装工艺
一种新型蒸汽发生器结构设计
第一艘蒸汽轮船
蒸汽闪爆