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1、2号炉制粉系统防爆改造

2018-05-09麻宪

科学与财富 2018年8期
关键词:爆破褐煤安全

摘 要:针对我公司1、2号锅炉制粉系统及煤粉仓爆破风险大这一问题,公司提出了1、2号锅炉制粉系统防爆优化改造方法。通过对制粉系统启停防爆改造、粉仓惰化防爆改造、制粉系统内部防爆改造,解决了制粉系统内部氧量充裕与系统内部积粉自燃的问题,降低了制粉系统爆破几率。

关键词:褐煤;安全;经济;爆破

0 引言

由于煤炭价格上涨及煤源紧张的局面,国家“计划电”、“市场煤”的管理体制下,电煤价格一路上扬,电价、热价增长却非常有限,2016年再次出现炭价格上涨及煤源紧张的局面,为降低机组运行成本,燃用价格相对较低的褐煤,以增加企业效益。燃烧褐煤存在的问题:挥发分高(>45%),容易发生自燃着火爆炸,中储仓制粉系统的乏气含氧量较高的时,极易发生自然、着火、甚至爆炸,安全问题十分突出,严重影响锅炉运行安全性和经济性。

1 锅炉概况

公司1、2号锅炉均是哈尔滨锅炉厂设计生产,型号为HG-670/140-YM14型,呈“п”形布置,均属超高压、大容量、一次中间再热自然循环、单炉膛、平衡通风、固态排渣煤粉锅炉,1号、2号锅炉配220MW汽轮发电机组均为燃煤双抽供热发电机组,各配置4台钢球磨煤机,采用中储仓、乏气送粉系统。

煤质爆炸特性评估

按照公司当前燃用的煤质,对煤质的爆炸特性进行了评估计算。与设计煤种比,各项评价指数均发生了较大的变化,显示出爆炸的风险增强。设计煤种:干燥无灰基挥发分(Vdaf)39.79,干燥基灰分(Ad)30.27,煤的收到基挥发分(Cv,ar)10.68,煤的收到收发分硫(Sv,ar)0.66,剩余焦碳(Ck,ar)36.47,热解温度(Ts)280 , 堆积煤粉起燃温度(Tz)187 ,爆炸性指数(Bc)32.62,爆炸性指数判别-低等爆炸。目前煤种:干燥无灰基挥发分(Vdaf)48.41,干燥基灰分(Ad)23.94,煤的收到基挥发分(Cv,ar)11.56 ,煤的收到收发分硫(Sv,ar)0.40 ,剩余焦碳(Ck,ar)27.44,热解温度(Ts)183, 堆积煤粉起燃温度(Tz)167,爆炸性指数(Bc)34.01 ,爆炸性指数判别-中等爆炸。由于原煤的干燥无灰基挥发分相差不大,因此爆炸特性指数在32.62-34.01%范围之内,均属于中等爆炸特性煤质。原煤热解温度由设计煤种280℃降低为183℃,意味着当磨煤机入口干燥剂温度超过183℃时,将有大量的挥发物从原煤中析出,而根据当前煤质核算,对于水分在29.6~41.4%之间时,所需要的干燥剂需求温度在320~450℃之间,因此挥发物的析出机率大大增加。堆积煤粉的着火温度由187℃降低于167℃,积煤积粉的着火风险提高了20℃的空间。

根据热解温度和堆积煤粉着火温度两项指标,公司制粉系统爆破进行可能性的推断:由于制粉系统堆积煤粉的着火温度降低,使制粉设备部件积煤积粉更易于着火,增加了制粉系统内部爆破的风险;由于热解温度降低幅度较大,挥发物析出能力提高,粉仓为密闭空间,增加了粉仓爆破的风险。

2 制粉系统防爆优化改造

制粉系统爆破必须满足以下几个必要条件:氧气浓度、火源、煤粉浓度,其中氧气浓度、火源是可控条件,我们就对这两条可控条件进行制粉系统防爆优化改造。

2.1制粉系统启停防爆改造--降低氧气浓度

2.1.1向制粉系统引入低温炉烟

通过向制粉系统引入低温炉烟,同时满足两个防爆参数限制条件。一是严格按照DL/T5203-2005标准,将系统内的氧气体积含量降至12%以下,满足惰化氛条件;二是在氧量低于12%的基础上,进一步严格按照DL/T5145-2012标准要求,控制制粉系统终端干燥剂出口温度超过90℃,满足温度限制要求,从而保证制粉系统的启停安全。

2.1.2制粉系统启停冷烟使用规定

采取从引风机出口抽取烟气做为制粉系统通风惰化气体。为保证制粉系统干燥剂体积含氧量小于6%且制磨煤机出口温度小于90℃,中储式制粉系统启动时,正常的操作顺序首先是切换风路,由温风送粉方式切换为干燥剂送粉方式,然后暖磨及制粉系统管道升温除潮,排粉机入口温度满足启动条件,启动磨煤机、给煤机,开启制粉系统再循环。从操作程序分析,启动过程中因再循环风门处于关闭状态,因此满足制粉系统启动的风量与正常运行风量比相差较多。

启动磨煤机时,通风量多少首先应保证一次风速满足送粉需求,同时考虑到启停磨过程中的送粉一次风含氧量仅为12%,对燃烧的影响较大,因此本设计一次风速选取在25m/s较为合适,即满足送粉需求,也不会对燃烧有较大的冲击。因经本次以暖磨过程中一次风速25m/s为原则,选取冷烟需求量。

2.2 粉仓惰化防爆改造--降低氧气浓度

粉仓惰化是向粉仓内通入烟气,使粉仓内的上部空间环境的氧量降低至一定程度,以保证粉仓始终处于安全状态。与制粉系统的启停防爆不同,粉仓惰化是连续的,不能因制粉系统启停而影响到对粉仓的惰化。因此必须设计一套脱离于制粉系统启停的、连续的烟气供给系统。因粉仓惰化对介质的温度和含水量均有严格限制,因此除控制烟气温度外,还需要控制烟气湿度,以防止含水率较高的烟气进入粉仓,造成煤粉板结堵塞给粉机。

本处理工艺的是一个组合式换热器,换热器实现了對烟气的除湿和加热功能,以满足煤粉仓安全运行的需要。烟气由引风机出口取出,烟温为144℃,经氟塑料烟—水换热器后将烟气温度降至30~40℃,在降温冷却过程中除去大量的水,除水后的冷烟经管式烟—烟换热器升温至60℃,由专设管路引至锅炉厂房内,送至标高约31.5m的粉仓侧壁。粉仓惰化需要的冷烟量数值难于确定,因此我们可以按目前吸潮管的空气量确定惰化需求的冷烟量。

2.3 制粉系统内部防爆改造--减少火源

1、2号炉制粉系统老化及磨损严重,主要磨损部位有,粗粉分离器入口偏心管处、排粉机风壳、木块分离器出入口管道、细粉分离器出入口管道及筒体等,制粉管道为碳钢材质,抗磨性能低,我公司燃用褐煤,用煤量增大,加剧了制粉管道的磨损。由于连续多年的补焊、堆焊、挖补和贴补等检修工艺,磨煤机出口存在多处缝隙、重皮的部位,为煤粉的积存提供了场所。经过长时间热辐射积粉极容易自燃产生火源。

公司重新在粗粉分离器入口偏心管处,使用陶瓷防磨,木块分离器出、入口管道,使用防磨板挖补后进行陶瓷防磨,细粉分离器出、入口管道及筒体,挖补后进行陶瓷防磨,排粉机风壳,使用陶瓷修补防磨,制粉系统细粉分离器、木块分离器等处,磨损超过原厚度的2/3进行挖补。钢板衔接平滑,挖补后进行陶瓷防磨。管道贴陶瓷前,去除管道表面油污、灰尘,然后用角向磨光机打磨后,使用清洗剂擦拭干净,将胶粘剂分别均匀的涂抹到设备表层和陶瓷表面,将陶瓷片粘贴到设备表面,用橡皮锤锤打结实,陶瓷片粘贴完毕后必须在常温下自然固化24小时,陶瓷达到可用粘贴强度。通过对1、2号炉制粉系统老化及磨损严重处重新改造处理,积粉火源这一条件已彻底消除,已经解决制粉系统缺陷带来的爆破危害问题。

3结论

通过制粉系统冷烟系统改造,保证启停制粉系统时,系统风速满足25m/s的送粉要求,同时可控制系统含氧量在12%以下,满足国家相关标准的要求。单独设计煤粉仓惰化烟气系统,可实现在无制粉系统启停操作时,制粉系统冷烟风机停运。单独设计一套专用于粉仓惰化的冷烟供应系统,不受制粉系统是否运行限制,实时向煤粉仓充入冷烟。有效的保证粉仓上部空间处于惰化状态。通过对粗细粉分离器出入口及磨煤机出口防磨根治,有效的消除制粉系统积粉点,消除堆积煤粉的着火及爆破。对电力行业创造不可估量的安全、经济效益。

作者简介:

麻宪,(1989-),男,助理工程师,从事发电厂锅炉运行工作。

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