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乘用车天窗举伸臂滑靴断裂分析及改进措施

2018-03-30

现代制造技术与装备 2018年4期
关键词:滑靴加强筋天窗

寻 璋 熊 志

(珠海市玛斯特汽车零部件有限公司,珠海 519000)

汽车是现代社会广泛使用的客货运输工具,目前其不局限于交通工具,汽车服务需求种类增加。汽车天窗作为行车时换气的便利设备,能够有效改善驾驶人员的驾驶感受,优化车内采光性及空气质量,是世界各国厂家生产汽车的重点关注区域。当下,全景天窗凭借视野开阔、通风良好、减缓车内压抑感等特点,逐渐被广泛应用在汽车上。

1 天窗机械组结构与试验说明

1.1 机械组结构分析

一般而言,天窗主要包括驱动齿轮、电机,经由物理链条的传导力,利用机械组的运动,开启、关闭或倾斜天窗玻璃。机械组的总成状态如图1所示,机械组包括举伸臂、滑动件以及支架三部分,其中,玻璃板连接天窗的支架并进行举伸臂的运动,实现天窗玻璃的各项功能。可以说,举伸臂在其中扮演着至关重要的角色,在运动的过程中,将会产生十分有趣的相对运动。

图1 机械组总成示意图

1.2 振动试验

本文选择的项目试验,是在基于实际路况模拟的基础上,通过各种天窗的操作,观察其结构构件能否正常工作、相关性能指标是否满足条件。一般来说,振动试验将会跨越若干温度差,以此观察其实际效果,需要在室温→-20℃→0℃→90℃→50℃→室温的温度交替下,不停更换频率,在规定时间内予以振动加速,完成本次试验。

2 分析举伸臂滑靴断裂的具体原因

2.1 产生问题

根据实际试验状况予以探讨,现发现整个试验过程中,打开设置后机械组举伸臂滑靴发生断裂。84h试验后,完成结果85%,根据振动试验的设计标准要求,要求在运行120h后仍未存在功能性问题,方为合格。

本文选用0.8mm的举伸臂(规格HC380LA),利用钣金冲压成型,并做好冲压件表面的防锈工作,最后包塑成型,确保举伸臂耐磨性及强度满足设计标准。

2.2 举伸臂滑靴结构

2.2.1 外观分析

对于存在问题的举伸臂滑靴结构展开探讨,发现该类问题构件的内侧折弯弧度较小,外侧加强筋短,没有往下延伸。就机械加工而言,折弯位置角度越小,应力将会更加集中,也就更加易于产生断裂。与此同时,对于加强筋长度而言,它会在不同程度上影响零件强度,可以说,在受力区域,加强筋越短,则其强度越小,反之亦然。

2.2.2 结构CAE分析

本文委托高级工程师对图2中的四个滑靴结构予以CAE模拟,并分析其潜在影响因素。其中,图2(a)结构存在折弯角度,加强筋较长;图2(b)结构存在折弯角度,加强筋较短;图2(c)结构没有角度,加强筋较长;图2(d)结构没有角度,加强筋较短。

图2 滑靴结构

根据CAE模拟结果发现,基于动态加载状况,其最大应力分别为57.6MPa(见图3)、63.0MPa(见图4)、65.0MPa(见图5)、68.9MPa(见图6)。不难看出,图3结构的应力值最低,所以其断裂的可能性也是所有结构中的最低项。

2.2.3 断口微观

图3为断口微观视图,通过显微镜观察发现,主要断裂原因是疲劳断裂。内角ABCD边为疲劳源,A点为主源,并从内向外扩散应力,最终在外角JIHG边台阶处瞬断。总之,折弯区域应力过于集中,致使发生断裂事件。

图3 断口微观结构

2.3 材料分析

通过原材料的物理和化学性能分析(见表1、表2),其基本满足HC380LA材料特性,根据该结果可以否定材料自身的问题。

2.4 机械组运行阻力分析

实际运行过程中,假如机械组的阻力过大,将会导致导轨与机械组摩擦力显著增加,随着时间的延长,二者的间隙也会持续增大,致使导轨内的机械组存在轻微晃动。与此同时,玻璃负重致使举伸臂受力不均衡,从而导致断裂事件的发生。通过测试天窗运行的电流值,只要电流值在一定范围内,那么则可以认定一切运行正常。

3 改进方案及验证

3.1 改进方案

导致举伸臂滑靴断裂的问题根源为零件因疲劳循环应力的作用,逐步向外扩散,最后断裂。系统分析运行阻力、制造工艺以及零件材料之后,发现其各方面均满足实际设计要求。为此,怎样更好地解决折弯位置应力问题,则成为本文研究的重点。经过论证结果分析,笔者设计出以下解决方案:加长滑靴背面加强筋,扩大折弯位置圆弧角度(见图4),增加强筋长度,并控制折弯圆弧半径在1.7±0.20mm范围内。修改冲压模具并进行制作,可得圆弧显著扩大,如图5所示,并且加强筋长度随之加长,如图6所示。

表1 物理性能

表2 化学性能

图4 3D数据

图5 改良样件

3.2 试验验证

确定改进方案后,需要对其予以试验验证,分析零件振动和冲切力,并在额定荷载条件下予以循环运动,频率为5Hz,如图7所示。测试发现,改善前后,该结构断裂改善前循环次数为3195次,改善后循环次数为5219次,前后对比可增加2000余次,具有十分显著的成效。

具体冲切力测试结果如表3所示,对改善前后5个零件予以测试,不难看出,改善前的零件冲切力均要弱于改善后零件冲切力2000N,平均提高200N,自身强度优化显著。

图6 加强筋示意

图7 振动测试过程

表3 冲切强度的前后对比

4 结论

目前,在汽车领域中,如何更好地提升全景天窗结构的稳定性,确保在功能丰富的前提下,提升用户的安全性,是当前亟待解决的重要课题。通过采取合理的改进方法,振动过程中天窗机械组的断裂现象得到较大的改善。在日后的冲压模具制造和设计中,人们要充分注重零件可能产生应力集中的情况,确保全景天窗结构研究的健康发展。

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