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炉水循环泵电机绝缘降低的探讨

2018-01-24李少波陈华杰

中国设备工程 2018年1期
关键词:汽包循环泵冷却水

李少波,陈华杰

(浙江国华浙能发电有限公司,浙江宁波 315612)

炉水循环泵是控制循环锅炉的关键辅助设备,犹如锅炉的“心脏”,其重要性不言而喻。炉水循环泵由湿绕组电机、驱动水泵组两个部分组成,其具有流量大、扬程低、能承受高温高压的特点,主要用于直流锅炉、强制循环汽包锅炉的启动系统。其中提高电机绝缘性能,有利于循环泵的安全稳定运行。以下结合实际案例,针对炉水循环电机绝缘降低的原因进行深入探讨。

1 炉水循环泵的电机绝缘结构

炉水循环泵的电机属于无轴封式湿绕组电动机。结构特点是将泵的叶轮、电机转子设置在同一个主轴上,促使泵和电机成为一个整体,可以避免泵泄漏问题的发生。随着工艺技术的进步,电机性能不断改进,泵容量随之增大,出现了系列产品,以德国KSB公司、英国HT公司、我国哈尔滨电机厂为代表。具体到电动机的绝缘结构,包括以下两个部分:一是定子绕组绝缘结构。定子铁芯为半闭口槽,采用穿线式绕组。二是引出线密封绝缘结构。在电机运行时,不仅能绝缘电源输入的高电压,还能密封高压冷却水。

以KBS公司生产的设备为例,采用绝缘塔式密封,如图1所示。实践表明,绝缘性能的好坏,决定了电机的可靠性和使用寿命,技术关键包括湿绕组线的类型和性能、引出线密封绝缘结构、绕组端部固定方式、绝缘制造工艺等。

2 电机绝缘降低的原因分析

2.1 设备概况

某电站的炉水循环泵由德国KSB公司生产,型号为LUVAC2x350-500I;电机属于鼠笼式三相潜水电机,型号为LUV6/4IV40-1105,参数设置如下:频率50Hz,转速1470r/min,额定电流36A,额定电压11000V,额定功率400kW,功率因数0.71。其中定子使用硅钢片压制而成;绕组铜线采用聚乙烯绝缘,并且配置酰胺保护层;端部绕组是无芯型,能减轻机械磨损。电机绕组利用耐高压电缆实现密封压盖供电,利用绝缘套筒绝缘,设计成O型密封圈;导线从压盖单独引出进入接线盒,固定在机壳法兰上;接线盒使用橡胶垫圈密封,避免潮气、水分进入。

图1 绝缘塔式引出线密封绝缘结构

2.2 电机绝缘失效故障

机组内3台循环泵连续运行2周,然后正常停机、带压放水。首次测定绝缘电阻正常,满足说明书中200MΩ的要求;停机后第3天,A、B、C泵的绝缘电阻相继降低,分别为56、52、1MΩ。期间,炉水循环泵电机没有运转,锅炉正常放水。

2.3 绝缘降低的原因分析

现场检查后可见,该机组内的3台炉水循环泵均是正常运行后出现的绝缘降低故障,拆开设备内部结构,可见绕组的引线绝缘均正常,整体绕组中间没有接头。分析认为可能故障原因如下。

(1)绝缘材料问题。交联高压聚乙烯绝缘材料的质量决定了渗水性、阻水结构性能,国产材料在高水压影响下,往往渗水性不满足要求;而且不同厂家、不同生产工艺,也会导致绝缘材料性能的差异化。

(2)带压放水问题。带压放水时机有误,炉水进入电机腔体后,会升高端部温度,造成绝缘下降。实际情况中,锅炉放水后,泵壳和入口集箱的温度降低至70℃以下,才开始对电机卸压,因此腔体温度满足说明书规定的65℃的要求,可以排除这一原因。

(3)炉水循环泵的冲洗问题。炉水水质的检测结果显示,pH值在8.0以上,悬浮物粒径在0.25ppm以内,满足水质要求,可以排除这一原因。水泵在启动时,高压冷却水会在泵体内循环,其中升温升压阶段要投入冲洗水,压力达到0.5MPa以上,即可停止投入冲洗水,否则会导致电机绕组温度过高。

(4)气体冲击问题。循环泵启动时,如果泵体内部气体没有排除干净,会造成气流冲击振动。现场检查发现,炉水循环泵启动前打开空气门,待水流出现后关闭;而且启动时点动排气3次,现场人员没有发现振动现象,可以排除这一原因。

(5)热态启动问题。实践证实,频繁热态启动,炉水循环泵会产生热应力,从而损害电机绝缘系统。现场检查发现,炉水循环泵运行期间,并没有频繁进行热态启动,炉水循环泵持续运行,一直到停炉放水,可以排除这一原因。

6)汽包水位问题。炉水循环泵启动时,补水不及时会降低汽包水位,继而引起管道、泵体振动、损害电机绝缘系统。依据规定,炉水循环泵启动时,汽包水位控制在-200~100mm之间。现场检查炉水循环泵启动后,汽包补水及时,没有出现水位超限的情况,可以排除这一原因。

3 炉水循环泵电机绝缘降低的预防和改进

3.1 预防措施

(1)炉水循环泵在出厂前,必须进行严格的性能检验,确保三相对地绝缘在2GΩ以上,而且三相定子绕组的直阻要保持平衡。

(2)炉水循环泵电机在运输过程中,做好预防措施,包括防潮、防水、防震,避免尘土和盐蚀,确保处于安全干燥的环境中。炉水循环泵运输至现场后,应该在一周内进行安装,并严格按照说明书和操作规范作业,形成完善的记录。安装完成后,30天内对电机试运转;如果不能及时试运转,应该做好保养防护工作。

(3)酸洗会对电机绝缘造成不利影响,因此清洗电机时,不能采用酸洗法。日常运行期间,以《电站炉水循环泵电机检修导则》为依据,开展调试、保养工作,并且监测电机绝缘的状态。

(4)保证热工定值、继电保护定值,一般将电机腔室的温度控制在60℃跳闸;同时,对电机进行过热保护、速断保护。

(5)电机运行期间,应该监测各项参数的变化,以腔室温度、电流、差压为例,针对重要数据进行汇总分析,评估炉水循环泵的运行稳定性。

(6)加强监督炉水循环泵水质,并定期更换冷却水。炉水泵电机的冷却水在电机不拆除的情况,长期水质不更换,会导致电机膛内的冷却水呈电的良导体状态。结合机组检修,利用炉水更换的时机,对电机定子膛内的冷却水进行更换,还能起到冲洗目的。

(7)库房中备用的炉水循环泵电机,应充注保养液,或者充入惰性气体进行保管,能保证电机绝缘、防止电机腐蚀。保养液的配置方法在导则中有明确规定,如充入惰性气体时应外接压力表。但无论何种方法,均应定期检查有无泄漏的情况。

3.2 工艺改进

(1)使用磁性过滤器。循环泵的高压冷却水进口处,本来设置了过滤器,但是过滤面积小,一旦滤网堵塞会影响冷却水的正常循环,继而水温升高,就会损坏推力轴承和电机绕组。对此,可以使用外置式的磁性过滤器,由两层过滤网组成,一方面能加强吸附能力,避免对推力轴承、电机绕组产生影响。另一方面,在过滤器前后的位置,分别设置隔离阀,可以实现在线清理,避免过滤器堵塞。

(2)增设冷却循环泵。循环泵的设计一般为两用一备,为了控制备用泵的水温升高,备用泵也会投入使用,从而增加了磨损和能耗。对此,可以在高压冷却水管路上,增设辅助性的循环冷却泵,能为冷却水的循环提供动力,促使泵腔的温度降低,提高轴承、电机绕组的安全性。

(3)合理选择定子绕组的线径、规格,对绝缘层的结构进行改进。能提高绕组的散热性,既保护绝缘功能,又延长电机寿命。

(4)考虑到电机在正常运行时,电机整体浸泡于导电能力较好的冷却水中,其对地电容异于常规电机,将配置于6kV开关室内的过压保护移至电机附近,能有效防范电机过电压的损伤。

4 结语

炉水循环泵是电站运行的重要设备,长期在高温高压环境中运行,电机容易发生故障。以绝缘降低为例,文中结合实际案例,分析了绝缘降低的可能原因,最终确定是电机自身的设计和制造问题。对此,设计人员需制定完善的预防措施,并且对绝缘结构进行工艺改造,例如使用磁性过滤、增设冷却循环泵、将过压保护移至电机附近,从而提高循环泵的工作性能。

[1] 魏汝伟.浅析炉水循环泵电机绝缘降低的原因[J].城市建设理论研究(电子版),2015,(9):2958-2959.

[2] 王文刚,肖伟杰.印度项目KSB炉水循环泵电机绝缘故障分析及预防对策[J].科技传播,2013,(8):203-204.

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