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自动送料锯切装置控制系统设计与实现

2018-01-18

制造业自动化 2017年10期
关键词:棒料支撑杆触摸屏

(中国地质大学(武汉) 机械与电子信息学院,武汉 430074)

0 引言

在机械加工行业,下料是第一道工序,在标准件生产、零件加工中必不可少[1,2]。提高下料效率是提高零件加工效率的基础[3]。目前国内外主要采用人工送料、定长和夹紧的下料方式,然后通过带锯床、弓锯床等进行锯切下料,需要专人操作,存在锯切效率低、精度不高和劳动强度大等问题。

针对上述问题,本文在普通弓锯床的基础上,设计了自动送料锯切装置,采用触摸屏、PLC、步进电机和气缸等组成的控制系统,利用现代电气传动方式,实现送料、夹紧、切料的全自动控制,扩大了弓锯床的锯切范围,提高锯切效率及可靠性。

图1 自动送料装置

1 控制系统方案设计

1.1 自动送料锯切装置

自动送料锯切装置包括自动送料装置和自动锯切装置两部分。如图1所示,自动送料装置由左右夹紧机构、上下夹紧机构、电机送料机构、轧辊和机架等组成。左右和上下夹紧采用气缸推动动压板实现夹紧,电机送料机构采用步进电机、滚珠丝杠、丝杠螺母及滑台等实现自动定长送料。

自动锯切装置在实验中心原有弓据床的基础上进行了自动化改造,包括弓据臂、锯切夹紧机构、支撑杆推动机构、锯切控制机构和锯切完成检测机构。支撑杆推动机构采用气缸推动支撑杆转动,在弓据臂运动时推开支撑杆;弓锯床泄压或不使用时,拉回支撑杆,使支撑杆支撑弓据臂。锯切控制机构采用气缸推动弓锯床手柄,实现锯切上升/下降。

1.2 控制系统方案设计

图2所示为自动送料锯切装置控制系统结构图,以PLC控制器为核心,还包括触摸屏、数据存储器、按钮、限位开关、步进电机驱动器、步进电机、继电器和电磁换向阀等。

图2 自动送料锯切装置控制系统结构图

气动控制部分包括左右夹紧、上下夹紧、锯切夹紧、支撑杆推动、锯切控制五个气动控制回路,各控制回路中,电磁阀的线圈通电时,电磁阀左位工作,单杆双作用气缸无杆腔进气,气缸伸出;反之,气缸缩回。各气动控制回路均采用排气节流控制[4],通过调节有杆腔单向节流阀的开速,便可改变气缸伸缩的速度,该控制方式使活塞运行稳定并减小冲击[5]。

2 控制系统硬件设计

自动送料锯切装置PLC输入端接入5个按钮、2个接近开关、1个机械式行程开关,输出端控制1个步进电机和5个中间继电器。根据输入及输出数,确定如表1所示的控制系统I/O分配表。

表1 控制系统I/O分配表

PLC的型号为台达DVP32ES211T,有16个输入点和16个输出点,2个10kHz高速脉冲输出口。触摸屏的型号为台达DOPB07S411,自动通讯侦测,支持RS232/422/485通讯[6]。数据存储器用来存储下料长度、日期等历史数据。PLC用来检测开关信号,并控制继电器动作和步进电机运行,实现自动下料。触摸屏实现人机交互,通过RS232与PLC进行通讯。

根据装置最大切削用料长度为500mm,最大承重为500kg,选择86步进电机,扭矩为7.5N·M,送料台直线导轨滑台型号为HBX1610-500。

整个装置最大承重500kg,根据最大承重、支撑杆/控制手柄推动扭矩及行程要求,确定左右/上下夹紧SMC气缸型号为MGPM63-300,锯切夹紧气缸型号为MGPM80-400AZ,支撑杆和手柄推动SMC气缸型号为TMAL20×50。

如图3所示为自动送料锯切装置电气接线图,图中的KA1、KA2、KA3、KA4、KA5分别为左右夹紧中间继电器、上下夹紧中间继电器、支撑杆推动继电器、锯切控制中间继电器、锯切夹紧中间继电器的线圈及触点开关,F1、F2、F3、F4、F5为对应的电磁阀。若PLC输出端有效,继电器线圈得电,触点闭合,电磁阀通,气缸伸出;反之,则气缸缩回。

图3 自动送料锯切装置电气接线图

3 控制系统软件设计

3.1 PLC程序设计

由于自动送料锯切装置的控制流程是顺序流程,因此采用顺序功能图设计概念,即台达PLC的步进梯形指令(S指令)编程。PLC程序分为手动和自动控制模式,图4所示为PLC控制程序流程图,工作流程如下:

1)控制模式选择:手动模式下,通过触摸屏上的按钮控制气缸伸缩及步进电机运行;自动模式下,可在触摸屏上设置下料长度。

2)自动送料:自动启动后,进入自动下料模式,首先上下和左右夹紧棒料,步进电机正转将棒料运送到位,然后锯切夹紧气缸动作,使棒料夹紧。

3)锯切准备:锯切时,若棒料发生窜动,易导致锯条断裂,因此应使左右和上下夹紧的位置尽量靠近锯切夹紧的位置,避免棒料窜动。所以在锯切开始前,先控制左右和上下夹紧气缸缩回,松开棒料;然后使电机正向运行至极限位;再夹紧棒料;最后支撑杆推动气缸动作,为弓锯臂下降做准备。

4)自动锯切:控制气缸推动锯切把手,弓锯臂下降进行锯切,下降到极限位时,接触到机械式行程开关,然后弓锯臂上升,各执行部件复位。

图4 自动送料锯切装置PLC程序流程图

3.2 触摸屏程序设计

触摸屏界面采用DOPSoft软件开发,界面如图5所示,包括手动控制按钮、送料长度设置及运行状态指示灯等。

图5 自动送料锯切装置控制系统触摸屏界面

1)通讯设置:连接好通讯线后,在DOPSoft软件的COM1中设置连接名称为Link1,控制器为Delta DVP PLC,人机站号为0,PLC默认站号为1[7,8],通讯方式为RS232,即可完成触摸屏与PLC的通讯。

2)送料长度换算:假设滚珠丝杠的螺距为n(mm),步进电机每转输出脉冲数为P0,自动送料长度为L(mm),则对应的步进电机输出脉冲数P可由公式(1)确定:

设计中,丝杠螺距为10mm,电机每转对应的脉冲数为800。触摸屏“切料长度”输入元件的运行后宏中执行以下脉冲换算指令:

{Link1}1@D450 = FMUL($M450, 80)

其中,$M450表示输入的切料长度,D450表示对应的步进电机输出脉冲数。

4 系统调试

完成系统软硬件设计后,连接气泵,对自动送料锯切装置进行调试。如图6所示为运行中的装置。

图6 运行中的自动送料锯切装置

经功能性和可靠性测试,系统最大下料尺寸为Φ300(圆钢)/300×300(方钢)mm,最大下料长度为500mm,下料精度为0.5mm,各项指标满足设计和使用要求。

5 结论与展望

本文中,以台达PLC、触摸屏等为控制核心,设计了自动送料锯切装置控制系统,搭建了自动送料锯切装置样机。该装置实现了毛坯料的全自动锯切,提高了锯切效率,减轻了劳动强度。该装置已在机械工程实验中心使用一年,下料精度和可靠性较高。该装置的控制系统适应范围较广,可推广应用于带锯床、圆锯床及其他机床的自动化改造中。

[1]陈海烽.金属切削带锯床数控锯切系统研究[D].杭州:浙江工业大学,2014.

[2]黄志忠,杨伟,陈秋香.基于PLC与变频器控制的带锯床自动下料设计[J].河南工程学院学报,2008,25(2):92-94.

[3]接鑫,高连兴.金属带锯床的技术现状及发展趋势分析[J].机床与液压,2016,44(17):188-190.

[4]汪欢欢,胡国清,周青辉.基于PLC的气动机械手控制系统设计与研究[J].液压与气动,2007,26(11):30-32.

[5]关明,周希伦,马立静,等.基于PLC的机械手控制系统设计[J].制造业自动化,2012,34(7):120-121.

[6]中达电通公司.DVP PLC应用技术手册[Z].2012.

[7]金英姬.基于PLC与触摸屏实现液压教学实验台控制系统的研究[J].实验技术与管理,2012,29(4):152-154.

[8]李勇波,杨扬,何佳,等.基于PLC和触摸屏的光纤预制棒制备机床改造[J].组合机床与自动化加工技术,2013(7):121-123.

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