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试论乙炔尾气制甲醇的工艺技术

2018-01-04雷生珍王广选青海盐湖工业集团有限公司青海格尔木816099

化工管理 2017年36期
关键词:乙炔合成气生产工艺

雷生珍 王广选(青海盐湖工业集团有限公司,青海 格尔木 816099)

试论乙炔尾气制甲醇的工艺技术

雷生珍 王广选(青海盐湖工业集团有限公司,青海 格尔木 816099)

乙炔尾气制甲醇是一种新型的合成甲醇的工艺技术,其投资少、价格低、能量高、生产成本低,即便是国际市场上甲醇的销售价格低迷,也会有很好的市场竞争力,经济效益较佳。本文以某工程项目为实例,分别对比了乙炔尾气制甲醇生产工艺和天然气制甲醇生产工艺,具有一定的参考价值。

乙炔尾气;甲醇;工艺技术

甲醇是重要的基础有机化工原料,可应用到防腐、制药、皮革、橡胶、合成树脂、染料、塑料等多种工业领域。从目前来看,国内外的甲醇深加工产品种类已经多达120多种,而且还可采用多种原料(乙炔尾气、天然气、重油、煤等)来生产甲醇,尤其以天然气的应用最为主要。气相合成法是最为传统的甲醇生产工艺,即:先将原料转化为CO、H2等合成气,而后再在不同的压力环境下来生产甲醇。而乙炔尾气制甲醇是一种新型的合成甲醇的工艺技术,其投资少、价格低、能量高、生产成本低,即便是国际市场上甲醇的销售价格低迷,也会有很好的市场竞争力,经济效益较佳,本文就乙炔尾气制甲醇的工艺技术进行探讨。

1 工程概况

某厂甲醇车间内现有的甲醇装置共3套,其中,一甲装置(设计产能14万t/a)、三甲装置(设计产能10.5万t/a)以乙炔尾气制甲醇,二甲装置(设计产能10万t/a)以天然气为原料来制甲醇。随着近年来天然气化工的迅猛发展,再加上综合成本低,用天然气为原料来联产甲醇、乙炔的生产路线备受重视,市场发展前景较佳。

2 两种原料制甲醇的生产工艺比较

2.1 乙炔尾气制甲醇生产工艺

该厂一甲装置是经过改造的,改造前,主要是部分氧化乙炔尾气,将乙炔、乙烯、甲烷转化为水、氢气、二氧化碳、一氧化碳等气体,而后再脱硫、压缩,将二氧化碳脱除,再压缩后即可开始合成反应,最后精制成甲醇产品。改造之后,乙炔尾气在通过压缩、脱硫、加氢将无机硫、有机硫去除干净,并且还会将可能会影响到后续合成工艺的乙炔、氧气、乙烷等气体去除点,再补氢——再压缩之后,就可以进入到一定反应温度(220~225℃)、一定合成压力(5.0MPa)的合成工序。通过闪蒸工序,可将粗甲醇的轻组分除去,而后再利用三塔精馏,这样一来,就能够最终生产出质量上佳的精甲醇。一甲流程示意图如图1所示。三甲装置的生产技术与工艺路线基本类似于一甲装置,但是在一甲装置的基础上增加了一氧化碳变换装置。

图1 一甲流程示意图

2.2 天然气制甲醇生产工艺

二甲装置的生产原料是天然气,将天然气进行脱硫、压缩之后,再采用相应转化工艺将其转化成氢气、二氧化碳、一氧化碳,而后再脱硫、压缩,将二氧化碳脱除,再压缩后即可开始合成反应,最后精制成甲醇产品。精馏单元与一甲装置相同,合成单元则主要采用德国鲁奇技术。二甲流程示意图如图2所示。

图2 二甲流程示意图

3 两种原料制甲醇的对比

3.1 原料气的组成对比

乙炔尾气主要来自于乙炔装置,温度为25℃,压力为0.9MPa;而天然气则主要来自于脱硫装置,要求S的含量务必低于每立方米30mg,温度为40℃,压力为0.6MPa。

3.2 粗甲醇中杂质含量对比

由于合成反应器与合成气性质均存在着一定的差异,因此,导致不同装置中所生产的粗甲醇会有不同的杂质含量。相对而言,二甲装置生产出来的粗甲醇中杂质含量较低,而一甲装置、三甲装置生产出来的粗甲醇中杂质含量较高,是其4~5倍,给后续的精馏作业带来了一些困难。有鉴于此,可优化气源配比与工艺路线,一甲装置可适当优化调整合成气的气质,降低甲醇副产物;三甲装置可将二氧化碳的含量适当增加;此外,所选择的合成反应器要具有较好的放热效果。

3.3 能耗的对比

一、三甲装置制甲醇的综合能耗为每吨39GJ~40GJ;而二甲装置制甲醇的综合能耗为每吨42GJ~45GJ。主要原因在于:乙炔尾气制甲醇的主要原料是乙炔尾气,而天然气制甲醇的主要原料是天然气;而天然气的综合能耗明显要高于乙炔尾气,因此,乙炔尾气制甲醇可取得较好的节能效果。

4 结语

总之,乙炔尾气制甲醇时,为了能够让甲醇副产物的生成量得以降低,务必要注意优化调整其气质;若工厂中生产甲醇的原料既有乙炔尾气,又有天然气,那么还可整合气源,这无疑对于甲醇的合成生产是极为有利的。此外,乙炔尾气制甲醇可取得较好的节能效果,这是值得大量推广应用的。

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