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电站锅炉EDTA二钠盐清洗工艺的探讨

2017-11-29颜自琦

化工设计通讯 2017年11期
关键词:清洗液汽包钠盐

颜自琦

(武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司,湖北武汉 430223)

电站锅炉EDTA二钠盐清洗工艺的探讨

颜自琦

(武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司,湖北武汉 430223)

EDTA二钠盐具有对金属腐蚀性小、酸洗及钝化一步完成,临时系统简单,除盐水用量少,清洗工期短等优点,某电厂2×300MW #1机组采用了EDTA二钠盐清洗工艺,其清洗效果良好,符合电力行业标准。

EDTA二钠盐;清洗;钝化;钝化膜

1 工程概况

某发电厂300MW#1机组为新建机组,机组设备在制造、运输、现场存放和安装过程中,其热力系统不可避免地产生一些腐蚀产物及受到污染。为保证机组安全运行,确保锅炉在试运过程中水汽品质尽快合格,根据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》的规定,在投产前其相关系统及蒸发受热面必须进行化学清洗。

2 清洗范围

其包括省煤器、水冷壁、水冷屏、1/2汽包、下降管、集箱、部分高压给水管道。

3 清洗方法及工艺要求

3.1 炉本体化学清洗工艺

EDTA具有对金属腐蚀性小、酸洗及钝化一步完成,临时系统简单,除盐水用量少,清洗工期短等优点。本工程采用易于溶解的EDTA二钠盐作为清洗介质。主要控制指标如下:EDTA二钠盐浓度4%~10%、药液pH为5.0~5.5、酸洗缓蚀剂浓度0.3%~0.5%、还原剂浓度0.2%、清洗温度120~140℃、终点pH为8.5~9.5、清洗时间12~24h。

3.2 化学清洗实施主要流程

3.2.1 系统水冲洗

3月14日8:10系统上水试漏并进行冲洗。流程:配药箱→清洗泵→省煤器→汽包→水冷壁(下降管)→水冷壁下集箱→定排坑,冲洗至出水清澈无杂质。

3.2.2 系统碱洗

3月14日13:25系统建立循环后开始投蒸汽加热,3月15日0:28开始将Na3PO4与Na2HPO4缓慢分批次加入到清洗箱中,并启动清洗泵进行循环溶解,3月15日04:52水温达到90℃开始碱洗计时,3月15日18:10碱洗结束。碱洗过程中温度控制在90~95℃,碱洗时间大约13h。

3.2.3 碱洗后的水冲洗

碱洗结束后,排尽系统中的碱液。3月16日2:15水冲洗结束,测出水pH=8.79。

3.2.4 EDTA二钠盐酸洗

3.2.4.1 升温实验

3月16日4:30系统建立循环后投十台烘炉机开始进行升温试验,炉水温度升至140℃后停止烘炉机系统循环1h,经过计算,升温速率大概在8℃/h。检查并紧固循环系统内所有的法兰螺栓,确认系统无泄漏后清洗泵运转正常,熄火停泵,水温降至85℃时排放部分除盐水,系统等待上药清洗。

3.2.4.2 配药及上药

3月17日13:00至3月18日0:05 进行加药工作。药品清单如下:15tEDTA钠盐,0.5t 抗环血酸钠,0.325t氢氧化钠,1t酸洗缓蚀剂。溶液配置符合要求后,启动清洗泵上药,至汽包水位计+50mm水位。

3.2.4.3 升温

3月18日0:30启动烘炉机开始升温,控制好烘炉机,保证炉膛各部位温度基本均匀,温度最高处不能超过140℃。每30min记录汽包压力,上、下壁温及水位,控制汽包上下壁温差<40℃。升温过程中温度及压力控制范围为:汽包上壁温度120~140℃,当汽包压力达到0.23MPa时,适当开启排汽门,控制汽包压力在0.23~0.28MPa。

3.2.4.4 酸洗

(1)水冷壁侧的循环方式为烘炉机升温过程中产生的自然循环,并且用加热→冷却→加热的方法来增加清洗液在锅炉中的循环效率,省煤器侧的循环方式用清洗泵进行间断循环,以保证省煤器的清洗效果。

(2)3月18日07:00汽包壁温约120℃,开始酸洗计时并投入酸洗监视管。8:20停清洗泵,锅炉水冷壁侧建立自然循环。9:10停4台烘炉机,10:00烘炉机全部退出。12:30开清洗泵建立闭式循环,13:15停清洗泵。17:20开清洗泵建立闭式循环,汽包壁温119℃,投入5台烘炉机,19:00停清洗泵。23:10汽包壁温138℃,停5台烘炉机。

(3)3月18日21:00和22:00两个时间点取样分析结果显示:系统进出口全铁离子维持在5 600mg/L不变,系统残余游离EDTA浓度在0.65%左右,大家一致决定将监视管取出观察清洗效果,经检查监视管管壁清洁,无点蚀及二次锈,钢灰色钝化膜完整、均匀,显示清洗效果良好。系统再循环1h后于3月18日23:00结束,整个酸洗持续时间16h。之后开始排放EDTA清洗液。

(4)EDTA清洗过程监控

3.3 酸洗废液处理

系统水冲洗后的废液,调节pH在6~9,可以达到排放标准。

EDTA酸洗废液输送到煤场,洒到煤上送入锅炉焚烧。

4 清洗质量检验及评定

1)经计算:腐蚀速率1.39g/(m2·h)(清洗导则要求小于8 g/m2.h)和腐蚀总量27.71g/m2(清洗导则要求小于80g/m2),数据均符合清洗导则要求。

2)清洗后目测检查:管道及设备内氧化铁锈、污物已清洗干净,无残留物,无镀铜现象,钝化膜形成完整,成膜均匀。

3)对钝化膜进行酸性CuSO4点滴实验,变色时间均在7s以上,显示钝化膜形成良好。

4)经监理单位、业主等相关人员共同检查监视管及汽包清洗效果,清洗质量符合《火力发电厂锅炉化学清洗导则》中相关标准。

5)从图1 可以看出,随着酸洗的进行,游离EDTA逐步

消耗,浓度随之下降,清洗结束时残余EDTA浓度>0.5%,说明EDTA加药量符合清洗设计要求;清洗液初始pH值控制在5.0~5.5的弱酸环境,使得依靠炉内自身物理化学变化的络合反应顺利进行,金属离子逐渐被络合溶解,保证了炉内铁锈及积垢的清除,而随着EDTA的消耗清洗液pH值逐渐升高至清洗结束,清洗介质达到碱性钝化条件,从而实现了酸洗、钝化一步完成。

图1 EDTA酸洗期间清洗液中游离EDTA浓度及pH随时间变化

6)从图2可以看出,在清洗结束前几个小时内,清洗液中总铁浓度趋于稳定,约为5 600mg/L,符合酸洗终点的判断。

5 结论

1)EDTA二钠盐具有对金属腐蚀性小、酸洗及钝化一步完成,临时系统简单,除盐水用量少,清洗工期短等优点。清洗以氧化铁垢为主的基建炉时效果优良,适用范围广,可用于各种材质的设备的清洗。

2)用EDTA清洗液对硅酸垢、钙镁垢起不到很大作用,运行炉还需考虑除硅措施。

3)EDTA价格昂贵,理论上说可以回收再利用,实践证明由于回收过程繁琐,过程中还要消耗大量化学药剂,回收药剂质量不高,对下一次清洗效果不能保证,这样不但达不到节省资金的目的,反而还加大了开支,因此实践中通常不进行回收。

图2 系统总铁含量随时间的变化曲线

[1] 封帆,葛鹏.超超临界锅炉的化学清洗[J].清洗世界,2016,32(12).

Discussion on Cleaning Process of EDTA Disodium Salt in Utility Boiler

Yan Zi-qi

EDTA disodium salt has little corrosion to metal,pickling and passivation step is completed,the temporary desalted water system is simple,less dosage,shorter cleaning period,a power plant 2 * 300MW #1 unit using EDTA disodium cleaning process,the cleaning effect is good,accord with the standard of electric power industry.

EDTA disodium salt;cleaning;passivation;passivation film

TK228

A

1003–6490(2017)11–0154–02

2017–09–20

颜自琦(1984—),男,江西南昌人,工程师,主要研究方向为热力发电水处理及锅炉化学清洗。

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