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大型化工装置配套循环流化床锅炉低氮燃烧改造研究

2017-10-30朱焕青叶宏海何麟

科技创新与应用 2017年31期
关键词:超低排放循环流化床锅炉

朱焕青+叶宏海+何麟

摘 要:随着超低排放的推行,如何确保锅炉达标排放,并能保证锅炉安全稳定运行成为电厂、化工厂等关注的焦点,文章结合龙宇煤化工2#锅炉低氮燃烧改造的实际经验,分析了降低锅炉氮氧化物排放的主要手段。

关键词:循环流化床锅炉;低氮燃烧;超低排放

中图分类号:TK229.6 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)31-0065-02

前言

随着国家对环保工作的重视和人民对生活质量要求的提高,锅炉超低排放改造越来越引起社会的关注,低氮燃烧改造技术是一种发展成熟运行成本低廉的脫硝技术,其运行的经济性已成为发电厂、化工厂等关注的焦点。

低氮燃烧改造通过调整锅炉布风,调整床温及氧气在炉膛内的分布从根源上降低氮氧化物的生成。低氮燃烧改造相比于目前的主流脱硝技术:SCR(选择性催化还原)具有一次性投资费用低、运行成本低、不产生废催化剂二次污染等优势。

1 装置概况

河南龙宇煤化工年产50万吨甲醇和20万吨二甲醚装置,是河南豫东地区最大的煤化工基地,年煤炭消耗量为110多万吨,是把煤转化为甲醇和二甲醚清洁能源的大型化工装置。龙宇煤化工配套的动力装置为3台由四川锅炉厂生产的130t/h 高温、高压循环流化床锅炉,本次改造的就是其中的2#锅炉。

2 改造内容

本次改造主要实施了以下内容:二次风系统改造、烟气再循环改造、分离器改造。

2.1 二次风系统改造

锅炉原设计一次风占总量的60%,二次风占40%。原有二次风喷口数量16个,喷口原设计参数为:(1)前墙二次风口分2层布置,共8个喷口,上4下4,均按照15°喷入炉膛;(2)后墙二次风口分2层布置,共8个喷口,上4下4,均按照15°喷入炉膛,喷口尺寸190×125,风管尺寸200×135,风箱尺寸500×500,单层单侧截面流速为13.91m/s。

锅炉原设计的二次风流量为57795m3/h,二次风机选型流量为88000m3/h。由于管径选取、风口位置选取等原因,实际运行二次风口风速约73m/s,二次风口大小一致、采用均等配风不利于二次风的穿透,且同层二次风口中间布置较少,会造成中心侧的二次风补风更差。现有二次风喷口距离布风板高度分别2.22m、4.22m,原设计浇注料层拐点距离布风板约5.84m,二次风口距离布风板适中,但上下二次风之间空气分级明显不足,不利于低氮燃烧。

针对此种情况,本次改造根据现有煤质核算实际二次风量、二次风速,重新布置二次风喷口位置、确定二次风风箱尺寸、调整二次风的入射角度等,在合理配风、分级燃烧基础上,大幅提高二次风穿透性,解决炉膛中心区严重缺氧问题,提高燃料燃尽效果和脱硫反应效率,实现均温燃烧下的高效低氮。

(1)改造后的二次风喷口分为两层布置,喷口数量调整仍为16个,上层二次风采用前4后4布置,下层二次风采用前4后4布置。

(2)改造后二次风率适当调整至50~55%,实际供给风量增加至67925~74718Nm3/h。

(3)改造后二次风喷口面积由0.38m2调整至0.527m2,新增喷口尺寸:上层8个选用Φ260×10,下层8个选用Φ190×10。上下二次风比例约为2:1,其中下二次风安装8只吹扫管,选用Φ51×5钢管嵌套其内。铸造喷口,并铸造相应大小头变径至Φ273,选择类310s的耐温抗变形材质。

(4)上层二次风标高定为9.8m,下层二次风标高定为7.8m。布风板面积为17.4m2,对应料层高度为0.44~0.54m,8倍料层膨胀高度为3.53~4.34m。

(5)前、后墙的二次风喷口长度约400mm,喷口采用耐热不锈钢,新增16个喷口所对应支管均采用Φ273×5碳钢管,并配DN250蝶阀。上层喷口对应支管无需安装膨胀节,下层喷口对应支管需安装相应膨胀节。

(6)上层二次风喷口下倾角度适定为10°、下层二次风喷口定为20°(其中前后墙下层的两边4个喷口,需水平向内倾斜15°)。

(7)上下二次风箱之间,在前后墙的两头各安装1只Φ273×5的碳钢连接管,共4只。

(8)下层二次风口内嵌套Φ51×5钢管,风源取自热一次风即可,母管选择两只Φ159×5管,并配备DN150蝶阀。

2.2 烟气再循环改造

在锅炉一次风机入口处增设烟气再循环系统。主要作用是利用锅炉烟气含氧量较低的特点,通过烟气引入一次风机,后进入一次风室,在保证流化效率的前提下,降低一次风及密相区氧量抑制床温;同时适当提高二次风率,来补充被代替的一次风氧量,为二次风合理的空气分级创造条件。即在维持锅炉整体运行氧量不是太低的水平上大幅降低NOx排放。在循环流化床燃烧条件下,温度每降低10℃,NOx的排放量减少20mg/m3,通过分级燃烧和烟气再循环,炉床的整体温度水平将有所降低,从而使床温控制在最佳低氮脱硝温度。

2.3 分离器改造

循环流化床锅炉的燃烧、传热都离不开大量循环灰的参与,锅炉普遍存在的燃烧效率低、炉膛带负荷能力差、炉膛出口温度较低等问题,很大程度上是由于循环分离返料系统引起。根据锅炉设计参数,分离器入口流速偏低,分离效果较低,加之锅炉实际运行炉膛出口温度低,入口流速更加降低(较设计值低约20%),另外分离器中心筒设计也不合理,通过适当增大入口流速及入口形状,可有效提高分离效率,增加循环灰量,有利于降低床温、提高炉膛出口温度。

旋风分离器切向进口截面为0.94×3.39m2,分离器内径为Φ4000mm,分离器入口截面积为6.37m2。原设计额定负荷下的总烟气量为222670m3/h(α=1.26,氧含量为4.5%,排烟温度140℃),即147188Nm3/h;原设计炉膛出口温度为900℃、α=1.22,折算烟气量为586777m3/h,按此核算出原设计分离器进口喉口风速为25.3m/s,而锅炉实际运行负荷低于额定负荷,且炉膛出口烟温不到900℃,炉膛出口实际烟气量更小,分离器入口流速略低于设计值。

分离器中心筒插深及筒径设计不合理,也会造成分离效率下降,循环灰量少。该设计分离器内径为Φ4200,中心筒的筒径设计为变径形式,从Φ2000过渡到Φ1850,总体分离效果差。原筒内流速最大约为30m/s,中心筒缩口处可继续调整至Φ1650,中心筒插深可不变。

最终改造方案为:保持分离器入口截面宽度不变、截面高度从3.39m缩减到最小3.15m,即入口底部浇注料高度方向加厚240mm(采用耐磨耐高温可塑料),整形段需在分离器入口烟道膨胀缝后进行。中心筒缩口处可继续调整至Φ1650。中心筒材质选择Cr25Ni20(310s),并选相应材质的支撑加固肋板等。

3 改造效果

改造后的运行效果见表1。

4 结束语

龙宇煤化工2#锅炉实施低氮燃烧改造后,已实现锅炉在低氮燃烧工况下连续运行60天以上,目前锅炉烟气排放指标均控制在50mg/m3以下,满足超低排放的控制要求,改善了当地的大气环境,对同类型锅炉实施低氮燃烧改造具有一定的参考价值。

参考文献:

[1]杨建华.循环流化床锅炉设备及运行[M].中国电力出版社,2010.

[2]赵红伦,等.循环流化床锅炉高效低氮燃烧一体化技术[EB/OL].百度文库资料.

[3]冯俊凯,等.锅炉原理与计算[M].科学出版社,1992.

[4]吴碧君.燃烧过程NOx的生成机理[EB/OL].百度文库资料.

[5]于明金,等.燃煤电站锅炉低NOx燃烧技术初探[EB/OL].百度文库资料.

[6]龙宇煤化工3x130t/h锅炉操作规程[S].endprint

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