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非金属帽塑压工艺研究

2017-10-21陈玺媛

西江文艺 2017年19期

陈玺媛

【摘要】:一种加工方法过程的摸索,对塑压加工作工艺实验,良好地实现了由机加工向塑压加工的工艺转变。这种加工方法适用范围广,适用于非金属大小零件的生产,完全满足产品使用要求,同时降低成本,提高效益,易于实现。

【关键词】:机加工零件;工艺试验;塑压零件

1、引言

非金属材料制品以其物美价廉的特点,深受广大用户的青睐。根据电池军工产品零件的相关使用要求及性能,对很多由机械加工制作的非金属零件完全可以考虑由注塑来完成。

2、技术分析

以广泛用于锌银贮备电池产品上的帽为例:传统工艺是机械加工,原材料设计采用尼龙棒(1010) Q/GHPG2-95,零件如下图:

采用机加成形(车、铣、钳),工序较复杂。单件所用尼龙棒料毛坯质量为113.9g,单个零件净重为11g,材料利用率仅为9.9%,每件浪费材料100.3g;单件准结工时总和为115min,制造总工时为38 min。如果我们尝试用塑压的方法,可以一次成形,且采用成份、性能完全相同的塑压原材料,材料利用率可达95%以上(不包括换料);常规单件准结工时可忽略不计,单件加工工时仅为0.5 min -1 min。

3、工藝试验

塑压盖帽技术难点在于加工技巧及工艺指标的确定,即:确定参数,一次成型的收缩变形率;保证零件外形及内腔各档尺寸,并满足公差;该零件的生产难度为帽口部尺寸应达到一定精度,与正负极柱衬套相配;零件的外观要求无气泡、银丝、毛刺、发黄、缺料、明显赃物现象并具有良好的表面粗糙度。

方案一:

1)选择材料:由于设计采用的原材料为尼龙棒(1010) Q/GHPG2-95,这样塑压材料也就相应选用了聚酰胺1010树脂,即:颗粒尼龙 HG2349-92 11型(以下简称颗粒尼龙1010)。2)材料干燥:将颗粒尼龙1010材料(11型, HG2349-92 )按料厚3cm~4cm装于烘料盘中,放入106烘箱,温度95℃~100℃,烘12h~15h。 3)将帽塑压模调试、安装在卧式注塑机上。4)按颗粒尼龙1010特性及常规经验,预先设定工艺参数:

帽(颗粒尼龙1010)工艺参数

5)试注射100件。6)试验结果:a.从注射过程发现,材料颗粒尼龙1010的工艺参数很难确定,随机性很强,并受季节影响,设定一个值还不行,得不断调整,直至最佳值,否则就注射不出合格零件,塑压工艺性差,参数的适应范围狭窄。b. 从注射出的零件看,发现有严重的气泡,大量的气泡和银丝导致表观很差,且无法控制,它们是在注射成型过程中随机产生的,难以克服;颗粒尼龙1010原材料本身颜色不均,同一批材料中都存在较大的差异,透明度差,再加上烘料时间调节控制不好,则易出现变色(发黄)、失色现象;且一致性、稳定性不好,成品率低,每批只有20%-30%。c.从使用效果发现,用颗粒尼龙1010压出来的帽刚性强,柔性差,很硬。帽是靠内表面与正负极柱衬套摩擦套配,太紧,就会产生裂纹;太松,就配装不上;配合好的,随时间久后容易松脱,且口部尺寸易变形,不满足公差要求;鉴于这种情况,不得不要思考寻求更好的材料及加工技巧和参数。

方案二:

1)选择材料:不偏离设计选用尼龙棒的初衷,保证材质和使用性,选用耐冲击性强度和韧性优于颗粒尼龙1010的聚丙烯PP材料。2)材料干燥:聚丙烯材料不需干燥。3)预先设定工艺参数:

5)试注射100件。6)试验结果:a.从注射过程发现,材料聚丙烯PP的工艺参数适应范围大,可调节性好,容易确定并固定下来,不受季节影响,无飞边、无胀模,塑压工艺性好。b.从注射出的零件看,发现其外观无缺角、缺口、缩孔、裂纹、气泡、银丝现象,表面收缩凹陷不超过0.3mm,表面光洁美观,柔软有韧性;原材料颜色差异不大,透明度好,且不需烘干,节约了成本又避免了烘料可能产生的变色;一致性、稳定性好,容易注射出合格零件,成品率100%。c. 从使用效果发现,聚丙烯PP的耐冲击性强度和韧性好,注射的零件收缩很到位,尺寸完全满足设计要求。手感好,内表面与正负极柱衬套摩擦套配良好,不容易松脱,不易变形。

试验结果对比分析:

帽的注塑试验状况

两种方案中,方案二工艺难度低,简易可行,成型周期短,加工损耗小,参数易控制,零件效果好,成品率高,成本低,并克服了方案一的工艺问题,摸索了一种行之有效的加工材料及其参数的确定,控制一次成型的收缩变形率小于1.5%,满足设计要求的外形、内腔各档尺寸及精度,成功塑压出产品零件。

从采用尼龙1010棒材机加工成型到采用颗粒尼龙1010注塑成型,尼龙棒(1010) Q/GHPG2-95,价格为95元~100元/公斤,(不含运费),颗粒尼龙1010材料 HG2349-92 11型价格为65元~70元/公斤,从它们的价格差异到工艺定额、工时定额的差异(前面已分析过),不难看出我们已达到提高生产效率、降低成本的目的。采用聚丙烯PP,其生产工艺简单,成型时间短,成品率几乎是100%;加之材料的价格(10元~20元/公斤)较颗粒尼龙1010降低了许多,再一次降低了成本。

帽塑压试验确定后的工艺参数

4、结论

通过工艺研究,原来采用机加工的帽完全可以采用注塑生产,大大提高了效率、降低了成本。采用聚丙烯作为注塑材料将更加优越。实践证明该方法稳定可靠,具有很强的推广性,可以确保制品的一致性、稳定性、可靠性、可操作性。