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地铁车站地连墙接缝涌水涌砂事故分析及处治

2017-09-09陈英才谭啸峰石磊

中国科技纵横 2017年15期
关键词:沙袋端头车站

陈英才+谭啸峰+石磊

摘 要:在透水性较大的地质条件下进行地下车站施工,围护结构特别是接缝处的施工质量难以控制,在基坑开挖中易出现涌水涌砂现象。本文以广州某地铁车站施工为例,介绍了地铁车站深基坑开挖中出现涌水涌砂事故的分析和处理方法。

关键词:地铁车站;地连墙接缝;涌水涌砂事故

中图分类号:U231 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)15-0104-02

1 工程概况

江埔站为地下两层岛式站台车站,总长度为240.7m,标准段宽度为19.7m,基坑深约16.69m。围护支撑结构采用地下连续墙+内支撑系统,连续墙厚度800mm,墙体采用C30P6水下钢筋混凝土结构,按设计分成幅,每幅长度为6~7.5m,标准幅长度为6m,地下连续墙深度为17~21m,采用冲击钻机冲击成槽,方锤扫孔。支撑系统共设置3道,其中第一道为混凝土支撑,第二、三道为钢支撑,端头处采用三道混凝土支撑。

江埔站端头主要地层有<1>素填土、<4-2B>淤泥质黏土、<3-2>中粗砂、<3-3>砾砂、<3-4>卵石、<6>全风化砂砾岩、<7-1>强风化砂砾岩、<8-1>中风化砂砾岩。其中砂卵石地层渗透系数达120m/d,水力补给来自流溪河水。地下水位埋深为1.45~3.00m,地下水具承压性。

2 涌水事故经过及原因分析

江埔站小里程左线盾构井土方开挖至第三道混凝土支撑下3m时,位于C10与B10幅地连墙接缝处出现涌水、涌砂。涌水通道直径约10cm,涌水量较大,约每小时100m3,且携带大量泥沙喷涌而出。现场立即启动应急预案,组织4台抽水泵,3台汽车吊,5辆小型汽车,2辆货车,70套棉被,50位工人堵漏和堆码沙袋反压。

经过现场初步分析判断,涌水涌砂的主要原因是地下连续墙接缝施工质量问题造成(如图1)。该车站地连墙采用两期施工,一期地连墙B10施工时由于地质条件较差,冲击钻成槽时端部扩孔,钢筋笼下放后虽然采用沙袋回填的工艺防止混凝土绕流,但由于部分沙袋大小不均,在回填时无法密实,一期连续墙浇筑施工时,局部混凝土绕过端头钢板,包裹住回填沙袋。二期转角地连墙C10施工时,由于转角处空间限制,方锤扫孔不彻底,对底部被混凝土包裹住的沙袋无法有效清除,C10幅地连墙浇筑后形成了质量隐患。当基坑开挖过程中,开挖抓斗将混凝土包裹沙袋拔出时,形成接缝涌水通道(如图2)。

3 涌水处理方案及现场实施

通过对涌水事故的原因分析,以及现场涌水涌砂量较大,地层水力补给充分,泥沙持续喷涌将会导致地面甚至基坑塌陷,必须立即采用堵水止水措施,具体实施方案如下:(1)立即对涌水部位用沙包进行反压,反压高度到第三道混凝土支撑底部,同时埋设引流管,最后用喷射混凝土封闭。(2)对涌水地连墙外侧注双液浆止水,漏水基本止住后再施工三根旋噴桩加固,旋喷桩深度到基底以下。(3)由于涌砂会造成地连墙外侧地面以下空洞,在地面打探孔找到空洞位置后,对空洞进行混凝土填实处理,以免发生地面塌陷。(4)加强对基坑周边建筑物、构筑物、道路、管线、地面及基坑本身的监测,每天监测三次。并加强对地面50米范围内观察,发现异常立即分析处理。

3.1 涌水处堵漏处理

B10/C10接缝处涌水点被沙袋反压,水量逐步减少,但由于其后大量土体流失,形成了新的涌水通道,发现B9/C9与幅地连墙接缝处(左线盾构井东南角)也开始出现漏水,同样采用沙袋反压。同时在地连墙基坑外侧20-30cm钻孔,采用双液注浆(水玻璃:模数2.7-3.3;玻美度:稀释到25玻美度;密度:1.21),共使用水泥45吨,水玻璃40吨,基坑内涌水随着双液浆灌注基本得到控制。同步在左线小里程端头区域内的负一层、负二层存在小的渗漏(湿渍)的其它地连墙接头进行挂网喷射混凝土。针对连续墙背后地面下发现的空洞,决定用混凝土泵车灌注砂浆进行填筑,共灌注M7.5砂浆120m3,将空洞灌注填实,风险基本得到控制。

为保证后续施工中基坑开挖安全,在C9、B9两幅地下连续墙接缝处设置6根600mm@300mm双管旋喷桩,C10、B10两幅地下连续墙接缝处设置29根600mm@300双管旋喷桩(双排),保证所有桩体插入中风化地层0.5m。旋喷桩加固采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥,水泥最终掺量根据试验确定,水灰比在1.0~1.5范围内调整,选择水泥浆水灰比为1.3,即水:水泥=1.3:1(1m3水泥浆所用水与水泥量为水:水泥=780:600)。

3.2 监测数据分析(如表1)

车站进行的监测项目为建构筑物沉降、地下水位、地表沉降、墙体水平位移、墙体深层位移、土体深层位移、支撑轴力。根据监测数据和巡视信息综合分析,基坑各项监测数据得出基坑变形量较小,变形稳定,未超出报警值。基坑开挖施工对周边建筑物没有产生明显影响。由此表明基坑支护体系的设计及施工均完全满足规范的相应要求,在基坑施工过程中未发生失稳现象。

3.3 基坑后续开挖措施

基坑土方开挖前应做抽水试验,以确认地连墙止水效果,如果效果不明显,应及时在地连墙接头处施工旋喷桩,旋喷桩应穿过透水层一定深度,且不得少于0.5米。基坑小里程部位在开挖过程中设置临时排水系统,设置临时的集水井,加强基坑排水能力。

开挖过程中注意减少对地下连续墙的扰动,同时派专人检查开挖出来的地下连续墙,发现漏点时及时堵漏。 开挖过程中,对基坑范围内加强监测,特别是对基坑外侧水位孔进行观测,一旦出现异常,应立即停止开挖,检查异常情况出现的原因。如涌水量较大或周边监测水位等出现异常,停止开挖回填反压,并在基坑外围重新进行止水加固处理。

4 结语

(1)富水砂卵石地层特别重视接缝处防绕流、二期连续墙刷壁质量控制,但存在质量缺陷时,提前在接头部位埋设双液注浆管,一旦出现涌水现象时可及时进行双液注浆堵漏。(2)开挖中注意对接缝、渗漏点处观测,根据不同情况进行不同处理方式。渗流无压力采用聚氨酯封堵;少量漏水且有压力采用引流挂网喷锚或焊接钢板可达到预防的目的;大量漏水且压力较大时采用引流、反压、壁后注浆封堵,可有效控制险情。(3)加强连续墙倾斜和沉降监测,必要时增加架设支撑防止结构失稳。endprint

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