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浅析电石渣在氨碱法纯碱生产中的循环利用

2017-08-22莫旭功杨银新

纯碱工业 2017年4期
关键词:石灰窑石渣纯碱

莫旭功,杨银新

(青海盐湖镁业有限公司纯碱厂, 青海格尔木 816000)

浅析电石渣在氨碱法纯碱生产中的循环利用

莫旭功,杨银新

(青海盐湖镁业有限公司纯碱厂, 青海格尔木 816000)

青海盐湖镁业有限公司充分利用本地资源,建成集生态、环保、节能、减排为一体的循环经济产业链,处于物料循环利用尾端的纯碱厂,利用各分厂的产品及废物变废为宝生产纯碱。介绍了在试生产阶段整个物料循环未建起来的情况下,电石法PVC厂的电石渣在纯碱厂的局部循环利用,改变了石灰窑以石灰定产的限制,即增加了纯碱产量,又为后续整个物料的循环利用奠定的一定的基础。

纯碱生产;电石渣;石灰窑;产量;循环利用

1 背景简介

青海盐湖镁业有限公司充分利用本地资源氯化钠、氯化镁、氯化钾等,建成集生态、环保、节能、减排为一体的循环经济产业链,纯碱项目是金属镁一体化项目循环经济产业链之一,设计产能为100万t/a纯碱,采用氨碱法生产。其余项目分别为:10万t/a金属镁、100万t/a煤制甲醇、100万t/a DMTO烯烃分离、16万t/a聚丙烯、50万t/a电石法PVC、30万t/a乙烯法PVC、30万t/a钾碱、400万t/a选煤、240万t/a焦炭、80万t/a电石、配套320 MW的供热中心及公辅工程。各项目建成后改名为各分厂。纯碱分厂各物料的使用处在物料循环的尾端,其中焦炭和液氨由焦化厂提供,纯碱厂内自建两座石灰窑,其余二氧化碳和生石灰大部分由电石厂提供,电石厂为五座气烧石灰窑,生产电石使用生石灰,窑气供给纯碱厂,因窑气浓度仅22%~28%,故使用甲醇厂高浓度CO2气(≥97%)作为补充参混使用,电石法PVC厂的电石渣(含氢氧化钙25%左右)作为纯碱分厂蒸氨使用,各等级蒸汽及公用物料由动力厂及综合厂提供,蒸氨废液排放至10 km外的盐田渣场。

2 纯碱厂生产现状简介

2.1 制约纯碱生产的因素

纯碱分厂自2014年9月开车成功后在内部两座石灰窑的支撑下连续生产,截止目前,因建设的不同时等诸多因素的制约,如电石厂五座气烧石灰窑还未进入试生产阶段,甲醇厂间断性试车,产生的变换废气因其中一氧化碳含量不稳定,还未能供给纯碱厂,仅焦炭及液氨由焦化厂提供,电石法PVC目前生产负荷约30%,供给纯碱电石渣。因此纯碱产能依然受两座石灰窑产能的制约。提高纯碱产量依然要从石灰窑着手。

2.2 纯碱厂石灰窑技术性能

石灰窑形式 混烧式机械立窑

石灰窑内径 φ5300

石灰窑有效高度 24 500 mm

石灰窑有效容积 540 m3

石灰石粒度 50~120 mm

焦炭粒度 25~50 mm

煅烧温度 1 100~1 250 ℃

停留时间 22~24 h

石灰产量 ~432 t/d(18 t/h)

最大石灰产量 460 t/d

表1 石灰窑产气量及产灰量与纯碱产能参数表

由表1可知:仅两座石灰窑而言,纯碱产量由石灰的产量决定,仅仅能达到设计全负荷的30.88%。相当于有部分窑气需浪费,而如果供给电石渣,可补足不够的石灰量,从而纯碱产量可转变为由窑气的量决定。从而可以达到设计全负荷的43.65%。

2.3 纯碱分厂生产现状

电石渣由电石法PVC输送至纯碱后分两路,一路进入化灰机,另一路排放至蒸氨废液总管,纯碱消耗不了及电石渣固含量波动较大时排入该管线。经过一段时间的生产磨合后,电石法PVC分厂可以将电石渣的固含量即Ca(OH)2稳定在20%左右并且稳定的供给纯碱厂。下面以2017年3月份下半月的生产数据(见表2)为依据进行分析。

表2 2017年3月下半月纯碱产量及部分原料消耗分析数据表

备注:以上分析数据为日平均。

根据供货分析单,外供石灰石碳酸钙含量为平均97%,碳酸镁含量平均为0.3%,盐酸不溶物含量平均为0.8%。

焦化厂所供焦炭分析结果为(均为日平均值):固定碳:84.2%,挥发分:1.2%,灰分:13.2% ,水分:1.4%。

2.4 根据目前生产负荷进行物料平衡的简略计算[1]

以日消耗石灰石及焦炭量为基准,未燃烧的焦炭量及燃烧生成的一氧化碳忽略不计。

生成的总的CO2量=569.36+334.67=904.03 t/d=460 234 Nm3/d

粗石灰生成量=石灰石量-碳酸盐分解生成的CO2量+焦炭灰分=1 438-569.36+108.4×13.2%=882.95 t/d

2.5 与纯碱产量有关的讨论

1)按照设计每吨纯碱约消耗粗生石灰0.93 t,则882.95 t生石灰可生产纯碱949.4 t,由表2可知,平均每天生产纯碱1 278 t,则由电石法PVC厂提供的电石废渣目前可使纯碱每天平均增产328.6 t,消耗粗生石灰(CaO≥88%)为294.1 t。

2)电石法PVC厂目前生产负荷30%,即产PVC树脂约450 t/d。目前所使用电石发气量≥285 L/kg,故生产一吨PVC树脂约产干基电石渣1.8 t[2],则日产干基电石渣810 t,换算为生石灰(CaO≥88%)为810×56/74÷88%=696 t,而纯碱消耗294.1 t/d,利用率为42%,可见目前电石废渣富余,有一部分需外排。

3)按照理论每吨纯碱需CO2气210 Nm3,实际上每制造一吨商品纯碱需补充CO2气300~350 Nm3,实际补充气量因操作管理水平、CO2气浓度、生产流程与生产规模大小而异[1],在此假设按照每吨纯碱需CO2气350 Nm3计算,则日产460 234 Nm3CO2气可生产纯碱1 315 t/d,与实际平均日产纯碱1 278 t对比可知,因电石渣目前充足,如利用好二氧化碳,还可提高纯碱日产量。

3 几点建议

1)因电石渣的富余,纯碱厂可以适当调整蒸氨废液中过剩灰的指标,从而可以一定程度上降低氨耗。

2)由表2可以看出,CO及O2气浓度偏高,CO2气浓度偏低,由此可知石灰窑窑况并未达到最佳,纯碱产量日产最高达到过1 365 t,说明后续工序对CO2的利用率不稳定,如调整好石灰窑的窑况,并稳定后续工序对CO2的利用率,将可以达到甚至超过以CO2气量定产的设计产量。

4 结 论

金属镁一体化项目在整个生产物料循环未起来的情况下,电石法PVC厂电石渣的循环利用,即可以使纯碱厂在两座石灰窑的情况下,一定程度上提高纯碱产量,又可以为以后的整个物料循环利用打下一定的基础。

电石法PVC厂电石渣的利用,可以打破石灰窑限制纯碱产量的瓶颈,由石灰量定产转变为由CO2气量来定产,理论上可提高12.77%的纯碱产能。

[1] 王楚. 纯碱生产工艺与设备计算[M].北京:化学工业出版社,1995

[2] 颜才南. 聚氯乙烯生产与操作[M].北京:化学工业出版社,2004

X781.2

B

1005-8370(2017)04-28-03

2017-04-11

莫旭功(1987—),男, 2010年7月毕业于青海大学,化学工程与工艺专业,工学学士学位,助理工程师,现任青海盐湖镁业有限公司生产总调调度员。

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